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为了探究高强度石油套管冲击性能波动的原因,在同批次调质热处理后的无缝钢管上取系列试样,分析冲击功相差3.7倍的试样的断口形貌、显微组织及夹杂物。通过金相观察及分析统计,冲击性能低和高的试样的组织均为回火索氏体+少量铁素体。SEM结果表明,少数在铁素体周围的碳化物尺寸较大,且组织均匀性略差,从而导致冲击性能变差。TEM结果结合碳化物定量统计表明,冲击性能好的试样,高碳部分的碳含量为0.137%,Ac3为902℃,其晶粒相对较细,高温回火后,组织均匀性较好,碳化物均匀弥散分布于晶界和基体上。冲击性能低的主要原因是淬火后的回火温度过高,造成碳化物集聚长大。 相似文献
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采用NACETM0284—2003和NACETM0117—2005实验方法对L245钢进行评定。结果表明:在湿心S环境下,L245钢具有良好的抗氢致开裂(HIC)和硫化氢应力腐蚀(SSC)的能力。在试验结果基础上,对其腐蚀机理及影响因素进行了讨论。 相似文献
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某大口径厚壁12Cr1MoVG钢制高压锅炉管硬度偏高,采用硬度测试、力学性能试验、金相检验等方法对硬度偏高问题进行了分析。结果表明:热处理后的钢管组织不均匀,导致钢管的力学性能不均匀,部分区域硬度不符合设计要求。根据电站机组特点,设计了正火后旋转内淋外喷冷却、正火后直接水冷和正火后"预冷+水冷+空冷"3种热处理工艺方案,最终通过选用"预冷+水冷+空冷"工艺,将回火温度和预冷时间控制在合理范围,使钢管硬度符合设计要求。 相似文献
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王桦;赵健明 《金属材料与冶金工程》2013,(5):49-51,64
阐述了用质量控制方法分析影响钢管夏比冲击试验的主要因素,用质量评定方法维持和提高试验的水平。在检测工作中,应充分认识材质、测量设备、试样制备、试验温度控制及人员等对试验结果的影响,及时发现问题,采取相应的纠正措施,确保试验结果的准确性和可靠性。 相似文献
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本文叙述了彩虹网版厂54cm荫罩生产中亮点缺陷产生的原因及对策方法。总结了设备、卫生、工艺三方面对产品的影响。 相似文献
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20Mn2钢管调质时断裂原因分析 总被引:1,自引:0,他引:1
规格为φ127 mm×11.5 mm的20Mn2钢管在热处理时发生断裂现象,对断裂钢管进行宏观观察、成分分析和金相分析.结果表明,钢管在热处理中,加热温度过高或加热时间过长,而过热或过烧是导致钢管断裂的主要原因. 相似文献
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在车削加工45Mn2钢管时,发现管壁中存在类似裂纹状的有金属光泽的"亮线"线务,通过宏观和微观形貌分析、力学性能测试、压扁试验和腐蚀试验等方法分析了钢管"亮线"的形成原因.结果表明:"亮线"的微观形貌由贝氏体组织构成,是异于钢管基体的成分偏析带,来源于连铸坯;这种"亮线"是一种不允许存在的缺陷,建议炼钢厂采取措施,提高... 相似文献