排序方式: 共有10条查询结果,搜索用时 7 毫秒
1
1.
2.
3.
介绍了山东鲁碧建材有限公司因粉煤灰资源紧张、价格上涨,采用低硅页岩完全替代粉煤灰生产水泥熟料的生产实践。其中重点针对使用低硅页岩煅烧水泥熟料中出现的问题,进行了现象描述、原因分析;在此基础上采取了配料方案的调整,窑炉用风的匹配,操作控制的优化等技术措施,从而实现了低成本的稳定生产运行。 相似文献
4.
由于我国原煤的品位逐年下降,煤中含硫量越来越高,给生产带来了很大的难度.重点就煅烧水泥熟料中由于煤中含硫量升高而出现的问题,进行了现象描述及原因分析,并通过配料方案的调整、窑炉用风的匹配、操作参数的优化等工艺措施,实现了稳定生产. 相似文献
5.
通过采用20%浓度的氨水、32%浓度的尿素溶液、复合生物质脱硝剂3种不同的药剂,反复不断地对矿渣立磨独立的烘干热源进行SNCR脱硝试验,初步寻求出了适合氧含量≤19%的作为独立热源的窑炉的脱硝方式,并通过对比,找到了脱硝效率更高的还原剂,实现了废气中NOx的超低排放,避免了使用沸腾炉提供热源对大气的污染,具有良好的环境、经济与社会效益。 相似文献
6.
7.
8.
21世纪水泥工业要健康可持续发展,必须搞好环境保护。随着国家治理环境污染力度的加大和烟气脱硫技术在我国的大规模展开,燃煤脱硫技术得到广泛的应用,由此产生了大量脱硫灰。为了有效 相似文献
9.
我公司拥有一条4?800 t/d的熟料生产线,生料制备采用ATOX50立磨,采用石灰石尾矿、砂岩、铁矿尾渣、炉渣及煤矸石5组分配料。石灰石尾矿(将40~80 mm的石灰石选出用于冶金辅料烧石灰,筛下物用作熟料生产)比较细碎、黏湿,炉渣及铁矿尾渣的进厂水分基本在16%左右,尤其是在雨季和冬季,分格轮经常出现卡停,给生产带来了被动,不但影响了生料电耗和生产能力,而且增加了工人的劳动强度。为了维持正常的生产,我们拆除了分格轮。拆除后杜绝了物料的卡堵,但是也额外增加了系统的漏风,造成系统循环风机及窑尾尾排风机负荷的增加,生料电耗上升。 相似文献
10.
1原燃料情况我公司新型干法水泥熟料生产线采用石灰石、砂岩、粉煤灰、铁粉四组份配料生产(原燃材料的化学分析见表1,煤的工业分析见表2),因原石灰石矿山资源紧张而进行新矿开采,但新矿石灰石的品质 相似文献
1