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针对蒙西发电厂2×300MW机组的冷渣器冷却水回水接入点不当,导致机组整体循环效率降低,影响机组运行经济性的问题进行了分析,提出了优化改进方案。与原接入点相比,采用将冷渣器冷却水回水接入7号低压加热器(低加)入口,且所有凝结水串联通过冷渣器和7号低加的方案,可使机组负荷在292MW时供电煤耗率下降1.25g/(kW·h),在202MW时供电煤耗率下降1.67g/(kW·h);采用将冷渣器冷却水回水接入6号低加入口,且凝结水并联通过冷渣器和7号低加的方案,可使机组负荷在292MW时供电煤耗率下降0.83g/(kW·h),在202MW时供电煤耗率下降1.22g/(kW·h)。 相似文献
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低压省煤器水侧系统连接方案优化分析 总被引:1,自引:1,他引:0
通过比较低压省煤器改造中水侧系统不同的连接方案,得出各连接方案对机组经济性的影响.分析表明,较常用连接方案,即低压省煤器供水取自末级低压加热器出口,回水到除氧器,经济性最低.继而对其它连接方案进行可行性分析,优选出了最经济可行的连接方案. 相似文献
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通过对超临界600MW等级机组起停状态的调研与分析,得出600MW等级机组在冷态、温态、热态、极热态起动耗时分别为350、155、60、50 min以上.以某台东锅-哈汽配置的超临界600 MW机组75%出力系数为基准,给出了机组起动消耗100 t煤、100 t汽、10 t油折算成对全月和全年发电煤耗的影响量,并通过该单位影响量对机组各起、停状态下的能耗进行了分析估算.结果表明:该机组冷态、温态、热态单次起、停的能耗量按75%出力系数折算到对全月时发电煤耗的影响分别为3.30、1.4~1.9、1.10 g/(kW· h),其厂用电率分别为0.08%、0.06%、0.014%;折算到全年时分别为0.28、0.12~0.16、0.09 g/(kW·h),其厂用电率分别为0.007%、0.005%、0.001 2%. 相似文献
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介绍了汽轮机热力性能试验前后不确定度的研究分析方法,并给出了辨别多组试验结果不确定度有效性的图示方法。 相似文献
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在我国全面建设社会主义现代化强国和"碳达峰、碳中和"2个远景目标的共同要求下,煤电不但要起到战略保障作用,还需要实现低碳化发展。讨论了煤电的定位和合理的发展规模,提出煤电的低碳化发展首先要考虑存量机组的节能提效,采用节能改造及机组延寿等技术达到提效目的;新建机组必须采用先进高效的发电技术,如超高参数超超临界发电技术以及超临界CO2循环发电技术,通过降低煤耗减少碳排放;对于全部的煤电机组,需要采取包括锅炉深度调峰、控制系统调峰适应性改造、热电解耦以及储能在内的各种技术实现灵活调峰,但是需要政策支持;由于技术经济性原因,碳捕集和封存技术目前没有得到推广,可以作为实现碳中和目标的技术支撑。上述4个方面一起构成了煤电的低碳化发展路径。 相似文献
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潮汐能在涨潮和退潮时被利用。潮汐电站建在三角洲、入海口、海滩和其它潮水可以影响到的地方。潮汐电站用涨潮时的潮水去推动透平发电 ;涨潮时尽量存储低潮时发电所需的水。然而潮汐电站造价昂贵 ,并且潮汐的各次发电量不稳定 ,发出来的电不能物尽所用。但涨潮、退潮是可以预测的。OTEC(可转化的海洋热能 )是利用海洋不同深度的温差来发电的 ,本质上是转化太阳辐射能为电能。要产生显著的电量 ,至少需要 2 .2℃的温差。OTEC有 3种发电系统 :开式系统、封闭系统、混合系统。在开式系统中 ,作为工质的较热的海水离海面近 ,在一个空腔… 相似文献
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冷渣器冷却水回水接入点分析及改进方案 总被引:1,自引:0,他引:1
针对蒙西发电厂2×300 MW机组的冷渣器冷却水回水接入点不当,导致机组整体循环效率降低,影响机组运行经济性的问题进行了分析,提出了优化改进方案.与原接入点相比,采用将冷渣器冷却水回水接入7号低压加热器(低加)入口,且所有凝结水串联通过冷渣器和7号低加的方案,可使机组负荷在292 MW时供电煤耗率下降1.25 g/(kW·h),在202 MW时供电煤耗率下降1.67 g/(kW·h);采用将冷渣器冷却水回水接入6号低加入口,且凝结水并联通过冷渣器和7号低加的方案,可使机组负荷在292 MW时供电煤耗率下降0.83 g/(kW·h),在202 MW时供电煤耗率下降1.22 g/(kW·h). 相似文献
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