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11.
程官江  韦弦  于爱民  李力 《河南冶金》2011,19(3):13-14,25
采用TMCP工艺生产低碳贝氏体钢时,合理的工艺制度是得到优良综合性能的保障。本文通过不同终轧温度的工艺试验,探讨了终轧温度对700MPa级高强板性能的影响。  相似文献   
12.
申斌  李新林  冀志宏  程官江 《河南冶金》2007,15(2):40-41,44
介绍和分析了安钢150t LF钢包精炼炉深脱硫工艺.生产实践表明:合理的渣系组成、温度控制、吹氩搅拌及喂线技术是实现快速深脱硫的关键环节.  相似文献   
13.
小方坯脱方是方坯连铸常见的形状缺陷,其成因是结晶器内各边冷却不均匀,致使四个边凝固壳厚度不同而造成。本文从工艺和设备两方面分析小方坯脱方,并介绍相应的防止措施。  相似文献   
14.
电炉炉龄是提高设备运行质量、降低成本的限制性环节。根据炼钢厂自身的情况 ,找到最合适、最经济的炉龄 ,合理利用电炉各部位耐火材料 ,可以在一定程度上降低耐火材料消耗 ,达到节能降耗的目的 ;同时 ,炉龄提高也在一定程度上延长了生产时间 ,提高了劳动效率。安钢第一炼钢厂现有 2座 10t电炉 ,炉龄一直徘徊在 70~ 80次。由于在使用过程中 ,炉底大砖与炉衬砖寿命不同步 ,导致电炉寿命低 ,甚至有时会由于炉底大砖损坏严重而导致修复极其困难。为解决这一问题 ,在电炉上推广使用了炉底镁质干式捣打料。1 干式捣打料的性能采用的捣打料是一…  相似文献   
15.
安钢转炉用硅锰合金代替高碳锰铁配加SiC97脱氧合金化工艺,可全部代替增碳剂增碳,部分(或全部)代替硅铁合金化。使用后,钢水质量有所改善,各项技术质量指标稳中有升,炼钢成本明显下降。  相似文献   
16.
结合转炉超低硫钢研发试验及生产实际,分析了转炉原材料中硫含量分布,得出铁水及带渣量、废钢、石灰占转炉入炉原料总硫质量分数的70%以上;研究了150 t顶底复吹转炉碳氧积对终渣(FeO)的影响,吹炼时间(0~15 min)、炉渣综合碱度R(2~4)和(FeO)(15%~25%)以及转炉钢水终点温度(1640~1700℃)对渣-钢硫分配比LS=(S)/[S]的影响。20炉无取向硅钢AGW600生产结果表明,当转炉终点碳氧积控制在0.002 8以内,二元碱度3.2~3.7、转炉钢水终点温度1675~1710℃、渣中(FeO)不超过20%,渣-钢硫分配比LS达7.0,钢水终点[C]为0.025%~0.048%,[S]为0.0024%~0.005 7%,钢材的[C]为0.0012%~0.0029%,[S]为0.0022%~0.0047%。  相似文献   
17.
转炉冶炼中高碳钢磷的控制   总被引:2,自引:0,他引:2  
分析了转炉冶炼中高碳钢条件下影响脱磷的主要因素。通过采取相应措施,优化工艺操作,保证了较好的脱磷效果。  相似文献   
18.
随着钢铁工业的迅速发展和连铸比的迅速提高,钢水炉外处理已日益采用,在“炼钢——炉外处理——连铸”三位一体的生产技术中,炉外处理起着桥梁作用,成为整个工序不可缺少的重要环节,近年来,安钢第一炼钢厂在6t转炉上开发采用了12t钢包喂硅钙芯线(下称喂线)工艺,同时推广应用了钢包吹氩等相关的技术,取得了良好效果,对提高连铸生产率也起到了较大作用。  相似文献   
19.
安钢第一炼钢厂6t转炉优质生铁块代替部分废钢,节约入炉铁水量,增加了热源降低了生产成本,保证了炼钢生产的稳步发展。  相似文献   
20.
分析了影响精炼钢包使用寿命的主要因素和相应的技术措施。由于采取这些措施 ,延长了钢包使用寿命 ,优化了全连铸工艺 ,降低了生产成本。  相似文献   
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