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11.
直接还原的现状与发展   总被引:8,自引:0,他引:8  
简述世界直接还原工艺的发展、现状及动向,并侧重介绍我国的有关情况。对近几年国内外直接还原铁(DRI)的生产和市场前景进行了分析。  相似文献   
12.
钢厂煤气脱硫工序排放的废脱硫剂是一种难以利用的有害固体废弃物,含一定量的铁及较高的钙和硫等元素。对废脱硫剂配入铁矿粉中进行了烧结杯的试验研究,结果表明,当废脱硫剂配比超过01%后,随着废脱硫剂配比的升高,烧结矿转鼓强度下降,利用系数下降,烧结烟气中SO2与NOx浓度增加,烧结矿的还原度有所下降,但烧结矿的低温还原粉化性能有所改善。烧结矿的矿相研究发现,废脱硫剂配比偏大时,磁铁矿体积分数增大,铁酸钙体积分数减少,并由针状结构向柱状、板状演变,烧结矿的气孔率上升。主要原因在于其粒度偏粗,含硫高,不利于成矿。当废脱硫剂粒度为-63mm及其配比控制在01%时,烧结矿的产量和质量有所改善,烟气中SO2、NOx较基准试验变化不大。工业试验表明,在烧结混匀矿中配入废脱硫剂配比小于012%时,烧结矿产量和质量没有明显变化,烧结烟气脱硫脱硝效果也没有受到影响。废脱硫剂掺入铁矿中进行烧结是一种资源化利用的有效方法,不仅解决了有害固体废弃物对环境的影响,而且使二次资源得到综合利用。  相似文献   
13.
铁精矿球团固结时物理特性的变化   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍了磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿和硫酸渣的形貌、物理特性及其成球特性和球团固结时收缩率和孔隙率与抗压强度变化规律。  相似文献   
14.
链篦机-回转窑法氧化球团矿试验研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
在对程潮磁铁精矿和膨润土的物化性能,造球性能,生球爆裂温度,生球干燥和预热制度,球团焙烧制度进行实验室研究的基础上,进行了链篦机-回转窑焙烧扩大性试验研究,并对球团固结机理进行了研究,确定了生球干燥预热工艺,采用二室三段抽风鼓风相结合的干燥预热制度,采用预热球团入回转窑,焙烧温度为1250-1280℃,焙烧时间15min时,球团矿的TFe65.47%,FeO0.73%,抗压强度3040N/个,转鼓强度95.3%,磨损指数2.67%,球团矿的冶金性能良好。  相似文献   
15.
潘建  马雯卓  朱德庆  田宏宇  杨聪聪  王颖钰 《钢铁》2021,56(12):142-152
 活性炭法是能实现多种污染物综合控制的烟气治理技术,可同时处理烧结过程中产生的二氧化硫和氮氧化物等有害物质,但由于活性炭较高的生产和使用成本,限制了其在烧结烟气多污染物净化领域的推广应用。以低阶煤为基炭,氧化球团为活化剂,利用低阶煤热解和气化反应与铁氧化物还原之间的耦合作用,一步完成低阶煤炭化和活化,制备活性炭(SF AC),并与商品活性炭(ZJ AC)在产品工业分析、比表面积、碘吸附值、脱硫脱硝性能和再生活性炭吸附性能等方面进行综合比较。结果表明,SF AC的碘吸附值、比表面积分别为695.13 mg/g、370.42 m2/g,而ZJ AC仅530.54 mg/g、157.50 m2/g,单独脱硫时SF AC、ZJ AC的穿透硫容分别为368.11 mg/g、73.58 mg/g,单独脱硝时SF AC、ZJ AC的穿透硝容分别为250.39 mg/g、14.99 mg/g,前者较后者具有更优的吸附性能;就再生性能而言,SF AC、ZJ AC的脱硫脱硝性能均出现下降,但前者的脱硫脱硝性能更优;与单独脱硫、脱硝相比,两种活性炭同时脱硫脱硝时脱硫性能均提高,脱硝性能却降低,采用NH3低温催化还原可改善脱硝性能差的问题。  相似文献   
16.
红土镍矿电炉熔炼提取镍铁合金的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
采用电炉直接还原熔炼工艺从红土镍矿中提取镍铁合金,研究了还原剂(焦粉)和熔剂(石灰石)配比对合金中镍品位、金属回收率及硫、磷在渣和合金中分配比(LS,LP)的影响及行为。综合考虑镍铁合金中镍的品位和金属回收率,试验确定了最佳熔炼条件:焦粉配比11%,熔剂配比11%。在最佳条件下,合金中镍品位为22.8%,镍回收率达97.6%,LS,LP分别为0.024和0.145。  相似文献   
17.
在1 025~1 175℃模拟硫酸渣的氯化焙烧过程,考察了氧化铅的氯化焙烧动力学行为。结果表明,在硫酸渣体系中,氧化铅的氯化反应受扩散控制,表观活化能为14.19kJ/mol。  相似文献   
18.
采用高压辊磨技术预处理镜铁矿,对强化其球团工艺及机理进行了研究.扫描电镜观测证实,通过优化高压辊磨闭路流程的循环负荷,巴西镜铁矿的表面形状及比表面积得到改善,成球性得到明显提高.以70%镜铁矿配加30%磁铁矿为原料,采用71%高压辊磨产品返回方式处理后,在添加2.4%的膨润土、造球时间15 min及造球水分8%的条件下,生球各指标与同配比未经高压辊磨处理的相比均有大幅度提高,其0.5 m落下强度达到4.5次,单球抗压强度10.25 N,爆裂温度455℃;生球在预热温度1 050℃、预热时间10 min,焙烧温度1 280℃、焙烧时间12 min的条件下焙烧,成品球单球抗压强度达到2 690.88 N,满足球团生产的要求.  相似文献   
19.
为了降低COREX炼铁工艺的成本,中国在综合炉料中加入了烧结矿.本文研究了烧结矿在COREX竖炉中的还原过程,阐明了其还原性质的变化,并研究了烧结矿配比对综合炉料冶金性能的影响.结果表明,在COREX竖炉中烧结矿的还原过程与其在高炉中类似,但还原粉化发生得更快;在模拟COREX竖炉还原条件下,与球团矿和块矿相比,烧结矿...  相似文献   
20.
为改善巴西赤铁矿焙烧性能差的状况,添加硼镁复合添加剂对巴西赤铁矿进行氧化球团的制备.结果表明:配加硼镁复合添加剂后,巴西赤铁矿球团的焙烧性能得到明显改善,且冶金性能良好,可作为优质高炉炉料.  相似文献   
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