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研究顺北油田SHB-X井试采过程中产液量急剧下降的原因,可以给整个顺北油田乃至深层碳酸盐岩油藏平稳采油提供工作制度选择依据。室内储层敏感性实验评价了3枚岩心柱塞,发现储层可能存在速敏和盐敏,但伤害程度差异较大,与生产实际差距也比较大,均不是产量骤降的主因。钻井液与储层岩石、地下原油配伍性评价表明,储层伤害程度不足以造成停产。遂利用单因素多元回归法分析SHB-X井所在井区7口井100 d生产数据,无人为干预地确定产液指数、产油指数2项产量参数与原油密度、原油黏度等12项影响因素定量关系。权重系数表明,井深大、采油速度高引起的结蜡、沥青质析出堵塞油管是产液量骤减的主控因素。因此,深层碳酸盐岩油气藏生产控制日产液量是平稳采油的关键。 相似文献
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本文以大牛地气田盒2段致密砂岩气藏储层为例,采用多种方法、多学科相结合,初步研究了流动单元特征参数的选取、流动单元的分类及各类特征及综合评价等内容。根据大牛地气田多口井的相关资料,选取孔隙度φ、渗透率K、泥质含量Vsh和流动带指数FZ I作为划分流动单元的分类参数,并优选出划分流动单元的175个样品点。将原始数据各指标都运用级差正规化处理,然后利用Q型聚类方法对样品的正规化处理值进行聚类,把流动单元按由好到差依次分为A,B,C,D共4类。四类流动单元中,A类储层品质最好,渗流能力最强;D类储层品质最差,渗流能力最弱。从A类到D类大致表现为:孔隙度逐渐降低,渗透率变差,泥质含量逐渐升高,流动带指数也逐渐增大。这既符合理论,也比较符合该区的实际情况。 相似文献
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为了较真实地模拟水平井开采底水油藏的流动状态,观寨水平井开采底水油藏过程中底水脊进的整个发展过程,研究水平井的几何因素对水平井开采底水油藏的影响,探索延缓底水脊进的途径和处理方法,本文利用大型三维油藏物理模型进行模拟实验,研究水平井开发过程中底水上升的规律及其与产能的关系,并计算得出底水上升高度与产能之间关系.得出结论:底水驱替形成水脊受水平井段长度、驱替压差、流量和驱替速度影响.随着驱替压差和驱替速度的降低水脊形成、发展速度变慢.该结论对底水油藏水平井产能设计及确定合理的生产压差提供了参考依据. 相似文献
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