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本文采用仪器化冲击试验方法及微观组织分析方法,对汽轮机缸体用钢在593℃不同时间时效条件下的动态断裂韧性及显微组织进行了研究。动态断裂试验结果表明,经过438h时效,K1d值比未时效试样下降了9.5%;时效2105h与时效438h相比,K1d值差异不大,趋于稳定。断口分析表明,剪切唇厚度和侧膨胀值随时效时间的变化趋势与K1d值随时效时间变化趋势相一致。SEM微观组织形貌和能谱分析表明,时效438h后,晶内与晶界均析出少量碳化物,且部分碳化物颗粒发生聚集和长大;时效438h至2105h,碳化物尺寸及数量变化不大,显微组织趋于稳定。 相似文献
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本文采用极化曲线等电化学方法研究了高纯锌在模拟土壤孔隙液中,温度、阳极极化电流、氧分压对锌电极电位的影响,以及XRD和失重法验证模拟土壤孔隙液试验的可行性.结果表明,在模拟土壤孔隙液中,高纯锌参比电极耐腐蚀能力较强,温度、阳极电流、氧分压有助于改善锌参比电极的稳定性,实验室模拟土壤孔隙液的方法可行. 相似文献
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目前的自动化焊接设备中,不少点焊设备的变位机均为点焊、装卸等多工位设计,变位机在点焊的同时,另一端正在装卸工件等工序。工件装卸所产生的振动对点焊精度产生影响,高精度的变位机产品开发中必须对其认真考虑。文中以点焊和装卸两工位的变位机为例,基于ADAMS/Vibration功能模块对其进行了受迫振动分析,从而模拟了整个焊接过程中工件的装卸对点焊过程的影响,并以最小频域响应为目标,基于一个自编制仿真脚本,对振动分析进行了参数化设计,从而得到满足目标函数管件厚度的最优解,为高精度变位机的产品开发做一个研究,具有一定的理论价值。 相似文献
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该文介绍了基于PLC控制的安瓿瓶气动开启机械手的系统结构及工作过程,完成了气动系统、PLC控制系统的设计,编写了FX1N-24MT可编程控制器下的控制程序。该气动机械手以PLC为控制核心,采用气缸和步进电机为主要执行元件,保证了设备的可靠性和灵活性,具有较强的抗干扰能力。 相似文献
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王增娣 《CAD/CAM与制造业信息化》2012,(5):61-64
本文以点焊和装卸两工位的变位机为例,基于ADAMS/Vibration功能模块对其进行受迫振动分析,从而模拟整个焊接过程中工件的装卸对点焊过程的影响。并以最小频域响应为目标,基于一个自编制仿真脚本,对振动分析进行参数化设计,从而得到满足目标函数管件厚度的最优解,为高精度变位机产品的开发做研究,具有一定的理论价值。 相似文献
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介绍了基于液压机械手的自动浇灌装置的系统结构、工作过程,完成了液压系统、PLC控制系统的设计,编写了FX1N-24MT可编程控制器下的控制程序。该绿化带自动浇灌装置以PLC为控制核心,采用液压缸、步进电机和洒水喷头为主要执行元件,保证了设备的可靠性和灵活性。 相似文献
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