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相似文献
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1.
噻二唑型喷气燃料银片腐蚀抑制剂的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在实验室研制了噻二唑(DMTD)型银片腐蚀抑制剂,考察了该抑制剂对几种不同喷气燃料银片腐蚀的抑制效果。试验结果表明,该银片腐蚀抑制剂具有良好的抗腐蚀性、稳定性及配伍性,对银片腐蚀为1~4级的喷气燃料,加入0.1~5.0μg/g的该剂后银片腐蚀可达0级,且喷气燃料质量符合GB6537—94标准,对水分离指数、抗磨指数无影响,解决了喷气燃料银片腐蚀不合格问题。  相似文献   

2.
研究了4种不同来源的加氢型喷气燃料中H2S所引起的银片腐蚀和铜片腐蚀问题。结果表明,在隔绝空气的情况下,4种加氢型喷气燃料的H2S腐蚀试验无显著差异,引起银片腐蚀(1级)的H2S质量分数在0.10~0.50 μg/g之间,引起铜片腐蚀(1b)的H2S质量分数在0.50~1.00 μg/g之间;储存或光照处理能够显著影响喷气燃料的腐蚀性,使喷气燃料银片腐蚀和铜片腐蚀的级别普遍降低,尤其使喷气燃料铜片腐蚀的降低程度更大。  相似文献   

3.
活性硫化物银片腐蚀性能的研究   总被引:10,自引:2,他引:8  
为提高喷气燃料的质量,在实验室研究了喷气燃料中不同硫化物对银片腐蚀的性能,结果表明,活性硫化物会导致银片腐蚀,其主要因素是元素硫。硫醇和二硫化物在无元素硫的情况下不腐蚀银片,与元素硫共存时加重腐蚀程度并出现颜色多样性;高浓硫化氢腐蚀银片,颜色主要为紫、红或黄色,金属锈、酸根、洗衣粉等杂质不足以使银片腐蚀超过1级,酸碱度(PH5-9)变化不影响硫化物银物腐蚀级别,非标准汽油含一定量的H2S、S,混入喷气燃料将导致银片腐蚀。  相似文献   

4.
本实验研究了4种不同来源(包括炼厂、原油及加工工艺的不同)的加氢型喷气燃料中元素硫所引起的银片腐蚀、铜片腐蚀问题。实验结果表明,在隔绝空气的情况下,4种加氢型喷气燃料的元素硫腐蚀实验无显著差异,引起加氢型喷气燃料银片腐蚀(1级)的元素硫质量分数约在0.5μg/g~1.0μg/g之间,引起铜片腐蚀(1b)的元素硫质量分数约在1.5μg/g~2.0μg/g之间;贮存处理能够显著影响喷气燃料的腐蚀性,使喷气燃料银片及铜片腐蚀的级别普遍降低,尤其使喷气燃料铜片腐蚀的降低程度更大。  相似文献   

5.
油罐车污染喷气燃料的原因分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
分析了罐车装运喷气燃料运输过程中导致喷气燃料银片腐蚀不合格的原因。研究结果表明,某炼油厂罐车装载的喷气燃料中含硫化氢、二氧化硫、三氧化硫、磺酸及硫酸酯的可能性很小,银片腐蚀属于硫化腐蚀。通过模拟罐车运输状态,表明罐车内壁活性硫缓慢溶解于油品中导致喷气燃料银片腐蚀不合格。  相似文献   

6.
对九江分公司柴油加氢精制装置在切换生产3号喷气燃料时银片腐蚀不合格的问题进行了研究。结果表明,喷气燃料携带微量硫化氢且没有有效的脱除是导致银片腐蚀不合格的主要原因。提出了调整加氢精制工艺条件以减少硫化氢的生成、改用氮气汽提、使用不含硫化氢的塔底喷气燃料作顶回流介质以及增设硫化氢吸附罐等措施以更好地脱除硫化氢。采取这些措施后,喷气燃料产品的银片腐蚀达到0级,并且其它性质均符合3号喷气燃料质量指标要求,年经济效益可达64.9万元。  相似文献   

7.
喷气燃料银片腐蚀快速试验法的研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
为了改善测定喷气燃料银片腐蚀试验时间过长的问题,利用提高试验温度和电化学方法,选择一种物质与银片构成原电池,加速银片腐蚀速度,缩短化验时间,快速判断喷气燃料银片腐蚀是否合格,结果表明,与同类标准SH/T0023-90方法相比,测定温度从50℃上升到80℃,测定时间由4h缩短为50min,试验结果与标准方法一致,喷气燃料银片腐蚀快速试验法具有操作简便,重现性好等优点,可以满足快速检验喷气燃料银片腐蚀的要求。  相似文献   

8.
中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司通过火车发运的3号喷气燃料出现了银片腐蚀不合格的问题,经分析研究,确定造成喷气燃料银片腐蚀不合格的原因是罐车内壁残留的元素硫所致。通过应用铁路车号自动识别系统并采用快速银片腐蚀分析法对罐车底部残油进行分析,可避免装载过化工原料的罐车装运喷气燃料;同时,通过稳定装置分馏系统操作,在出装置前增加固定床脱硫罐并优化脱硫罐运行方式,可确保喷气燃料银片腐蚀合格。  相似文献   

9.
喷气燃料加氢后银片腐蚀问题的探讨   总被引:6,自引:0,他引:6  
1 前 言镇海炼油化工股份有限公司炼油厂 2号加氢精制装置处理能力为 80 0kt/a ,原设计加工原料为直馏柴油 ,使用RN 1加氢精制催化剂。由于目前市场上喷气燃料需求量的增加 ,决定将该装置改为柴油、喷气燃料切换式操作 (喷气燃料加氢时装置的工艺流程见图 1)。切换喷气燃料加氢后 ,发现产品银片腐蚀经常不合格 ,给全厂的平稳生产带来了很大困难 ,也严重影响了喷气燃料生产计划的完成。为此 ,结合生产实际 ,考察了工艺条件对银片腐蚀的影响 ,并最终解决了喷气燃料银片腐蚀不合格的问题。图 1 工业装置的流程简图1—原料罐 ;2—反应加…  相似文献   

10.
为探索喷气燃料中微生物污染对喷气燃料性质的影响,构建了以喷气燃料为唯一碳源的混合特征真菌培养体系,系统研究了喷气燃料特征真菌对喷气燃料外观、总酸值、银片腐蚀、水反应试验以及表面张力等指标的影响,结合三磷酸腺苷(ATP)生物荧光检测法,考察了微生物污染总量与喷气燃料质量指标之间的关系。结果表明:特征真菌在生长繁殖过程中会产生酸性物质和表面活性物质,使喷气燃料酸值上升、表面张力下降,引起喷气燃料外观不符合标准要求,在试验周期内对喷气燃料水反应试验、银片腐蚀等指标无显著影响;当喷气燃料中ATP含量大于5 500 RLU/L时,喷气燃料总酸值超标,导致质量不合格。  相似文献   

11.
Abstract

Through a lot of research on the issue that qualified jet fuel became unqualified jet fuel after tanker transportation and a period of storage. By X-ray photoelectron spectroscopy surface analysis of corroded silver strip and silver strip corrosion test, doctor test, determination of mercaptan sulfur, analysis of sulfur and nitrogen content, test of pickling and alkaline wash and laundering, the mercury wash test and silver nitrate experiments of polluted jet fuel, indicated that silver corrosion resulted from sulfide corrosion, H2S, SO2, SO3, sulfuric acid, acid esters, and other corrosive sulfides were not contained in polluted jet fuel, the corrosive substance in jet fuel was sulfur. The tank inner surface of polluted jet fuel was determined according to GB/T14265-93, the sulfur content in the rust of the tanker inner surface was 1.05% by carbon and sulfur analyzer. Adding the rust into qualified jet fuel, the external situation of tanker transportation was simulated, silver strip corrosion level exceeded 3, which demonstrated that elemental sulfur in the rust dissolved in jet fuel slowly to result in unqualified silver strip corrosion.  相似文献   

12.
不同的硫化物对银腐蚀的影响不同,采用聚类分析方法定性考察了喷气燃料中硫化物对银腐蚀的影响,研究结果表明:银腐蚀与喷气燃料中的硫化物有关。  相似文献   

13.
选取脱硫弧菌(Desulfotomaculumruminis)和脱硫肠状菌(Desulfovibriofructosivorans)两种硫酸盐还原菌(SRB)为对象,通过构建SRB和喷气燃料储存体系,考察其对银片腐蚀性能的影响,结合扫描电子显微镜/EDS能谱、X射线光电子能谱分析腐蚀后银片的形貌和官能团情况,分析了SRB对银片的腐蚀机理。结果表明:2种SRB均能导致喷气燃料出现银片腐蚀,SRB数量越多,银片腐蚀情况越严重;SRB集中于水相附着于银片表面发生腐蚀过程,H2S由水相扩散至油相导致油相银片发生腐蚀;银片在油相中的腐蚀产物以Ag2S相对较多,在水相中腐蚀产物以FeS2及FeS相对较多。  相似文献   

14.
影响喷气燃料质量因素分析及精制工艺改进   总被引:3,自引:2,他引:1  
针对洛阳分公司喷气燃料生产过程中出现的硫醇含量、银片腐蚀、颜色不合格等质量问题,分析了影响喷气燃料质量的因素,对精制工艺采用电化学碱洗精制、聚结吸附一氧化锌精制、RA-1和RB-1特种吸附剂吸附精制以及加氢精制等进行持续改进和操作优化,使喷气燃料的质量达到了GB65537-94的要求。  相似文献   

15.
油罐车污染喷气燃料的原因分析及对策   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对中国石油化工股份有限公司茂名分公司的喷气燃料在罐车运输过程中出现部分罐车的油品银片腐蚀不合格这一问题,分析比较了罐车装车前后喷气燃料以及相应罐车的锈粉和罐底油中的元素硫、硫醇硫、总硫含量。结果表明,受污染油品和污染罐车中的元素硫含量明显偏高,这说明污染源来自油罐车,且引起喷气燃料的银片腐蚀不合格的主要污染物是罐车中的元素硫。提出目前情况下解决该问题的办法。  相似文献   

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