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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
浦项光阳厂改进RH工艺生产超低碳钢   总被引:1,自引:0,他引:1  
Ahn.  SB 苏平旺 《武钢技术》1998,36(4):15-18,14
浦项光阳厂改进RH工艺生产超低碳钢[韩国]S.B.Ahn等1前言光阳厂炼钢车间使用RH脱气设备有多项冶金目的,例如对钢水进行脱气、控制化学成分以及温度调节。近年来,由于科学和工业技术的发展,对于高质量钢种例如超低碳钢或超低碳冲拔用钢材的需求迅速增长。...  相似文献   

2.
方东  刘中柱  蔡开科 《工程科学学报》1999,21(5):425-427,435
通过建立RH真空处理脱碳数学模型,研究了[C]0、[O]0、吹氩流量、浸入管内径对脱碳效果的影响.模型计算结果表明,针对某厂RH处理工艺.若适当提高转炉出钢[C],降低出钢[O],既可满足钢中[C]的要求,又可降低脱碳终点[O],从而减少脱氧合金的消耗.  相似文献   

3.
4.
建立了RH碳氧反应模型,计算值和实际测量值吻合较好,可以模拟实际RH精炼过程中的碳氧反应.在一定的初始碳含量范围内,初始碳含量对RH脱碳结束的碳含量基本没有影响,同时,RH脱碳反应达到14min后其脱碳速度小于1.5×10-6min-1,脱碳反应接近平衡.随着钢包渣TFe含量的增高,RH脱碳反应降低的氧含量和碳含量的比值在降低.当钢包渣TFe含量为8%时,实际计算的碳氧线和理论的碳氧线接近.  相似文献   

5.
Yano.  M 《山东冶金》1996,18(1):19-22
近年来,为满足汽车用钢板的需求,超低碳钢,低氮钢的生产量迅速增加,为适应这种需求以RH工艺为代表的真空脱气工艺需要极大地改进,目前新研制了一种用RH工艺脱碳的动力学模型,并且提出了有效精炼超低钢的理想操作条件,另外,为了生产超低氮钢,还研究了脱氮机理。  相似文献   

6.
朱国森  邓小旋  季晨曦 《钢铁》2022,57(11):99-105
 大尺寸非金属夹杂物是引起超低碳钢冷轧钢板表面线状缺陷的重要原因。以IF钢为例,铸坯中大尺寸夹杂物主要有3类,即结晶器保护渣卷入后被凝固坯壳捕获;连铸过程中钢水二次氧化产生且未上浮去除的;钢液中未充分去除的夹杂物在浸入式水口处粘连、堵塞,后续堵塞物脱落被凝固坯壳捕获。钢液一次脱氧生成的夹杂物中,不低于100 μm的夹杂物在RH处理过程中较容易去除,100 μm以下的夹杂物受钢液的流动影响较大,特别是不超过20 μm的夹杂物由于其上浮时间长、钢液流动的跟随性好,去除难度较大。RH是超低碳钢最重要的精炼设备,也是夹杂物去除的关键环节,研究RH去除20 μm夹杂物的新技术具有重要的意义。研究了RH脱碳结束加铝后真空度对夹杂物去除的影响,创新性提出了低真空度去除不超过20 μm夹杂物的新技术。研究结果表明,与高真空度处理工艺(常规工艺)相比,低真空度(压力5 kPa)处理的钢液中夹杂物数量降低更显著,中间包钢液总氧质量分数平均降低0.000 2%,钢液增氮水平相当。冷轧钢板因炼钢原因导致的线状缺陷降级率比常规工艺降低了29%。夹杂物在钢液中的跟随性理论分析表明,低真空度处理工艺下RH内钢液循环流量和钢液流速减小,降低了RH处理过程中夹杂物随钢液的跟随性,提高了不超过20 μm夹杂物的去除效率,有效改善了水口堵塞程度、提高了轧板表面质量。  相似文献   

7.
日本用RH装置大量生产超低碳钢的技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
张朝生 《武钢技术》2000,38(6):56-58
1 前 言从提高超低碳钢深冲性能和抗时效等特性以及降低CAL退火温度等出发 ,以把钢中碳浓度稳定降低到低水平为目的 ,正在积极开发各种各样的技术。特别是近年来用户对超低碳钢板材质量要求更加严格 ,强烈要求使用钢中碳≤ 2 0× 1 0 -6的超低碳钢板。日本NKK公司综合材料技术研究所和该公司福山制铁所炼钢部共同合作 ,在福山制铁所炼钢厂开发出新的RH(真空循环脱气法 )处理的技术 ,可大量生产超低碳钢 ,满足了用户的需求。在该炼钢厂采取RH处理的钢种约占 58% ,其中超低碳钢处理约占 35 %。主要是在炼钢厂的 2号和 4号RH处理…  相似文献   

8.
张宗宁  乐可襄 《炼钢》2007,23(5):9-12
根据马鞍山钢铁公司2006年1~6月低碳钢实际生产数据,计算并分析了RH的循环流量、循环系数对处理终点钢中碳含量的影响,分析得出,为了达到处理终点钢中ω(C)〈0.005%,循环系数需要大于4,最小处理时间为13.32min。生产发现炉渣改性后,RH—KTB喷粉具有一定的脱硫能力。  相似文献   

9.
文章结合新建RH炉装备条件、生产工艺技术特点,以DC04钢生产实际为例,全面地分析了RH炉冶炼超低碳钢工艺控制要素,讨论了各个工艺环节间的相互联系,提出了稳定生产超低碳品种钢的工艺和提高产品质量的改进措施。  相似文献   

10.
鞍钢第二炼钢厂超低碳钢的生产实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
任子平  孙群 《钢铁》2004,39(Z1):297-299
为提高超低碳钢的生产水平,鞍钢第二炼钢厂对转炉冶炼、RH真空处理、连铸等工艺参数进行了优化,对生产过程中的原材料进行控制,提高了超低碳钢的合格率.  相似文献   

11.
介绍了唐山国丰钢铁有限公司第一炼钢厂RH投产后超低碳钢的生产工艺开发情况。通过对不同的精炼工艺路线进行对比,使用优化的LF-RH精炼工艺,实现对钢水巾C、N等元素的稳定控制,满足多炉连浇的生产组织需要。  相似文献   

12.
分析了鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司RH真空室积钢渣的原因,主要为RH处理前期碳氧反应激烈,造成喷溅及铝氧升温过程颗粒物在热顶盖处积聚造成粘渣。通过优化生产工艺和操作,采用RH真空度控制、优化预脱氧工艺、控制提升气体流量及降低铝氧升温比例和幅度,使真空室内积钢渣情况得到明显改善。  相似文献   

13.
根据RH废气分析系统对废气流量及其中CO、CO2气体含量的测量,建立了废气分析脱碳数学模型。经验证,模型计算值与实际测量值吻合较好。对于成品碳的质量分数小于等于20×10-6的超低碳钢,模型计算的RH自然脱碳终点碳的质量分数误差在±3×10-6之间。废气流量修正系数δ采用分段取值更能符合实际情况,RH精炼开始3 min内,δ为0.35,3 min后δ为0.6。在RH自然脱碳后期,当废气中CO的质量分数由峰值降低到5%时,钢水中碳的质量分数的平均值达到13×10-6,已经低于RH终点碳含量的要求值,可以判定RH脱碳过程结束。  相似文献   

14.
RH处理过程钢液脱硫   总被引:7,自引:2,他引:5  
艾立群  蔡开科 《炼钢》2001,17(3):53-57
为满足管线钢生产对低硫含量的要求,近扯为开发了利用RH真空处理装置通过喷吹粉剂枵在真空室添加脱硫剂脱硫的新方法,讨论了该方法的脱硫、脱硫剂的渣系选择及组成、转炉渣改性处理等问题,并结合国内外试验和生产情况,着重针对真空室添加脱硫剂脱硫方法的应用技术及效果做了总结分析。  相似文献   

15.
16.
基于RH脱碳数学模型,研究了210tRH精炼装置的脱碳行为,分析了真空度、提升气体流量及浸渍管内径等因素对脱碳过程的影响;在自然脱碳条件下,根据实际取样分析结果,计算出脱碳速率常数KC,发现整个脱碳过程分为两个阶段,即快速脱碳阶段和脱碳停滞阶段。提高真空度可提高脱碳速率和降低终点[C];提高气体流量不能显著提高脱碳速率,应选择合适的浸渍管内径;快速脱碳阶段的脱碳速率常数可达0.287min-1。  相似文献   

17.
130t RH脱碳模型建立及超低碳钢处理工艺优化   总被引:2,自引:0,他引:2  
汪明东 《炼钢》2003,19(4):15-18,46
建立了RH真空处理脱碳数学模型,并通过130t RH工业试验结果对此数学模型加以验证。根据模型分析了[C]0、[O]0、真空度、提升气体流量等对脱碳效果的影响,据此优化了处理工艺,取得较好的效果。  相似文献   

18.
冷轧超低碳搪瓷钢板的试验研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
孙全社 《宝钢技术》2000,(3):22-24,58
研究了冷思超低碳搪瓷钢板的力学性能和贮的贮氢性能。研究结果表明,以超低碳为基础,添加适量的合金元素,采用合适的工艺制度生产的冷轧钢板既具有优良的成形性能,又具有优良的贮氢性能。其断裂伸长率达52%。平均r值达1.8,n值达0.25,氢渗透时间达到7.7min,具有优良的抗鳞爆性能。  相似文献   

19.
冷轧超低碳搪瓷钢板的开发   总被引:1,自引:0,他引:1  
简要介绍了冷轧超低碳搪瓷钢板的成分特点及工艺要求,分析了钢板的组织结构及析出相,研究了冷变形对氢在钢板中扩散系数和穿透时间的影响。实际批量生产结果表明,以及超低碳为基础、添加适量的合金元素,采用合适的工艺制度生产的冷钢板既具有优良的成形性能,又具有优良的抗鳞爆性能。  相似文献   

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