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根据现阶段公司烤炉电加热效率低下,费用不菲等问题,提出了对电加热进行蒸汽热源机的蒸汽加热改造方案。阐述了蒸汽热源机的工作原理和性能指标,并对设备进行选型、布局设计和制作。该蒸汽热源加热系统由蒸汽热源机、蒸汽管、热交换器、热水回收管、纯水箱等主要构件组成。蒸汽热源机将纯水快速加热成蒸汽后,通过管道送入烤炉内部的热交换器,对炉体进行快速加热,同时产生的热水回收回蒸汽热源机供循环使用。该系统具有结构简单、故障率低、高效节能的特点。 相似文献
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《中国设备工程》2018,(20)
电站锅炉是某厂供汽、发电的高压蒸汽装置,在投运之初,单位质量蒸汽煤耗、汽水损失均大于设计值,且由于排烟温度高,最多能带80%的额定蒸发量。经过热工院的性能试验与热力核算及对锅炉的内外部检查得出结论:水平烟道堵灰现象严重、省煤器受热面布置少导致换热量不足、磨煤机风量调整方式设计不合理导致风煤比不当、炉膛底部漏风、定排扩容器排空管排出的乏汽汽水损失严重、燃油点火成本高等因素造成锅炉经济性差、运行成本高。为了提高机组的热效率、回收可用工质、节约启动成本,某厂根据机组实际情况,对影响经济性和安全性的因素进行技术改造,改造后经过热力特性试验,锅炉满负荷时热效率、排烟温度、煤耗率达到设计值,经济性和安全性显著提高。 相似文献
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<正> 火焰炉加热,热效率较低,浪费能源,锻造用火焰加热炉热效率仅3~5%,连续式火焰加热炉热效率15~25%。国外分别为10%、40%,差距很大。火焰炉热平衡计算和实测,炉墙散热占5~8%,燃油不完全燃烧损失2~15%,而烟道排烟热损失达50%以上。烟道是节能的关键,国内外节能工业炉都十分重视烟道余热利用,设置热交换器利用烟气余热,把助燃空气加热到350~500℃提高热效率。但是装置复杂,要配耐热钢热交换器、高温鼓风机、高温烧咀。气堵节能是一种完全不同的节能工艺,简便易行,只需往烟道冲入冷空气使排烟阻力增加,延长高温烟气在炉内停留时间,增加炉膛正压,减少冷风吸入,降低排烟温度,减少排烟带走的热量。排烟道设计时必须有足够的抽力,把燃烧废烟迅速排到炉外,要把炉升温时,所有烧咀全功率工作的大量烟气及时排出炉外, 相似文献
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应用蒸汽系统凝结水回收节能减排技术和成套设备,对蒸压釜排放的蒸汽凝结水及排汽全部实施了回收和利用。蒸压釜排出的1.25~1.45 MPa的凝结水回收后其中10%~12%通过闪蒸罐闪蒸产出低压蒸汽供预养室使用,88%~90%被送到锅炉房经过换热降温后进入凝结水处理系统,水质达到标进入锅炉给水水箱,并通过凝结水加热后送往锅炉回用。蒸压釜余压排汽经过乏汽回收装置加热锅炉给水。凝结成85~95℃的高温凝结水进入水处理系统。通过上述节能减排技术改造,回收利用了凝结水和排汽时的余压蒸汽,极大的改善了生产环境,减轻了员工劳动强度和工作环境,节约了蒸汽和水资源,降低了能耗,为加气砖行业生产系统改善生产环境、节能降耗具有示范意义。 相似文献
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对粮油厂蒸脱(DT)工序的废汽余热利用进行了研究,在实地考察、测试和数据分析的基础上形成了系统的节能改造方案,即采用真空蒸发技术和蒸汽电动加压技术,将40℃的冷却水变为120℃的蒸汽加以回用,有效地提高了余热回收效率。经过初步测算,每年可节约蒸汽费用150万元,节能改造投资基本上两年左右可以回收。 相似文献
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利用蒸汽疏水阀节能,防止热损失(蒸汽疏水阀的蒸汽泄漏要少,不能发生超标泄漏蒸汽的现象),尽量简化用热做功的过程(蒸汽使用设备工作效率要高,疏水阀不能产生堵塞或类似的排量小的现象),使热能得到重复利用(疏水阀要便于凝结水的回收,回收的凝结水循环使用——用于锅炉补水).要对于各种蒸汽使用设备选择最适合的型式和适当排量的蒸汽... 相似文献
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在节能工作中,通常人们重视锅炉燃烧和产出蒸汽在传送过程中的热损失,而忽视了锅炉系统各部漏风的危害和因漏风而造成严重的能源损失和浪费。 锅炉系统漏风的主要后果有: 1、锅炉本体、除灰管道和除尘设备漏风,都会造成不同程度的环境污染。 2.烟道漏风会造成引风量不足,影响锅炉正常运行。 相似文献
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介绍了闭环蒸汽回收系统的组成和工作原理,蒸汽回收机的类型和选用,通过几种典型蒸汽回收系统成本的比较和分析,阐述了闭环蒸汽回收系统较其它蒸汽回收系统节能效率提高20%~25%的突出优点。 相似文献
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不容忽视的节能领域--蒸汽管网系统 总被引:3,自引:0,他引:3
总结了蒸汽系统节能与优化领域的工程实践,分析了蒸汽产生,输送和使用等环节的工艺特点与节能潜力,对蒸汽管网节能技术和产品的现状及其发展趋势进行了研究,对提高蒸汽管网效率的关键技术如管网优化设计,高效疏水,凝结水回收与精处理等进行了探讨,蒸汽管网节能技术已经在蒸汽/凝结水系统节能改造中得到工业应用,取得了良好的实施效果。 相似文献
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本文研究了某汽车轮胎硫化生产线的能源节能点。从锅炉的排污、硫化车间闪蒸蒸汽和冷凝水回收方案、疏水阀的优化等几个方面着手,对轮胎硫化生产过程进行研究和分析。结果表明,通过调整锅炉连排电导率设定,提高设定点,降低锅炉排污率,能有效地改善燃气消耗量降低用气成本;直排的闪蒸蒸汽和冷凝水浪费了大量的能源,通过引射装置回收直排蒸汽,可以用于现有蒸汽系统的加热,从而提高能源利用率;蒸汽输水阀的正确设计和选型直接影响设备的换热效率。 相似文献
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镇海炼化股份有限公司炼油厂有WGZ65/3.82-6型一氧化碳锅炉三台,用于回收催化装置催化剂在再生器内烧焦再生时产生的大量高温烟气。由于该锅炉尾部没有空气预热器,排烟温度较高。在气、油混烧时,设计排烟温度最高为196℃。实际为220℃。计算表明,一台65t/h中压锅炉排烟温度每下降17~18℃,锅炉热效率就提高1%,标准油耗下降0.90kg/t汽。因此,降低排烟温度是提高锅炉热效率最有效的方法。考虑到尾部烟道空间的限制,我们安装了两组翅片管省煤器,使受热面积增加一倍,降低了排烟温度。 相似文献
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陆维励 《中国制造业信息化》1986,(4)
火焰炉加热,热效率较低,浪费能源,锻造用火焰加热炉热效率仅3~5%,连续式火焰加热炉热效率15~25%。国外分别为10%、40%,差距很大。火焰炉热平衡计算和实测,炉墙散热占5~8%,燃油不完全燃烧损失2~15%,而烟道排烟热损失达50%以上。烟道是节能的 相似文献
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维益食品(苏州)有限公司生产无脂奶油,生产工艺需要一台片式热交换器来完成产品的冷却。以前产品冷却方式如图1所示。产品冷却需大量冰水,随着产量的倍增,制冰机用电量惊人,同时制冰能力也显不足,节能增效迫在眉捷。为此我们将原热交换器改装为两段独立的片式结构,如图2所示。一段用于产品冷却;一段用于节能,把冷却产品后的冰水(已达55℃)进行二次热交换,加温软化自来水,使冰水温度下降20~30℃,再回到制冰系统,以降低制冰机的负载,所以制冰机无需扩容便可满足生产需求,并节省了大量的电能,另外自来水温度上升了20~30℃,降低了锅炉的负载,… 相似文献