共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
2.
3.
4.
本文通过对测井常用扶正器及辅助设备的作用进行分析,针对大斜度井、水平井测井施工时存在的主要问题,结合实践经验,提出不同仪器应选择的扶正器类型及应使用的辅助设备,确保仪器顺利下井并保持合理的状态及运行轨迹,从而取得合格资料。 相似文献
5.
6.
7.
8.
9.
根据大斜度井、水平井的特点,简述了解决问题的方法。对于如何提高水泥浆稳定性,减少大斜度井段和水平井段高边水窜槽和低边固相沉淀,提高封固质量等方面进行了探讨,并介绍了大斜度井、水平井固井水泥浆自由水试验和沉降试验的新方法。 相似文献
10.
大斜度井电泵举升管柱扶正器间距的计算 总被引:1,自引:0,他引:1
电泵举升管柱加装扶正器可保持油管和套管之间的合理间隙,防止电泵电缆遭到挤压和磨损。扶正器的安装主要依靠经验判断,缺乏理论依据和计算方法,既增加了生产成本,又增大了井下事故的风险。在综合了井眼轨迹、油管柱内外液体密度、扶正器和套管内壁摩擦、管柱自重、油/套管几何参数等因素对管柱受力和变形影响的基础上,结合现场生产实际工况,运用微元法建立了大斜度井三维井眼电泵举升管柱力学模型,实现了不同工况条件下油管柱的受力与变形分析计算;结合两扶正器之间油管横向变形计算模型,建立了油管扶正器间距的计算模型,并开发了计算机辅助分析计算软件;通过实例验证了油管扶正器间距计算模型的可靠性。研究结果对于扶正器现场安装具有一定的理论指导意义。 相似文献
11.
浅海公司大量采用大斜度井,进行平台式开发,井眼斜度大、轨迹长,抽油杆柱与油管之间发生偏磨导致杆管严重磨损,影响油井正常生产。产生的金属碎屑经沉积与井筒内杂质集结成硬度很大的硬块,直接造成卡泵等生产事故。针对这一问题,研制了抽油杆旋转器及斜井泵磁性保护器,配置成功大斜度井多功能生产管柱,经现场应用,取得了较好的效果,解决了生产难题。 相似文献
12.
13.
曲104块大斜度井钻井技术实践 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了临盘地区曲104块20多口大斜度井钻井施工情况。总结分析了曲104块大斜度井直井段、造斜段、稳斜段井眼轨迹控制技术要点以及井下安全钻井措施。 相似文献
14.
15.
16.
东海某气田φ311.15 mm井段主要使用低自由水钻井液体系,总体作业顺利,但是由于地层存在大量的泥岩和砂泥岩互层,导致前期钻井作业过程中存在一定的起下钻遇阻和憋扭矩问题。后期该气田钻井更多地采取了大斜度井方式开发,由于井斜角大、裸眼段长,井壁稳定和井眼清洁问题更加突出。依据泥岩地层失稳机理,通过在低自由水钻井液体系中引入氯化钠,降低体系的活度和增强体系的抑制性,减少了滤液侵入和地层泥岩膨胀。现场应用结果显示,在加入氯化钠后,优化后的低自由水钻井液体系性能更加稳定,现场钻进过程中钻井液性能变化较小,井壁稳定,实现了直接起下钻,提高了起下钻效率,很好地解决了东海大斜度井泥岩段的钻进问题,缩短了钻井工期,提高了钻井时效,为东海类似井型和岩性地层的钻井提供了良好的技术支持。 相似文献
17.
深井、大斜度井尾管悬挂固井工艺 总被引:5,自引:0,他引:5
针对深井、大斜度井尾管固井风险高、技术复杂、施工难度大、质量要求高等特点,研制了一种液压-机械联作式自动脱挂尾管悬挂器以及固井工艺,介绍了该悬挂器的结构、工作原理、性能特点。该悬挂器采用液压剪销坐挂、自动脱挂,双胶塞碰压顶替的工作方式,可实现坐封、脱挂、碰压、冲洗连续施工,允许大幅度上提、下放、旋转套管及中途循环钻井液,能够有效解决深井、大斜度井尾管固井坐挂难、倒扣难、留水泥塞等技术难题。通过15口井的现场应用,表明该工艺可提高尾管固井质量、缩短钻完井时间、降低成本、减少井下钻具事故,有进一步推广的价值。 相似文献
18.
为了实现对螺杆泵井实施偏心测试,开展了螺杆泵偏心采油工艺技术的研究,并对GLB500型偏心螺杆泵进行了现场试验.针对试验中发现的问题对螺杆泵偏心工艺技术进行改进,确定出合理的螺杆泵采油偏心测试工艺,以确保密闭流压与产出剖面测试成功. 相似文献
19.
目的:解决“三低”井目前生产中出现的采油难度大、泵效低的问题。方法:应用增压装置,可以使原来的抽油泵成为一台增压抽油泵。结果:经过地面实验和现场2口井的试验,获得了成功,平均泵效提高了9%。结论:该增压装置具有明显的增压效果,而且结构简单,施工方便,是解决油井深抽的重要措施之一。 相似文献