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Al-Sn-Si-Cu轴瓦合金的研究 总被引:7,自引:2,他引:5
试验选用Al-10Sn-1Cu合金,采用金相显微镜,扫描电镜等手段了工艺条件对合金组织性能的影响,确定了合理的预处理工艺及退火制度发现通过加工和热处理,可消除合金中锡,硅的晶间网状分布,从而改善合金的加工性能。 相似文献
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一种耐磨轴瓦合金的初步研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研制了一种代替锡青铜(ZQSn6—6—3)以节约昂贵锡的低锡铜基新合金。试验结果表明:除线膨胀系数稍大外,新合金的机械性能与抗蚀性能均远优于锡青铜。 相似文献
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Al-Pb合金轴瓦材料的发展综述 总被引:6,自引:1,他引:6
倪红军 《特种铸造及有色合金》1994,(5)
本文论述了Al-Pb合金取代Al-Sn合金用于内燃机轴瓦上的发展趋势,综述了生产AlPb合金轴瓦材料的主要方法,着重介绍厂近年来新发展的钢背-Al-10%Pb合金双金属复合轴瓦的轧制和水平连铸两次复合法。 相似文献
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Al-Pb合金-钢背轴瓦材料的水平连铸复合方法,适用于铅含量w为5%~20%的铝铅合金-钢背轴瓦材料,将Al熔化到1050℃,加入铅粒,覆盖专用多功能熔剂,再升温到1050℃,静置20~30min;开动送料机构,钢背通过连铸复合结晶器,打开流量控制器,将合金液注入结晶器内,合金液与钢背复合并快速冷却;在钢背进入结晶器前,可以获得所需要的预热温度,而将复合坯料拉出结晶器后。 相似文献
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铸造铝铅滑动轴承合金的制备及其显微组织 总被引:20,自引:7,他引:13
利用一种新的铸造技术,使高达40%的铅混合到铝合金中,然后用普通的浇铸方法生产铸造铝-铅合金。在实验中,探讨了其最佳工艺参数,并利用光学显微镜,扫描电镜,定量金相等技术研究了铝含量和合金元素对其显微组织结构的影响。 相似文献
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铸造Al-Pb轴承合金的组织和性能 总被引:4,自引:0,他引:4
利用一种新的搅拌铸造技术生产系列铸造铝铅合金,含铅量的变化范围在ω(Pb)-0 ̄25%,试验中,研究了铸态铝铅合金的显微组织和力学性能。结果表明,在研究的含铅量范围内,铸态合 硬度、抗拉强度和虎率都随铅的质量分数的增加而下降。断口分析表明,随质量分数的增加断口特征逐渐由塑性向脆性转变。而摩擦磨损性能随铅的质量分数的增加有一最佳值,即铅的质量分数为15-20%时,其磨损量和摩擦系数最小。 相似文献
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Cu-3Si-2Ni合金铸态组织中存在许多粗大呈骨骼状的Ni2Si相以及严重枝晶偏析,这大大影响了铸锭的成形性能。为改善其成形性能,分别在850~950℃保温2~8h,进行均匀化退火研究。结果表明,经900℃×4h的合理退火工艺后铸态合金的枝晶偏析大部分被消除,合金的塑性得到明显改善,且均匀化退火后合金的断裂方式由铸态时的准解理断裂加部分剪切断裂转变为微孔聚集型韧性断裂。 相似文献
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变形镁合金受限于成形工艺,致使其室温成形性较差并且具有较强的各向异性。通过在不同变形条件进行预变形结合退火处理能够有效弱化镁合金织构从而改善镁合金的力学性能。总结并评述了3种预变形方式结合退火处理对镁合金微观组织与力学性能的影响,并对未来的发展提出了建议。 相似文献
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采用选区激光熔化技术成形TC4试样,研究了线扫描功率、曝光时间和退火处理对TC4成形试样微观组织和性能的影响。结果表明,试样的缺陷随线扫描功率的升高而减少。线扫描功率在400 W,曝光时间为30μs,经过退火处理后,试样抗拉强度达到1153MPa,高出普通TC4钛合金锻件近300MPa,同时,试样的拉伸断面总体呈脆性断裂。 相似文献
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采用冷方法,通过设计不同的变形率和退火温度,研究了Ti-3Al-2.5V钛合金管材的显微组织和力学性能,探素了该合金的一种高强高韧管材的制备工艺.结果表明,当退火温度低于550℃时.Ti 3Al-2.5V合金管的再结晶程度相当低;当退火温度达700℃时,管材发生完全再结晶.合金管材力学性能的剧烈变化集中在退火温度为550~650℃之间.经工艺优化,当变形率为51.1%且退火制度为550℃X90 min.或者变形率为68.5%~80.2%且退火制度为600℃×90min时,Ti-3Al-2.5V合金管材的抗拉强度≥862 MPa.屈服强度≥724 MPa,伸长率≥12%. 相似文献
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轴承保持器间接挤压铸造工艺 总被引:1,自引:1,他引:0
研究了轴承保持器的间接挤压铸造工艺 ;分析了模具的结构特点 ;确定了合理的液态模锻工艺参数。结果表明 :挤压铸造铝合金轴承保持器完全满足使用要求 ,可替代铜合金产品 相似文献
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以选区激光烧结(SLM)成形ZL114A合金为研究对象,进行了SLM成形ZL114A合金的退火和深冷处理工艺试验,主要研究了退火温度和深冷保温时间对SLM成形ZL114A合金微观组织和力学性能的影响。结果表明,230℃×2h退火处理后,SLM成形ZL114A合金的伸长率提高了18.0%,抗拉强度下降了2.9%;300℃×2h退火处理导致合金的抗拉强度和伸长率下降了28.2%和22.3%;合金退火态的微观组织表现为α-Al与Si相交界处存在大量的孔洞。而深冷处理(-196℃)对SLM成形ZL114A合金的力学性能有明显改善,其中深冷保温36h对力学性能提升效果最佳,相较沉积态,其抗拉强度提高了18.9%,伸长率提高了23.0%;其深冷态的共晶Si在基体中分散更均匀,并转为棒状结构,使合金的塑性得到明显提高。 相似文献
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