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探讨粘胶纤维生产废水的除锌方法,对中和沉淀法、离子交换法、溶剂萃取法、气浮铁屑过滤法等进行了分析。 相似文献
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用络合中和与生化法相结合处理粘胶纤维生产废水,其工艺流程简单、操作简便、治理成本较低,可实现粘胶纤维生产废水的达标排放。介绍了该废水处理工艺流程和处理效果。 相似文献
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介绍了采用生物接触氧化法处理生产废水的设备装置,工艺流程和处理效果,经处理的废水达到国家二级排放标准。 相似文献
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电镀废水中重金属处理方法 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了电镀废水中重金属处理的3种方法:中和沉淀法、硫化物沉淀法及螯合物沉淀法。讨论了中和沉淀法和硫化物沉淀法的优点及存在的问题,并给出了解决方法。螯合物沉淀法有待进一步研究。 相似文献
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介绍了中和沉淀法、络合中各法、离子交换法、高效气浮法四种粘胶纤维含锌废水的处理方法,概述了各种方法的工作原理和工艺过程。这些方法都可有效地减少废水中锌的含量。 相似文献
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介绍了丹东化纤工业公司粘胶纤维生产废水的水质特点、处理工艺、主要构筑物及技术参数。该系统采用了曝气吹脱除硫化物-石灰乳中和除锌-活性污泥法去除有机物的物化-生化两级处理工艺,处理效果良好,出水中各项指标均达到国家规定的污水排放标准。 相似文献
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物化—生化法处理粘胶纤维废水 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍丹东化纤工业公司粘胶纤维生产废水的水质特点,处理工艺,主要构筑物及技术参数,该系统采用曝气吹脱除硫化物,石灰乳中的除锌,活性污泥法去除有机物的物化及生化两级处理工艺,处理效果良好,出水中各项指标远达到国家规定的污水排放标准。 相似文献
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为强化石灰沉淀法处理高氟废水时混合液的沉降性能,采用烧杯试验,分别考察了药剂投量、混凝剂投量、药剂投加顺序、原水F-浓度等因素对泥水分离性能的影响。研究表明,联合投加Ca(OH)_2和CaCl_2处理F-在5 000~10 000 mg/L的废水时,自絮凝会显著改善混合液沉降性能和出水浊度,而投加混凝剂的效果却有限。先Ca(OH)_2后CaCl_2的投加方式(二步法)比药剂同时投加(一步法)对沉降性能有较大的改善。运用分步加药法在中试规模的同程水平流斜板沉淀池实现了良好的固液分离效果。 相似文献
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黄姜皂素生产废水混凝处理的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
针对黄姜皂素废水中和预处理中存在的沉淀效率低的问题,通过试验研究了PAM对黄姜皂素废水中和液沉淀效果的改善作用。试验结果表明,经过二次混凝处理可在35 min内有效降低出水浊度。初次混凝时PAM可明显改善中和液沉降性能,当投加量为0.3 mg/L时,中和液完成沉淀时间由100 min下降到15 min,但上清液仍较浑浊;为降低上清液的浊度,对中和废水进行二次混凝试验,确定了最佳沉淀时间为20 min,混凝剂最佳投加量为8 mg/L,在最佳沉淀时间、混凝剂投加量下初沉废水的浊度去除率为82%。 相似文献
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在考察明胶生产工艺、废水水质特性的基础上,提出一改进的磷酸氢钙清洁回收工艺。在浸灰工段后设一沉淀池,沉淀分离石灰沉渣,将上层饱和的氢氧化钙浸灰废液送至浸酸工序,处理浸酸废液,调pH至4.7左右,回收磷酸氢钙。而原工艺是用灰乳处理浸酸废液回收磷酸氢钙,大量饱和Ca(OH)_2浸灰废液外排,造成了难于治理的明胶生产废水高碱、高钙、高悬浮有机物污染。实验证明,该改进工艺能消耗大量的浸灰废液,有效降低明胶生产废水的高碱特性,对悬浮COD的去除效果与使用普通净水剂效果相当,且对磷钙复合肥的收率无重大影响,所排废液不再是饱和的氢氧化钙溶液,钙污染也得到一定控制,与原废水相比生化处理难度大大降低,具有显著的环境效益。 相似文献
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固体废弃物预处理中药制药废水的实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用固体废弃物(铁屑和炉渣)预处理中药制药废水,并以COD去除率和脱色率为指标考察其处理效果。考察了废水pH值、试剂投加量、反应时间等对COD去除率及脱色率的影响,确定了最适工艺条件。结果表明,在弱酸性条件下内电解处理效果较好;加入适量的H2O2可明显提高对COD和色度的去除效果;内电解处理后投加适量的石灰乳对废水的COD去除和脱色均有利。废水预处理的最适工艺条件为:常温下,废水的pH为5.0~6.5,铁屑加入量为60 g/L,炉渣加入量为100 g/L,H2O2加入量为20 mL/L,反应30 min后,加入石灰乳(16 mL/L)调节pH至9。在此条件下,废水COD去除率及脱色率可分别达到73%和96%以上,而且处理成本较低。 相似文献
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目前国内外大部分企业采用传统的二段中和法生产饲料级磷酸氢钙,粗磷酸首先采用石灰乳一段中和脱氟,然后再用分离后的净化磷酸二段中和生产饲料级磷酸氢钙。二段中和法生产饲料级磷酸氢钙,虽操作简便,但不足之处是磷酸中的五氧化二磷质量分数只有60%能够转化为产品,因此生产成本高。复合沉淀法不受环境、温度及磷矿粉质量变化的影响,脱氟性能稳定、操作简单、产品单耗低,可使磷酸中的五氧化二磷转化率提高到80%-96%,生产成本降低20%。在同样原料投入的条件下,可增加20%的产量。该方法已获得国家发明专利。 相似文献
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介绍了某铜冶炼厂利用炉渣选铜后产生的尾矿砂对污酸废水进行除氟的试验情况,确定了最佳溶解条件和尾矿砂添加量.该冶炼厂将尾矿砂溶解于含氟污酸中,降低污酸中氟离子的腐蚀活性,并强化废水处理工序的絮凝沉降效果.试验表明:尾矿砂最佳溶解温度为50~60℃,溶解时间为1.0 h,尾矿砂最佳溶解粒径为300~400目,添加量为2.5~3.0 g/L.通过高氟污酸溶解尾矿砂,模拟现有污酸废水全流程处理工艺,中和上清液中ρ(F)在20~25 mg/L,除氟效果较为明显. 相似文献