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为了改善铁水脱硫扒渣操作的效果,进行了在铁水喷镁脱硫结束时,将SiO2-Al2O3-Fe2O3系合成渣作为凝渣剂加入铁水脱硫罐内的半工业试验.结果表明,这种凝渣剂具有成渣速度快、铺展性好、吸附脱硫产物能力强的特性,有利于干净扒渣、缩短扒渣时间、降低铁损、减少温降和转炉回硫. 相似文献
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本次研究了含20%,CaF2,CaO/SiO2=4的CaO-SiO2-CaF28渣系脱磷和脱硫的能力,同时也确定了该脱硅量。本研究过程中用FeO(4-8%)和Na2O(1-6%)来改变铁水的氧化势。试验是在10kg敞口感应电上进行的,炉子为AI2O3耐火材料,温度为1350-1400℃。试验过程中用伽伐尼电池连续测定铁水的氧化势,共范围为10^13。4atm(试验前)至10^12.0atm(试验后 相似文献
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CaO—SiO2—Na2O三元渣系的挥发率 总被引:2,自引:0,他引:2
采用失重法对CaO-SiO2-Na2O三元渣系在不同温度下的挥发率进行了测量。结果表明,在烧结温度下,低熔点渣的挥发率呈三段式变化,而高熔点渣无此特性;当修正碱度R′>1、成分固定时,只有在温度超过其流动温度时才能显著提高挥发率;温度一定时,挥发率随着碱度R及Na2CO3含量的增加而提高;当R′<1时,温度、碱度、Na2CO3含量对挥发率的影响都不大。 相似文献
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针对炼钢铁水脱硫渣粘性大导致粘罐的问题,开发了一种高效隔断剂,使用后脱硫渣隔断率达到95%以上,渣罐回返率控制在了3%以内,而且能减轻环境污染。试验结果表明,该隔断剂降低了脱硫渣的加工处理难度。 相似文献
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模拟专用炉对包钢中磷铁水SRP预处理工艺进行了脱磷剂快速成渣研究。结果表明,50%石灰+40%轧钢铁皮+10%萤石、40%石灰+50%轧钢铁皮+10%萤石和40%石灰+50%转炉尘+10%萤石三种配方均能满足预处理对脱磷剂熔化性能要求?三种氧化剂以轧钢铁皮作脱磷固体氧化剂较好;造渣制度以顺序两批加料效果最好。 相似文献
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高炉铁水的炉外处理是炼钢生产工艺优化的一个重要手段。在对高炉铁水脱硫处理前,要先除去铁水中的炉渣。本钢炼钢厂在混铁炉内安装挡渣设备,进行挡渣工艺试验,减少铁水中的炉渣量,降低铁水预处理过程中因前期扒渣造成的铁水损耗,缩短铁水预处理时间,提高铁水预处理生产能力。 相似文献
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本文研究了电渣感应熔炼过程中铁液的气化脱硫特征。研究表明:在一定的试验试验下,5min内铁液中的硫含量从0.076%降至0.008%,气化脱硫率可达70%;随渣中CaO含量及CaO/SiO2的增加,气化脱硫率降低,而Fe2O3增加使气化脱硫率增加。 相似文献
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攀钢脱硫铁水撇渣工艺的改进 总被引:1,自引:1,他引:0
针对攀钢铁水条件及预处理工序的实际情况,通过对撇渣工艺的一系列试验研究,提出了切实可行的改进措施。试验结果表明,采用二合一砖撇渣器在技术上是可行的。撇渣效率达到97.6%,铁水流量为14.9t/min,满足了后序提钒工艺的要求,使钒渣中CaO含量下降到1.28%。 相似文献
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介绍了铁水脱硫的基本原理,以氮气作为载体是否对脱硫造成影响,脱硫与捞渣对回硫的影响及其机理,加入合成渣后对脱硫的影响以及第三炼钢厂脱硫捞渣机的使用情况。 相似文献
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本文通过考虑将MgO作为重要的耐火材料组元,研究了1623K和1723K时,CaF:和Na:O对CaO—SiO2-CaF2-MgO饱和(-Na20)炉渣体系铁水脱硫的硫容量影响。MgO-饱和的炉渣体系液相线与CaO—SiO:-CaF2三元炉渣体系相类似,2CaO·SiO2-饱和的硅含量随Mg0饱和略微降低。尽管在MgO-饱和的硫化物容量低于CaO饱和-Si02-CaF2炉渣体系,但是大于有2CaO·SiO2相饱和的三元炉渣体系。这说明在CaO活度相对较低的条件下,MgO能增加自由O。的活度,在接近3CaO·SiO2-饱和组成,MgO降低了炉渣的硫化物容量,因为在高碱性组元中,Mg0的碱性低于CaO。除此之外,增加5%NaO可明显增加MgO-饱和炉渣的硫化物容量,特别在低‘CaO+CaF:’组成时。这说明为了保持1623K时0.01的硫化物容量,‘CaO2+CaF2’的投入数量从95%减少到75%,其对考虑铁水脱硫工艺中,降低用MgO饱和CaO和CaF2的消耗非常重要。 相似文献
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