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我厂共有7台回转窑,其托轮经过长时间运转产生不同程度的磨损。特别是在筒体弯曲变形,托轮摆放不正确的情况下,托轮受力不均匀,会加速磨损,一般情况下,托轮表面磨损形成凸凹台,但是当轮带表面磨损不均匀后,也会使托轮表面产生不规则的弧形面。因此除了对托轮加强保养,及时调窑等改善托轮的运转情况外,还要在不停窑的情况下,对磨损托轮表面进行车削修复,保持托轮的相对稳定,上、下窜动自如。当托轮表面形成凸凹台,凸凹高度差达2~3mm之间时,就需要对托轮表面车削;当托轮表面形成弧形面,一般高低差在4~5mm之间时;需要对托轮表面车… 相似文献
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回转窑托轮表面不停窑维修 总被引:1,自引:0,他引:1
1 问题的提出我厂年产白水泥3万t,主要生产设备为Φ1.9/1.6×39m两台干法中空回转窑,每台回转窑有支承装置3组,托轮材质为ZG35,单个托轮(含轴)重0.556t,Φ600mm,轮带(滚圈)材质为ZG45_1. 相似文献
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中 国铝 业山 西 分公 司 4.5m ×110m 氧 化铝 熟料 回 转窑Ⅲ档 北 托轮(ZG 55Ⅱ托轮)因为 交 变载 荷的 作 用以 及 加工 缺 陷 的发 展而 发生 开 裂,该厂 对更 换 下的 托轮 进 行了 手工 电弧 焊 修 复 ,采 用 “U ”型 坡 口形 式 ,选 择 合 适 的焊 接 材 料 ,严 格 按 照焊 接 工 艺要 求进 行焊 接 操作 和焊 后 质量 检查 ,成 功 实施 了 ZG 55Ⅱ托轮 厚壁 件 的焊 接修 复 。 相似文献
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随着大型金属工件在水泥生产设备上的广泛应用,设备制造中基材硬度不均,铸造时组织疏松,产生气孔、气泡、夹渣等缺陷,加上设备长期在重载荷、高温形态下超负荷循环工作,极易形成点蚀剥落或断裂失效。回转窑轮带、托轮、大齿圈常见剥落和裂纹,磨机中空轴和滑履端顶接触点易出现裂纹。金属工件缺陷的修复技术越来越多地受到各界的高度关注,其修复的快捷性、简易性、耐久性、经济性成为修复技术的研究焦点。本文重点介绍粉末冶金堆焊技 相似文献
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托轮是回转窑体的支承部件,其材质一般由ZG35构成,托轮回转表面由于接触疲劳应力作用或岗位工未能及时正确调整托轮,在窑体上下窜动较大时,会出现明显台阶。托轮表面出现这些台阶影响窑的安全运转,如不及时修复,有时会拱碎窑的挡轮,造成停窑的重大事故。 相似文献
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水泥企业信息化管理的目标,不仅仅是管理者在地球的任何角落实现心中有数,无距离管控,关键在于企业整体效率和市场竞争能力的提高。驻马店市豫龙同力水泥有限公司信阳分公司在采用水泥企业的CementERP管理系统后,业务流程更加规范合理,数据准确性大大提高,部门之间配合更加紧密,整体上提升了企业的管理水平和效率,员工的工作面貌大大改观。 相似文献
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冀东水泥集团 2条 4 000t/d的水泥生产线于 2000年 7月份先后出现了回转窑托轮瓦烧毁的事故,托轮瓦损坏,托轮轴上与托轮瓦配合的部分损坏较重,但托轮瓦座仍可使用,我厂决定修复托轮轴,更换新轴瓦。由于托轮轴外径加工后尺寸减小,因此在托轮回装过程中需要有相应的调整方案,本文主要针对调整方案而进行计算。 托轮的调整方案有 3种:①托轮瓦座只水平向回转窑中心线方向移动;②托轮瓦座只垂直向上移动;③托轮瓦座既水平向回转窑中心线方向移动,又垂直向上移动。由于托轮轴加工掉的尺寸很小 (直径方向 1~ 3mm),所以托轮瓦座水… 相似文献
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各种规格回转窑托轮结构大致相同,材质分为铸件和锻件两种,大多为ZG340~640或ZG35CrMo,现以我公司生产的φ3.3m×50m回转窑为例简述托轮缺陷的修复工艺。 相似文献
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我公司4600t/d生产线于2009年8月份投产,12月中旬发生了一次突然断电,托轮球瓦的冷却循环水未及时排净,造成二档托轮球瓦冻瓦的严重事故,球瓦出现了两道裂纹。对此,我们采用了补焊与灌胶相结合的方案对球瓦进行了修复。具体步骤: 相似文献
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为了使回转窑筒体“直而圆”,并使其能正常地上下窜动,生产中常需调整托轮。凋整托轮也即调整托轮轴线的方法有多种,如图解法、仰手法等,这些方法的特点是根据回转窑的运转方向和需调整窑体窜动方向,用作图或用手来确定托轮轴线的歪斜方向。在此介绍一 相似文献
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我厂现有700t/d和1000t/d两条干法生产线,回转窑规格分别为3m×48m,3.2m×46m带五级低压损旋风预热器,三档托轮。因托轮发热,造成停料、停窑。托轮发热的处理方法:(1)针对托轮瓦的刮研问题,从1999年刮瓦时采用天津水泥设计院提出的20°~30°小接触角刮瓦法,实践证明完全可以满足生产需要。(2)窑的中心线不直,针对这个问题,1999年底我们对窑的直线度进行校正。在一档轮带与三档轮带最高点处各竖一标尺,并在标尺同一高度拉一细铁丝,然后测量中档轮带最高点到铁丝的距离,再调整中档托轮的… 相似文献
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<正>我公司两条2 500t/d生产线分别于2002年和2003年投产,回转窑规格Φ4m×60m,三档支撑,斜度3.5%(正弦)。多年来,两窑都不同程度存在轮带挡铁磨损掉落、液压挡轮推力大、部分托轮轴瓦发热等现象。本文以2号窑为例,对窑存在的问题和调整作一总结。1问题及分析回转窑支撑布置见图1。存在的问题主要有:1)轮带挡铁磨损严重,挡铁因受力大经常脱焊进而掉落;2)液压挡轮推力大,经常是在托轮槽中无水无油 相似文献