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本文概述了用高镁石灰石作熔剂烧结、炼铁的工业生产试验。分析了提高MgO对烧结矿质量的影响及提高钛渣MgO含量对高炉炉渣性能,脱硫能力等的影响。试验表明,用高镁石灰石代替部分石灰石作熔剂,不但技术可行,生产可能,经济效果显著,而且还有较大的社会效益。 相似文献
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在高炉操作过程中添加适量MgO的新工艺 总被引:1,自引:0,他引:1
在实验室实验的基础上,研究了MgO对烧结过程和烧结矿冶金性能的影响.实验结果表明,烧结过程中不添加或少添加MgO可以提高烧结生产率和烧结矿冷强度,缩小高炉软熔带温度区间,从而改善软熔带的透气性,降低高炉内总压差.本文提出了一种将适量MgO添加到高炉中的新工艺,采用这种工艺时,炉渣中MgO的含量能够满足高炉生产的需要,同时还能降低烧结矿低温还原粉化率. 相似文献
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烧结矿中MgO含量的提高,烧结成品率、垂直烧结速度、转鼓指数,机械强度均出现降低的现象,提高MgO含量对改善烧结矿的产量、质量十分不利。将烧结矿中Mgo转移到球团矿中,可以提高烧结矿质量,改善烧结矿冶金性能;同时球团矿中MgO可以形成镁橄榄石和偏硅酸镁等高熔点相,提高球团矿的冶金性能。通过实验室实验,结合工业试验,确定了配加不同配比镁质添加剂与皂±的造球混合料指标、生球指标、竖炉操作制度,为生产高镁质球团矿提供了保障,高炉配加高镁质球团矿后,综合炉料冶金性能明显改善,将球团矿与烧结矿在软熔温度区间上的差异缩小,利于高炉软熔带厚度的减薄,利于高炉透气性提高及高炉软熔带的下移。对于高炉壁面温度的稳定、热负荷的降低以及扩大间接还原有有利影响,对高炉炉况的稳定、燃料消耗的降低有明显促进作用。 相似文献
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近年来,包钢在烧结料中配加一定量的含镁熔剂,使烧结矿MgO含量维持在2.5~3.0%,显著地改善了烧结矿的冶金性能。高炉使用65~70%高MgO烧结矿,不仅使炉渣成份趋向合理,提高了热稳定性,而且高炉冶炼也取得了防瘤、顺行、高产、优质和低耗的重大进步。因而,MgO已成为烧结矿配料中不可缺少的添加剂。但是,对于MgO在烧结矿中所起的作用过去研究得还不够;对高炉冶炼使用MgO烧结矿的作用至今认识也不尽相同;有的人还主张降低包钢烧结矿MgO含量。本文试图通过国内外关于MgO烧结矿的研究和发展情况并结合 相似文献
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首钢长钢公司烧结厂进行了用生菱镁石粉作为含镁熔剂来烧结的工业试验。试验结果表明:绕结使用生菱镁石粉后,烧结矿转鼓指数、绕结利用系数明显提高;高炉炉渣流动性改善,炉渣碱度降低,铁水Si含量降低,有利用高炉燃料消耗的降低。 相似文献
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MgO对烧结矿与高炉渣冶炼性能及工艺参数影响的试验 总被引:2,自引:0,他引:2
MgO是高炉渣的重要成分,渣中含有一定的MgO可降低炉渣粘度,提高炉渣流动性,提高还原性以及软化和熔化温度而改善冶金性能;烧结矿含有一定数量的MgO,可降低低温还原粉化性改善高炉透气性。工业试验表明,目前条件下攀钢烧结矿提高MgO 0.2%左右,矿相结构与矿物组成改善,强度提高0.10%左右,低温还原粉化率由66.03%降低到64.33%,但还原度由84.46%下降到84.13%,烧结矿粒度约有偏差。高炉渣中MgO质量分数提高0.35%达到7.8%~8.0%,炉渣熔化性温度与粘度下降,炉渣流动性由115 mm提高到170 mm,铁损由7.09%降低到5.15%,校正后产量下降18 t/d,但综合焦比下降了6.57 kg/t,节焦效果显著,同时烧结与高炉的工艺参数得到优化。 相似文献
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MgO是高炉渣四大组分之一,它的变化对炉渣的物理和化学性质影响较大.炉渣中MgO的来源,其一是原料中带入,其二是外加含MgO熔剂.我厂烧结矿及炉渣中MgO经历由低→高→适中的过程.现根据我厂多年生产实践,就MgO渣冶炼的几个问题分析如下:一、烧结矿和高炉炉渣中MgO变化的状况从1963~1981年我厂烧结矿MgO和高炉炉渣中MgO变化情况及原燃料特点大致可分以下几个阶段. 相似文献
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摘要:钢铁行业作为一个国家的支柱产业,在国民经济中占有举足轻重的地位。近些年来,随着炼铁原料成分的变化导致高炉渣中Al2O3的含量不断升高,使得炉渣黏度变大,给高炉冶炼带来困难。前人研究发现在烧结矿中添加MgO熔剂可有效解决这一问题,但是MgO也给烧结矿的冶金性能带来诸多影响。实验结果表明:随着MgO质量分数从2.8%降至2.0%后,烧结矿的冷态转鼓强度(TI)由72.1%提升至75.5%,还原指数(RI)由70.3%增加到73.4%,烧结矿的软熔带温度区间从251℃变为233℃,高炉内部的透气性变好,有助于高炉强化冶炼,提高企业经济效益。 相似文献
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提高烧结矿品位不但可以降低高炉渣量和高炉燃料比,同时可促进高炉的稳定顺行,是高炉精料方针的关键之一。在坚持铁矿粉烧结性能互补配矿的前提下,在分析烧结矿化学成分对烧结矿产质量影响的基础上,探讨了各元素适宜的控制范围;通过优化烧结矿化学成分,降低烧结矿中SiO_2、MgO、Al_2O_3含量,控制合适碱度,同时配合适宜的工艺参数和操作制度,烧结矿品位稳定保持在58.00%以上,最高月份达到58.60%。烧结、高炉生产实践表明:提高烧结矿品位后,烧结矿主要质量指标(强度、成品率、粒度等)得到改善;烧结矿品位提高0.58%~0.71%,高炉入炉品位提高0.37%~0.45%,渣比降低10.54~10.67 kg/t,燃料比降低1.73~5.29 kg/t,能很好满足高炉冶炼要求,促进了高炉炉况稳定和生产顺畅。 相似文献
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近年来,武钢烧结矿质量有较大改善,文章通过分析,认为其主要原因是烧结矿碱度和MgO含量提高,以及FeO含量下降的结果。实践表明:采用厚料层烧结,降低固体燃料用量,采用辅底料工艺,改善燃料和熔剂的粒度组成,改善烧结矿冷却条件等措施是十分凑效的。但武钢烧结矿的质量还有待提高,作者提出了进一步改进的意见。 相似文献