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7 500 t/d水泥生产线窑头收尘系统存在粉尘排放浓度高、运行压差大、收尘系统电耗高的情况,经多次检查、核实,主要是因为原用滤袋容易破损,造成粉尘排放浓度超高,收尘系统运行阻力过大所致。将窑头收尘系统滤袋更换为戈尔低阻力低排放滤袋后,收尘系统不但实现了粉尘超低排放,还降低了系统运行阻力及系统运行电耗,有效降低了总运营成本。 相似文献
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北京新港水泥制造有限公司窑尾目前为一条1200t/d新型干法熟料生产线,窑尾收尘系统改造前为!6.5m×26m增湿塔及“鲁奇”BS780系列75m2电收尘器,为达到北京市严格的排放要求,同时进一步提高系统的通风能力,于2006年2月份大修期间,采用国外先进的设计理念,将其改造为模块化高效脉冲袋式收尘器系统,经过近八个月的运转,效果显著,几乎实现了零排放。开辟了生产与环境保护和谐发展的新理念。1窑尾通风收尘系统存在的问题1.1不能稳定达标排放电除尘器受回转窑系统工艺煅烧状况(温度、湿度、风速、CO含量、粉尘特性等)的影响很大。已经很难实现目… 相似文献
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在碳达峰、碳中和背景下,对水泥生产线进行节能、减排技术改造,已经成为各大水泥集团当下的紧迫任务。收尘系统作为水泥生产线粉尘捕集、过滤的核心设备,对于实现稳定的超低能耗、超低排放运行起着至关重要的作用。本文从收尘系统运行的常见问题及原因分析切入,引出目前收尘系统超低能耗、超低排放改造的常见方法及注意事项,经对比,得出对现有收尘器结构不做任何调整和改造,仅将原有滤袋更换为具有超低能耗、超低排放功能的滤袋,如戈尔低阻低排放滤袋,是一种最为简单、快速、行之有效的方法。 相似文献
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在碳达峰、碳中和背景下,对水泥生产线进行节能、减排技术改造,已经成为各大水泥集团当下的紧迫任务。收尘系统作为水泥生产线粉尘捕集、过滤的核心设备,对于实现稳定的超低能耗、超低排放运行起着至关重要的作用。本文从收尘系统运行的常见问题及原因分析切入,引出目前收尘系统超低能耗、超低排放改造的常见方法及注意事项,经对比,得出对现有收尘器结构不做任何调整和改造,仅将原有滤袋更换为具有超低能耗、超低排放功能的滤袋,如戈尔低阻低排放滤袋,是一种最为简单、快速、行之有效的方法。 相似文献
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燕山水泥厂700t/d熟料干法生产线,窑尾为Φ6m×20m增湿塔和WY-70三电场电除尘器。自1987年投产至改造前,除尘器不能确保达到排放标准。为迎接2008年奥运会,达到新的环保要求,原窑尾除尘器急需改造。1窑尾除尘系统存在的问题1)回转窑在点火投料长达8h内,看火工只能依靠观看火焰情况和控制工艺参数的手段来判断燃烧是否完全,这样使电除尘器常因废气中CO含量超标停止运行,烟筒排放黑烟。2)当回转窑因意外事故停止供料时,因增湿塔是人工调节喷水量,不能及时跟踪烟气量的变化,使烟气温度及粉尘比电阻值产生… 相似文献
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窑尾袋收尘器滤袋价格高,破损后滤袋内积料多,更换困难。窑尾袋收尘器滤袋在生料制备为立磨的系统中使用正常,在中卸磨系统中使用效果很差,通过多次试验、分析,找出滤袋损坏的主要原因为不同工况下滤袋的使用寿命差别较大,故要慎重选用。 相似文献
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根据水泥企业窑尾排放现状及环保新标要求,介绍了水泥企业窑尾常用除尘设备及其使用现状,我公司将电除尘器改造为低压长袋喷吹脉冲式袋除尘器,改造后三个月排放量均大幅下降。其中粉尘的月排放量由26.46 mg/m3降至17.49 mg/m3;二氧化硫的排放量由89.24 mg/m3下降至52.90 mg/m3;氮氧化物排放量由495.79 mg/m3降至235.28 mg/m3。电改袋运行一年多以来,窑尾季度粉尘排放浓度检测结果为16~18 mg/m3,优于国家新标排放30 mg/m3限值要求。 相似文献
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目前大中型水泥厂窑尾收尘,主要是采用电收尘器和袋式收尘器,采用电收尘器的占绝大多数。可是近些年来情况有所变化,采用袋式收尘器有逐渐增多的趋势。所以本文重点分析了袋式收尘器选用增多的原因,并就选用袋式收尘器应重视的问题作了详细介绍。 相似文献
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针对惠州某水泥厂窑尾电袋复合除尘器运行不稳定,暴露出的清灰效果不好、压力损失过大等缺陷,通过分析论证,将原电场改造为脉冲袋除尘器,优化除尘器进口均风装置,重新降阻设计出风管至尾排风机进口风管和控制系统,解决了设备阻力偏高、除尘效率低、粉尘排放浓度超标、耗电率高等实际问题。 相似文献
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介绍4 500 t/d生产线的窑尾耐高温脉冲袋式除尘器出现严重腐蚀现象,尤其是在投运SNCR脱硝系统喷射雾化氨水后,致使窑尾袋除尘器腐蚀加重,为此,采用防腐不锈钢和防腐涂料等措施后,经过2年的实践检验,窑尾袋除尘器主要部位再无腐蚀现象发生,达到了提高设备运转效率、保护环境的目的。 相似文献
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我厂1#水泥窑是30年代建成的老式干法中空窑。规格φ3.4×65m,斜度5%,设计产量 17-18t/h。在1972年安装余热发电设备后,由自然通风改为机械通风、并配有SHWB一室二电场电收尘器,有效断面积55m2,排风机和离心风机。 经过近30年的使用,这台电收尘器工作效率逐渐降低,收尘量仅为1.5~2.5t/h,收尘效率仅为82.42~88.65%,粉尘排放浓度高达3700~4000mg/m3。严重污染周围环境,该窑料耗1.57,该系统成了消耗高,污染大的生产线。为了达到国家环保要求,也为了给… 相似文献
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工业烟气污染治理工作成为国家开展生态文明建设的一项重要工作,我国的部分省市已经开展了水泥行业的超低排放改造工作,按照行业标准,粉尘限值为10 mg/Nm3.为了让天更蓝,对水泥厂回转窑窑尾布袋除尘器超低排放改造关键技术开展了研究.通过对张掖某水泥厂回转窑窑尾布袋除尘器改造工程的实际应用,结合多年的总结和实践,对布袋除尘... 相似文献
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介绍配有余热发电项目的窑头电收尘器改造为袋收尘器的工程,在保证排放浓度达标的情况下,最大限度降低系统阻力,使改造后窑头收尘器的风机和电机不用更换,或电机保留仅更换高效风机即可达到系统稳定运行.采用新的进风方式、管道内增设导流板等措施后,系统阻力降低500 Pa,实现了节能降耗的目标. 相似文献
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我公司3 000t/d熟料生产线窑尾采用CXS(Ⅱ)1000-2×7(F)型高温袋除尘器,处理和收集生料立磨系统排出的废气和粉尘.该除尘器共2排14个袋室,应用效果表明,其适应性强,可在高温(气温达260℃)、高尘(浓度100 g/cm3)的工况条件下长期高效运行,且收尘效率高达99.99%.本文就此除尘器在我公司的使用情况介绍一下,供同行参考. 相似文献