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针对IF钢生产过程中氮含量高的现状,安钢基于现有生产工艺及装备,通过提高转炉入炉铁水比、减少氧气补吹时间和次数、提高RH真空密封性、预抽真空、减少降温冷钢加入量、强化连铸保护浇注等工艺改进措施,将IF钢中的氮含量稳定控制在25×10-6以下. 相似文献
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本文从本钢铁矿资源的优势出发,结合铁水预处理、炉外精炼、连铸等工艺的实施,提出了本钢发展纯净钢生产的方案。 相似文献
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研究了用实机RH装置进行脱氧后钢液中夹杂物的行为。利用光散射(下称PSM)法测定了钢液中的夹杂物,结果表明:Al镇静钢中的夹杂全是球状颗粒,且其粒径与个数的对数成正比;另外,大夹杂易于除去而粒径〈3μm的小夹杂则难于除去。这种RH实机上的夹杂物去除行为、可用考虑了如何进行的紊流凝聚的夹杂去除模型进行精确的整理(即描述)。 相似文献
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通过太钢YT0高纯度原料纯铁的生产实践,对“转炉+RH真空处理”冶炼高纯净钢的生产工艺进行了可行性研究。结果表明,只要对高炉铁水中锰和硫含量进行控制,强化铁水预处理,保证转炉终点较好的碳、氧平衡以及确定真空处理钢液脱氧合适的加铝量,高纯净钢的生产是完全可能的。另外,本方对用铝脱氧镇静钢中夹杂物的形态、数量控制也进行了描述。研究结果对太钢进一步开发高纯净钢必定有一定的指导作用。 相似文献
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针对南钢生产的某品种钢成品成分分析氮含量曾多次超标,对该品种钢的冶炼过程进行了跟踪及各工序试样进行氮含量变化情况对比分析,并有针对性的提出了控制措施. 相似文献
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炼钢厂冶炼20CrMnTi,45,40Cr,GCr15钢的生产流程为70 t BOF-LF-VD-220 mm×220 mm CC工艺。由22炉20CrMnTi,40Cr和45钢中氮含量分析得出转炉出钢后钢中平均氮含量-[N]为21.70×10-6,LF精炼后平均[N]48.95×10-6,中间包平均[N]63.62×10-6。通过将铁水比从85%提高到92.3%,控制转炉终点[P]≤0.008%,出钢前钢包充氩,LF精炼快速形成泡沫渣,渣层厚100~120 mm,防止钢水吸氮,连铸时采用长水口控制吹氩量等措施,6炉GCr15钢冶炼结果表明,LF精炼后[N]为51.8×10-6~60.2×10-6,VD后[N]29.1×10-6~33.9×10-6,钢材中氮含量为31.8×10-6~40.0×10-6,满足用户对钢材冷加工的需要。 相似文献
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纯净钢及其生产工艺的发展 总被引:21,自引:0,他引:21
分析了杂质在钢中的行为和引发的钢材缺陷,总结了纯净度对钢材力学性能和使用性能的影响。根据对脱磷工艺的控制,提出了两种纯净钢生产工艺:(1)铁水“三脱”纯净钢生产工艺;(2)钢水精炼纯净钢生产工艺。通过技术比较,铁水“三脱”工艺生产效率高,过程温度损失小,辅畏料和耐火材料消耗低,流程简单,控制容易,冶炼周期短,可用时生产直低P、N钢种,适合转炉工厂采用。 相似文献
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钢中氮含量控制的研究及探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
调查了攀钢不同系列连铸钢种在各工序过程氮含量的变化趋势和增氮影响因素,指出连铸坯氮含量偏高的主要原因在于转炉出钢及连铸浇注过程增氮较多,并提出了降低钢水及连铸坯氮含量的控制措施和方向。 相似文献
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去除钢水中的磷、硫等非金属夹杂及气体夹杂,这对生产延展性和韧性均优良的钢是极其重要的。为此,日本钢铁公司研究出了一种新的生产工艺——电炉(EAF)-钢包精炼炉(LRF)冶炼工艺。一、钢包精炼炉的结构图1所示为钢包精炼炉的结构。精炼炉炉顶有两个相同的真空室分置两边,中间是一台加热装置。钢包容量为150吨、140吨和100吨。通常可同时处理两个盛有钢水的钢包,轮流进行加热和脱气。 相似文献