共查询到17条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
2.
3.
国内外页岩气钻井液技术应用现状 总被引:4,自引:0,他引:4
介绍了国内外页岩气钻井液技术及其应用情况,大部分页岩油气水平井采用油基钻井液,直井或定向井多采用水基钻井液;国内油基钻井液技术较为成熟,处理后的含油钻屑能达到环保要求。 相似文献
4.
5.
6.
《化学工业与工程技术》2016,(5):41-46
焦石坝页岩气工区的龙马溪地层极易发生坍塌掉块,采用油基钻井液能够较好地解决现场井壁失稳难题,但存在配制成本高、钻屑后处理压力大等技术瓶颈难题。以阳离子烷基糖苷(CAPG)、纳微米封堵剂等为主剂,通过钻井液体系构建及配方优化,形成了CAPG高性能水基钻井液优化配方。该钻井液具有较好流变性,高温高压滤失量仅为4.0 m L;钻井液可有效抑制黏土的水化膨胀分散,不破坏页岩的结构,保持地层的原始性和完整性,表现出优异的井壁稳定性能;当密度达2.32 g/cm3时,钻井液极压润滑系数和滑块摩阻系数仍小于0.1,表现出较好的润滑性能;钻井液连续老化30 d后,流变性能保持稳定,静置72 h均未发生沉降现象;钻井液具有较好的抗污染性能;钻井液无生物毒性。对CAPG高性能水基钻井液和油基钻井液分别从抑制、润滑、降滤失、储层保护及生物毒性等方面进行了对比,两者性能相当,且CAPG高性能水基钻井液具有油基钻井液所不具备的环保优势。 相似文献
7.
针对涪陵地区页岩气水平井开发特点,通过室内试验开发了一套适合目标区块页岩气水平井的高效水基钻井液体系,并对其综合性能进行了评价.结果表明:高效水基钻井液体系具有良好的耐温性能,在140℃下老化后,体系的流变性能和滤失量均无明显升高.体系具有较强的抑制性能和润滑性能,对目标区块储层段岩屑的滚动回收率可以达到98%以上,具... 相似文献
8.
9.
胡达平 《中国石油和化工标准与质量》2014,(23)
在当下全球范围内都提倡环境保护的时候,高性能水基钻井液就是为了满足环保要求应运而生的一种能够代替过去有机钻井液的新型环保钻井液体。高性能水基钻井液的诞生立刻在全世界范围内引起了关注。本文以高性能水基钻井液研究为课题,介绍了其研究进展和工艺技术方面所取得的进展,从各方面论述了高性能水基钻井液的实际应用效果。目前高性能水基钻井液。 相似文献
10.
侯泱志 《中国石油和化工标准与质量》2012,32(6):94
为了保证浅层水平井水基钻井液在加重后仍具有良好的流变性且符合水平井特殊工艺的施工要求,通过研究其加重后流变性变化机理,采用实验结合现场的方法分析得出通过控制重晶石粉粒度配比、膨润土含量及粘附性高分子聚合物含量可以维护浅层水平井水基加重钻井液流变性,满足特殊浅层水平井施工要求。 相似文献
11.
12.
综述了近年来形成的几类绿色高性能水基钻井液体系的研究进展,主要包括醇基钻井液体系、糖基钻井液体系和胺基钻井液体系等。醇基钻井液包括聚合醇钻井液和聚醚多元醇钻井液,糖基钻井液包括烷基糖苷钻井液和聚糖钻井液,胺基钻井液包括Ultra Drill高性能水基钻井液、聚胺高性能钻井液、HPWBM钻井液、铝胺高性能水基钻井液。并在现有的绿色高性能水基钻井液研究及应用的基础上,对其发展趋势进行了展望。 相似文献
13.
According to the conventional evaluation methods of drilling fluids, the inhibitive property of polyoxyalkyleneamine (POAM), which was prepared in the laboratory, to sodium montmorillonite (Na-MMT) was investigated, and the shale cuttings recovery ratio and the rheological properties of drilling fluids were measured before and after adding POAM in several water-based drilling fluids. The results showed that POAM was completely water-soluble, exhibited the superior performance to inhibit the hydration of Na-MMT and reduced the swelling or hydration of shale cuttings effectively. In addition, the determination of the biological toxicity and compatibility of POAM indicated that POAM was low toxic and compatible with other common drilling fluid additives. 相似文献
14.
《化学工业与工程技术》2019,(2):61-64
采用水溶液聚合法,以小分子胺(HA-2)、丙烯基单体(HA-3)、环氧丙烷(PO)、二甲基二烯丙基氯化铵(DMDAAC)和2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸(AMPS)为原料,合成了一种新型两性离子聚合物页岩抑制剂LSM-2,考察了该抑制剂对页岩滚动回收率、膨润土膨胀率、基浆粒度分布、泥页岩压入硬度及现场钻井液性能的影响。结果表明:合成的抑制剂LSM-2具有较好的抑制性能,当质量分数为2.0%时,泥页岩钻屑的滚动回收率能够达到90%以上,膨润土的16 h线性膨胀率降至10.9%,基浆颗粒比表面积比未加LSM-2时降低了87.5%,压入硬度保留率可以达到75%以上;LSM-2与现场钻井液体系的处理剂具有良好的配伍性,随着LSM-2质量分数的增加,体系流变性和滤失量变化较小,钻屑滚动回收率显著增大,能够较好地抑制钻屑的水化分散作用,提高了目标区块泥页岩储层段水基钻井液体系的抑制性。 相似文献
15.
16.
17.
To meet the increasing requirement of stabilizing shale under high-temperature situation with the use of water-based drilling fluids (WBDFs), the high-performance shale stabilizer is an urgent need. In this study, an amphoteric copolymer of AM/DMDAAC/NVP (APC) was synthesized by acrylamide (AM), dimethyl diallyl ammonium chloride (DMDAAC), and N-vinylpyrrolidone (NVP) and used as a high temperature-resistant shale stabilizer. The Fourier transform infrared spectroscopy and nuclear magnetic resonance spectroscopy confirmed the successful synthesis of APC. The inhibitive performance of APC was systematically evaluated and compared with three other commonly used shale stabilizers, including the anionic potassium polyacrylamide (KPAM), cationic poly dimethyl diallyl ammonium chloride (PD), and amphoteric polymer FA367. The results demonstrated that APC displayed excellent performance on the linear swelling test, hot-rolling recovery experiment, and shale immersion test. Furthermore, APC combined the advantages of high shale recovery percentages of PD and maintaining shale pellet integrity of KPAM, avoiding the drawbacks of enormous filtration volume of PD and low shale recovery percentages of KPAM. These great properties indicated that APC would be suitable as a shale stabilizer in WBDF to drill high-temperature shale formation. 相似文献