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研究了16MnR钢板几种常见类型的表面裂纹。对裂纹显微特征的分析表明,钢板上的这些表面裂纹不是组织转变或钢质不良引起的裂纹,而是板坯表面残留的不同形态表面缺陷经加热→轧制演变的结果。通过对初轧坯→钢板表面裂纹跟踪试验和试验板的裂纹分析证实了上述判断。 相似文献
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本文综合分析研究了炼钢—初轧—控轧各工序工艺条件对16MnR钢板表面裂纹形成及扩展的影响。基于各种断裂理论和近期公布的大量有关文献,认为浇铸工艺不当,化学元素偏析、夹杂以及初轧开坯所造成的种种早期拉裂缺陷固然是轧板裂纹演变和扩展的重要原因,但与后步成材变形条件亦有一定的关系。对不含Nb、V、Ti、Mo等强碳氮化物形成元素的16Mn类普通低合金钢来说,若将目前所用Ⅱ型控轧改为Ⅰ型控轧,即将主要变形量分配于高温奥氏体区和相对提高终轧温度,则有助于消除多边形铁索体(Fp)织构,从而抑制或延缓轧制中钢板表面裂纹的发生和发展。针对武钢目前冶炼和轧制的实际生产条件,探讨了导致表面裂纹的各工序综合成因,提出了改进工艺的具体措施和建议。 相似文献
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钢板表面微裂纹的原因分析与改进 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了安钢针对第二炼轧厂生产中出现的几种钢板表面微裂纹的问题,经过大量的工艺试验和数据分析,找出了微裂纹产生的原因,并制定了相应的改进措施,钢板表面质量得到了极大改善。 相似文献
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1 问题的提出 锅炉压力容器用16Mn系列钢板,如16MnR、16MnDR、SPV355R、19Mn6,SA516、SA633D等,是我公司的重点产品。也是实现锅炉压力容器用钢板顶替进口,实现国产化的重点品种。钢板的技术条件一般要求钢板进行探伤,探伤级别按有关标准规定在Ⅲ级以上,但在实际生产中钢板的探伤合格率较低。对这些探伤不合格的钢板缺陷处横截面电镜观察和拉伸试验分析,发现在钢板的断面上沿厚度方向大约从中心到表面距离的一半之处,有银白色圆盘或椭圆形斑点存在,这就是典型的白点缺陷。在做拉伸试验时发现,横向试样(载荷垂直于白点裂纹)的塑性要比纵向试样低得多。这是由于白点显著降低钢的塑性,这也是白点的一种表现形式。对探伤不合有白点缺陷的钢板只能降级改判使用。既影响公司的经济效益,又影响用户合同的兑现和正常使用。 相似文献
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介绍了济钢三炼钢-中厚板厂、一炼钢-中板厂两条生产线的16MnR钢板裂纹情况,通过对各个生产环节的分析,采取了相应的措施,取得了明显的效果。 相似文献
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热扭转变形试验具有试验准备方便,试验设备结构简单,试验温度控制准确,测量装置准确灵活等优点。因此,近年来广泛采用热扭转法,模拟大型生产条件下的压力加工过程的力学参数变化,及各种加工工艺条件下对材料组织形态的影响。热扭转法模拟和研究压力加工工艺,是根据塑性力学中等效应力和等效应变的基本理论,将压力加工过程中八面体剪应变与扭转时的剪应变联系起来。本文简单介绍了此种方法,并利用该方法对某厂生产的16MnR热轧钢板低温冲击韧性不稳定的原因进行了研究。认为终轧温度高使16MnR钢板轧制后晶粒尺寸粗大,导致钢板低温冲击韧性降低是其主要原因,并指出降低终轧温度或增大最后几道次变形量是解决这一问题的主要途径。 相似文献
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分析脱氧加铝量、中间包加铝操作、结晶器保护渣及中间包耐火材料等工艺操作因素对16MnR钢板表面夹杂的影响。通过采用适当加终脱氧铝量、用优质保护渣和耐火材料等措施后,降低了16MnR钢板表面夹杂,提高了钢板的实物质量。 相似文献
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本文介绍了通过各种试验方法,找出了用“热穿孔—减径—拉轧”工艺生产的中空六角钢表面螺旋裂纹的产生原因。试验结果表明,穿管坯料上存在的原始缺陷是产生螺旋裂纹的内在因素。而减径变形中的扭转变形不但使原始缺陷形成螺旋状,同时还进一步扩展了裂纹。针对上述原因,采取了相应的措施,基本上消除了这种裂纹缺陷。 相似文献
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针对马钢在生产16MnR过程中出现的一次大宗裂纹废品进行分析,结合对产生表面星状裂纹机理的研究成果,指出二冷水异常是造成本次大宗裂纹废品的原因,并指出了在今后生产过程中应注意的问题。 相似文献