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1 概况 石钢原高炉喷煤工程是1993年底建成投产的,制粉工艺采用二级收粉,制粉能力为10 t/h。当时石钢有150 m~3和300 m~3高炉各1座,能满足当时喷煤要求。随着1998年新建350 m~3高炉投产,石钢现有3座高炉(1、2、3号高炉的有效容积分别为250 m~3、 相似文献
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介绍了高炉喷煤制粉的改进措施:制粉工艺由长流程变为短流程;煤粉互备由螺旋输送机输送改为空气斜槽及双向刮板输送机输送。实施改进措施后,减少了设备的维修及维护量。 相似文献
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通过对制粉系统存在的安全隐患进行全面分析,寻找出六个主要的不安全因素,分别采取对策措施予以解决,逐步提高了制粉系统的安全性,在仅有一套制粉系统的情况下,保障了高炉连续稳定喷吹煤粉,并且烟煤配比也提高到40%,实现了良好的经济效益和社会效益。 相似文献
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2000年12月,杭钢炼铁喷煤第二制粉系统投入生产,增加制粉能力18t/h,满足了高炉富氧大喷吹的需要,系统采用中速磨全负压一级收粉工艺,并用PLC自动控制。 相似文献
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为满足包钢喷煤发展的需要,新建一套制粉系统。新建的制粉系统采用中速磨制粉、一级布袋收粉,上出料仓式泵输粉。该系统采用计算机自动控制,目前已建成投产,运行情况良好。 相似文献
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用中速磨取代球磨机.高浓度的布袋除尘取代粗粉分离.取消了旋风分离、多管收尘、一次风机,使得设备可靠,工艺简捷.效果显著。 相似文献
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在南钢高工制粉系统改造工程中,对原工艺流程进行了简化及合理化。工程投产后,运行指标良好,制粉能力提高50%,能耗下降,维护简单,易于操作,煤粉排放浓度低于国家标准。 相似文献
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海鑫1080m^3高炉喷煤系统采用中速磨负压制粉,一级高浓度低压脉冲长袋式收粉器收粉,喷吹系统采用双罐并列单管路加分配器浓相输送工艺。喷煤系统是按喷吹烟煤设计的,最大喷煤比200kg/t,年平均喷煤比180kg/t,设备出口煤粉浓度≤50mg/m^3。喷煤系统投运后喷吹无烟煤,在无富氧的情况下,喷煤比很快达到117kg/t,运行效果良好。 相似文献
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马钢2500m^3高炉喷煤制粉系统的设计改进 总被引:1,自引:0,他引:1
马钢2500m^3高炉喷煤系统全负压制粉-系列采用了ZGM95中速磨等先进设备,通过试产改造后,制粉量超过设计能力,为了增加喷一,1995年开始设计建设制粉二系列,在工艺流程和设备方面做了较大的改进,预计将于1997年7月投产。 相似文献
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欧阳刚 《湖南冶金职业技术学院学报》2005,5(1):91-93
从理论和实践的角度,就高炉喷煤状况,对如何提高球磨机的出力、粗粉分离器的效率、制粉系统的作业率、以及高炉喷煤发展前景进行了探讨. 相似文献