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根据RH真空深脱碳和中间包冶金机理,结合超低碳IF钢精炼和连铸生产环节碳含量的分析,发现真空泵的部件装备以及真空壁上余钢残留,容易引起RH真空度高、脱碳效果差;合金料中碳粉颗粒混入、耐材辅料碳含量高以及覆盖剂、保护渣卷入钢液,这是造成超低碳IF钢中增碳的主要原因。结果表明,通过及时更换不满足生产要求的部件装备、清除残留余钢、控制混料和调整耐火材料碳含量等一系列措施的实施,铸坯平均碳含量达到0.002 9%,满足超低碳IF钢碳含量要求。 相似文献
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钢水原始含碳量对气化模铸钢件增碳影响的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
试验研究了不同钢水中的原始含碳量、铸件壁厚等对气化模铸钢件表面增碳的影响。实验表明,铸钢件表面增碳具有严重的不均匀性;随钢水中原始含碳量升高,铸件表面增碳减轻;金属充填流程与铸件壁厚相比较,前者是铸件增碳更重要的影响因素 相似文献
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<正> 过氧化钢水插电极沸腾增碳冶炼法是提高质量、降低成本的好方法,同时也是当前节约能源的好途径。杭州重机厂铸钢车间目前有5t和10t电炉各一座。由于我厂废钢来源较杂,轻薄料多,熔清碳很难保证,经常有20%的炉次熔清碳在0.04~0.10%左后。按常规要先加锰硅铁,再加生铁或电极块,或者直接插电极增碳(一般不允许),然后取样分析,而后提温、加矿或吹氧沸腾 相似文献
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一、前言电渣重熔00Cr17Ni6Mo不锈钢(成份见表1),当采用电弧炉冶炼的电极时,重熔后钢中氮含量比重熔前一般只增加10%左右,尚能满足技术条件中有关氮含量的要求。但若重熔真空感应炉钢制备的电极时,氮含 相似文献
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在冶炼超低碳不锈钢时,铬合金加入量大,成分极不易控制。控制好哇含量,可有效地控制铬含量,提高铬成分合格率。 相似文献
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对ω(c)0.65%的不同碳含量的消失模铸钢件的不同部位的表面增碳情况进行了研究,分析了消失模铸钢件表面增碳的原因和影响因素,摸索出了中、低碳消失模铸钢件的表面增碳规律,提出了控制消失模铸钢件表面增碳的措施。 相似文献
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《中国铸造装备与技术》2019,(2)
从热力学和动力学角度分析了LF精炼过程中的钢液脱硫、增碳及增氮原理;利用这些原理并结合生产实践提出了一些LF精炼的优化生产工艺,以在保证X65MS钢液深脱硫效果的基础上,达到抑制其增碳及增氮的目的;之后进行的生产实践确认了优化后的LF精炼工艺可在保证达到X65MS钢液深脱硫目标值的同时,抑制其钢液的增碳及增氮。 相似文献
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利用萃取复型,结合TEM和EDX技术,研究了超低碳Nb-Ti微合金钢中析出相粒子在1300℃保温后的回溶行为.结果表明,基体中存在两类析出相:一类为凝固过程中形成的比较粗大的析出相,另一类为应变诱导下产生的析出相,尺寸比较细小.凝固过程中形成的析出相中富Ti,应变诱导下的细小析出相富Nb.在1300℃回溶时应变诱导析出相不稳定,2h后基本不存在,而凝固过程中形成的析出相在回溶48 h后,还存在含Nb的(Nb,Ti)(C,N)复合相.在钢中含Ti的情况下,Nb碳氮化物的稳定性大幅提高. 相似文献
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金属Al/Si复合低碳MgO-C砖在冶炼品种钢的210 t钢包渣线试用,取得良好使用效果。采用XRD、SEM、EDS对用后残砖分段带进行了物相和显微结构分析,结果表明:用后残砖可分为原砖带、原砖渐变带和氧化带三个段带;原砖渐变带里Al和Si与C和N2反应,原位生成Al4C3、AlN和SiC,有利于提高高温强度和热震稳定性;氧化带里的AlN和SiC先后逐渐被氧化,并与MgO反应生成镁铝尖晶石和镁橄榄石,结构比较疏松,抗热震稳定性有所减弱。可以认为该砖的损毁原因主要是氧化后的结构剥落。今后改进的方向主要为改善材料氧化后的热震稳定性。 相似文献