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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
以100 t顶底复吹转炉与氧枪工艺参数为基础,采用冷态模拟方法,研究了熔池深度、枪位、顶吹和底吹气体流量对转炉冶炼效果的影响规律。结果表明,100 t顶底复吹转炉的熔池深度控制在1.25 m以内,有利于延长炉底的使用寿命;枪位控制在60~90 mm(实际枪位为1.25~1.5 m)范围内、顶吹流量为37 Nm3/h(实际流量为21 000 Nm3/h)时,能提高搅拌强度,保证适当的熔池冲击深度以及最小的炉口喷溅量。  相似文献   

2.
分析顶底复吹转炉底吹失效的原因并提出预防措施。  相似文献   

3.
汪成义  杨利彬  曾加庆 《钢铁》2016,51(10):15-22
 为研究复吹参数对脱磷转炉混匀行为和脱磷效果的影响,根据相似原理,针对300 t双联脱磷转炉进行实验室的水模拟试验,研究了21种不同底吹元件数量和布置方式,顶吹强度、氧枪枪位以及底吹强度对熔池混匀效果的影响,利用数值模拟方法进行了进一步的分析比较。结果表明,采用8支底吹元件的对称集中布置方式,同时保持较大流量的底吹强度可加强对熔池的搅拌效果。通过工业试验得出,半钢平均磷质量分数由试验前的0.024 9%降低到0.017 3%,半钢脱磷率由试验前的75.3%提高到85.4%,提高了熔池整体的搅拌效率和脱磷效果。  相似文献   

4.
利用ANSYS Fluent软件研究了某钢铁企业100 t复吹转炉底吹透气砖分布对钢水的流场和混匀时间的影响。结果表明,当底吹透气砖位置不同时,转炉内钢水的流场分布也不同。在总吹气量(100 m3/h)相同的情况下,当采用双透气砖底吹气(每个透气砖的吹气量为50 m3/h)时,钢水的混匀效果优于单透气砖底吹气时的混匀效果,2块底吹透气砖对角布置时钢水混匀时间最短,为204 s,其次为4块底吹透气砖平面对称布置,钢水混匀时间为255 s。  相似文献   

5.
Yamana  H  孙耀民 《钢铁钒钛》1989,10(2):80-87
引言 加古川厂把Ar气作为氧气转炉底吹气体来搅拌铁水。但是,由于Ar气是从低温空气(含Ar仅为0.9%)中分离出来的副产气体,所以回收费用相当高。随着近来对优质钢材需求的增加,我们钢铁厂的Ar气耗量也日益增加,在此情况下,研究了用高纯度CO取代昂贵的Ar气,作为氧气转炉底吹气体的可能性。我厂实验室规模的CO分离试验和底吹CO试验证  相似文献   

6.
90t复吹转炉水模实验研究   总被引:7,自引:1,他引:7  
进行了90t复吹转炉水模实验,研究枪位、底吹流量对溶池搅拌、喷溅、冲击深度的影响。当底吹流量控制在0.45-0.75Nm^3/h,枪位在229mm时溶池混匀时间短,且吹练喷溅量少。顶底复吹条件下,较浅的溶池冲击深度就可达到良好的搅拌效果,有利于减少对炉底的冲击。采用铝粉示踪法显示了不同吹炼条件下熔池的流谱,同纯顶吹相比,顶底复吹时(4个元件底吹)炉壁面附近区域搅拌明显改善,凹坑下面区域的流体螺旋向上流动。  相似文献   

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9.
顶底复吹转炉脱磷最佳化工艺模型的探讨   总被引:4,自引:3,他引:1  
李远洲 《钢铁》1989,24(2):12-18
  相似文献   

10.
济钢120t转炉采用顶底复吹技术,为提高其自动化控制水平,控制系统采用三级网络结构,L1为基础自动化级,其控制系统采用昆腾系列PLC,监控站采用C/S(Client/Server)结构;L2为过程控制级,运行炼钢控制模型,通过对炼钢基础自动化工艺数据的分析和计算,发送自动炼钢的各项指令。顶吹氧气流量采用两级自动化控制,无须人工干扰;底吹各支路流量控制采用底吹控制模型,从吹炼开始到出钢结束均为自动控制。应用结果表明,系统运行稳定可靠,较好地满足了顶底复吹工艺的自动化控制要求。  相似文献   

11.
炉渣中的氧分压(即电动势值)是炼钢工艺中的一个重要参数。作者用新研制的固体电解质炉渣定氧探头,在南京钢铁厂15 t复吹转炉上,现场测定了一次倒炉炉渣的氧分压,并发现三种用于定氧探头的氧化锆质固体电解质管(ZrO_2-MgO)均能达到测定炉渣氧分压的要求。用此定氧探头可以同时获得可靠、稳定的炉渣氧分压和温度。  相似文献   

12.
13.
本文在实验室条件下,通过水力学模型对实际转炉炼钢过程进行物理相似模拟,研究了在氧气复吹操作制度下,废钢熔化对熔池冷却效果的影响和规律。研究结果表明,废钢的厚度是决定废钢熔解速度的主要因素。其中,轻型废钢的熔解速度快,冷却作用时间短;重型废钢的冷却作用在吹炼中、后期方能显示出来;另外,复吹下的底气搅拌可加速废钢的熔解,强化废钢在前期对熔池的冷却作用。  相似文献   

14.
本钢120t转炉单底枪复吹水模研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
于华财  朱英雄 《炼钢》1995,11(5):40-44,49
通过模拟120t复吹转炉水模实验与文献资料,研究单底枪复吹和双底枪复吹熔池搅拌。找出单、双底枪最佳的布置位置,明确单底枪复吹对溶池的搅拌效果比双底枪复吹对溶池的搅拌效果好。  相似文献   

15.
郭征  佟溥翘 《炼钢》1993,9(2):25-30
底吹CaCO_3粉剂转炉复合吹炼热态试验的结果证明:转炉底吹CaCO_3粉剂,作为复吹新气源,是复吹和喷射冶金工艺相结合的一种较好的复吹方法。通过保持高粉气比的连续喷粉,能使钢中氮降到0.004%以下,并能提高脱碳速度及脱磷、脱硫率。改变底喷CaCO_3粉剂量,可以有效的调整熔池搅拌强度。  相似文献   

16.
本文分析了20t转炉的提钢工艺试验,试验表明,复吹提钒可加强熔池搅拌,加快反应速度,提高半钢含碳量,而且不粘氧枪,可提高钒渣质量。  相似文献   

17.
钢包底吹液面产生液峰高度的水模型研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
对钢包底吹过程中液峰的高度变化规律朱力学模型实验研究的结果表明,底吹气体流量对液高度影响很大,不同底吹透气砖其产生的液峰高度,随包内渣层厚度的增加面降低;随包内浸罩深度的增加亦提高。  相似文献   

18.
转炉复合吹炼在全程吹N_2的条件下,终点[N]含量的控制是很重要的。本文对首钢30 t转炉复合吹炼全程吹N_2工艺,通过99炉金属样,渣样分析结果的逐步回归,获得了终点[N]含量与诸因素的关系式。终点[N]含量主要取决于吨钢供N_2量和复吹次数。  相似文献   

19.
转炉吹氧炼钢去碳过程模型的研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
王庆祥 《炼钢》1996,12(4):40-43
分析和解释了转炉吹氧炼钢去碳过程的步骤和规律,进而严密推导了这一过程的数学模型,并以此来指导生产实践。  相似文献   

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