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炼油工业作为能源加工的重要环节和能源消耗的大户,实施节能降耗已是当下的紧迫任务。对某炼厂60万t/a连续重整装置的能耗结构进行分析,得出其能耗较高的原因在于部分工序传热温差大、四合一炉效率不足、低温余热回收利用不充分。为此,提出了节能措施包括改进蒸发塔进料预热流程、提高四合一炉效率、与柴油加氢改质装置热联合及优化低温余热回收等。节能改造后,该装置1 MPa蒸汽输入量由15.2 t/h降至9.2 t/h,综合能耗由105.32 kgEo/t降至99.06 kgEo/t,达到国内领先水平。 相似文献
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介绍了洛阳宏兴新能重整装置自开工以来的运行情况,装置面临原料组分变化大、加工负荷低、用能成本高等问题。全面分析了装置的用能情况,针对主要用能影响因素采取节能优化措施,大幅降低了装置的能耗,并探索发掘新的节能点。 相似文献
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连续重整装置的核心是连续芳构化反应,反应需要吸收大量的热量[1]。此特性直接将连续重整装置能源消耗提升至石油炼制各环节的前列。降低连续重整装置能耗,对全厂能耗降低起着至关重要的作用。舟山石化在降低能耗过程中,从工艺流程优化、设备用能优化、QC课题攻关、节能管理精准定位等几个方面多措并举,并取得成效。 相似文献
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催化重整装置能耗分析及节能措施 总被引:1,自引:0,他引:1
随着我国工业化进程的发展,我国的能源已经濒临衰竭,因此,就目前我国的能源状况来说,工业节能是非常必要的,而在炼油工业中,催化重整装置就是高能耗的炼油装置,导致了很多能源的浪费。本文就主要针对炼油催化重整装置中的能耗现状进行分析,并提出切实有效的节能措施。 相似文献
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重整装置的节能措施及建议 总被引:1,自引:0,他引:1
对洛阳分公司三联合LPEC重整装置采取的节能措施从工艺节能、能量回收、优化操作等多方面进行了分析,并就现阶段加强节能工作提出了改善操作条件、加强设备维护、采用新型节能设备、加强节能管理、增上先进控制系统等进一步的建议。 相似文献
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分析了中国石化茂名分公司连续重整装置的综合用能情况,针对装置用能存在的不足,采取了优化操作、优化改进换热网络、蒸汽替代加热炉等措施,取得显著节能效果。针对仍然存在的因加工负荷率低导致装置能耗高的问题,提出了尽量固定装置处理量和反应苛刻度、保证装置安稳运行、降低装置能耗的建议。 相似文献
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炼油厂硫磺回收装置低负荷运行经验 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了广西石化硫磺回收装置低负荷工况产生的原因。通过提高酸性气硫化氢浓度,采取伴烧措施,以及优化燃烧器、风机、硫冷器等单元设备的操作,能使装置在低负荷工况下保持正常运行。 相似文献
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南阳石蜡精细化工厂气体分馏装置采取了几项节能技术改进:回收除盐水,增加加热水渗线,控制液化气C2含量,使用高速泵及变频器等,几年的运行情况表明,这些措施安全可靠,操作方便,减少了装置的水、电、蒸汽消耗。 相似文献