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水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心日处理煤30 t的粉煤气化中试装置包含完整的煤粉磨制与输送单元、气化单元、气体净化单元和渣水处理单元。中试装置进行过多个煤种的试烧工作,其中贵州田坝煤在煤粉磨制、输送、入气化炉流量稳定性等方面与其他试烧过的煤种差异较大,原有制粉与输送系统生产出的煤粉不能满足 相似文献
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<正> 鲁南化肥厂水煤浆加压气化装置扫尾试车已进入最后阶段。空分装置已经通过裸冷、调合格氧、氮三大试车阶段于1992年8月上旬达到送出空分界区工艺条件,空分已具备生产条件。气化装置的电气、仪表、设备、管道及控制系统已安装完毕。1992年6月下旬开始进行了制浆系统的投料试车并在7月中旬对煤浆制备系统、煤浆输送系统都巳完成了投料考核试车。 相似文献
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浅析相关参数对气流床粉煤加压气化的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了气流床粉煤加压气化的原理及我国粉煤加压气化技术的研发过程、试车情况,分析了粉煤粒度、密相输送氮气量、氧煤比、蒸汽煤比、气化压力及气化炉温度等因素对粉煤加压气化的影响,为我国粉煤加压气化技术的产业化提供参考。 相似文献
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介绍合成氨"煤代油"改造气化装置运行情况及存在的问题;研究分析堵渣、汽水系统堵塞、氮气消耗高、粉煤输送系统不稳定、腐蚀等问题的原因,提出相应处理措施。 相似文献
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磨煤干燥装置中,最终制备出来的合格煤粉产品输送到气化装置。目前国内普遍采用的方式为螺旋输送机或者气力输送系统,本文针对两种煤粉输送方式进行了对比。 相似文献
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《化工设计通讯》2016,(7)
神华宁夏煤业集团烯烃一分公司气化装置采用德国西门子加压气流床干煤粉气化工艺技术(以下简称GSP),具有煤种适应性宽、碳转化率高、有效气产率高和氧耗低等优点。该干煤粉气化工艺大致可描述为:合格的干煤粉由煤粉制备系统的低压煤仓(压力约0.5k Pa),经气力输送系统(压力约0.7MPa)的冷氮输送至气化的低压煤粉仓(压力约1.5k Pa),然后靠重力进入到煤锁斗,锁斗进行加压至4.5MPa然后输送至气化炉的给料容器(4.5MPa),最后利用给料器和气化炉的差压通过3条煤粉管线输送至气化炉(3.8MPa)进行燃烧反应,产生合成气、黑水和煤渣;合成气经过洗涤除尘后送至下游变换装置。黑水经过闪蒸、过滤之后进入到气化装置循环水系统,进行再循环使用。 相似文献
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Shell煤气化装置的设备及管道布置设计 总被引:1,自引:1,他引:0
Shell煤气化装置具有工艺流程复杂、自动控制要求高、气化温度和压力高、介质和管线种类繁多等特点,工程设计中设备及管道布置难度较大。笔者结合几套典型的Shell煤气化装置的工程设计实践,阐述了磨煤及干燥、煤加压及输送、煤气化、除渣湿洗、除灰、初步水处理等工序的关键设备及关键工艺管道的布置设计要点;提出了优化设备管道布置设计的建议。 相似文献
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<正>由中国五环工程有限公司与河南能源化工集团有限公司合作开发WHG新型煤气化装置于2014年8月底在河南洛阳永龙能化有限公司洛阳乙二醇项目中全部建成,并于2015年2月6日投煤,生产出合格合成气,顺利地打通了世界上首套五环炉粉煤气化新工艺的全流程,且净化装置成功接气,实现了气化装置由N2输送切换成CO2输送工况,一次投料试车取得圆满 相似文献
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分析水煤浆气化装置运行特点、存在的问题及相关技术改造。优化中国石化九江分公司煤制氢项目水煤浆气化装置设计。 相似文献
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《中氮肥》2019,(6)
某300 kt/a合成氨装置气化工段采用水冷壁水煤浆加压气化工艺,实际生产运行中气化装置所用水煤浆浓度偏低,通常维持在59%左右,气化装置比煤耗和比氧耗高,且气化炉烧嘴煤浆通道及喷嘴部分磨损严重,增加停炉检修频率,气化装置运行成本偏高。通过综合分析水煤浆制备过程中原料煤煤质特性、粒度分布、添加剂种类及用量对水煤浆浓度的影响后,决定采用分级研磨后配比的方法提高水煤浆的浓度。详细介绍水煤浆提浓改造方案及改造后气化装置的运行情况。实践表明,水煤浆提浓改造后,入炉煤浆浓度一度达到64%以上,较改造前提高4~5个百分点,气化效率显著提高。同时,针对提浓改造后水煤浆制备系统尚存在的问题提出了相关建议。 相似文献
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综述了煤电化学气化的发展历史及研究现状,介绍了研究中采用的电解装置、电极材料、电解质溶液以及煤浆浓度、煤颗粒大小、电解电位、温度等各工艺因素对煤电化学气化的影响,并探讨了煤电化学气化的反应机理,评述了工业上实施煤电化学气化工艺的可能性. 相似文献