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在冬季,为了抑制天然气集输管道中生成天然气水合物,通常将甲醇作为水合物抑制剂注入到管道中。本文以探究甲醇的合理注入量为目的,分析出现有HYSYS计算模型的不足:研究背景与苏里格气田存在差异,不具有适用性;缺少计算气体中气相水含量的模块。结合苏里格气田的集输支线工艺流程现状,搭建了HYSYS注醇量新计算模型。以某条集输支线为例进行计算分析,结果表明:影响注醇量的主要因素为集气站外输管道内气体流量,其次是集气站的地温。计算结果已进行现场应用,操作期间管线运行压力稳定,验证了模型的合理性。该研究模型使得苏里格气田管道注醇更加科学,过程更加方便,可以为苏里格气田合理注醇提供参考依据。 相似文献
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研究如何降低天然气处理厂注醇量、提高甲醇利用率以及降低甲醇回收装置的能耗,对于中国石油长庆油田公司榆林气田实现节能环保、科学开发有着重要的现实意义。为此,针对榆林气田天然气处理厂低温脱油脱水及注醇工艺存在的甲醇污水处理及高能耗问题,提出了对现有注醇工艺技术的改进方案:将直接注醇改进为循环注醇。在增设的接触塔内天然气与含甲醇污水充分接触并携带出甲醇,经三相分离器分离出的甲醇污水回流进入接触塔,形成甲醇的闭路循环。软件模拟计算结果表明,接触塔塔底污水含醇量仅为0.004 3%,已达到气田污水回注标准,而不再需要甲醇回收处理。采用HYSYS软件分别对现有、改进后注醇工艺进行流程模拟,对比结果表明:在基础数据相同的情况下,相比现有注醇工艺,改进后工艺能耗降低25%、注醇量减少28%,经济与环境效益显著。 相似文献
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越冬生产期间气井堵塞以水平井为主,达到合理的单井注甲醇量是解决水平井大面积堵
塞的最有效方法。应用Plackett-Burman 实验统计分析法,获得了各堵塞影响因子的敏感程
度,结合该结果对水平井进行分类和典型井的选取,利用Pipesim 软件建立典型单井地面输气
模型,确定各类井的合理注醇量。结果表明,该典型井选取方法灵活易操作,可针对实际气井
情况进行多次细分,使典型井更具有代表性;对堵塞影响最显著的因子是环境温度与产液量,
其次是污水含醇率与井口油压;获得的注醇建议表给出了每类井的合理注醇量。研究结果应
用于实际生产,取得了显著效果。 相似文献
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高压低温的工况环境会使天然气集输管道内形成水合物,造成管路堵塞等事故,为了抑制水合物的生成,一般向集输管道内注入醇类物质,常用的有甲醇等,合理的注醇量可以提高经济效益.众多学者对甲醇的合理注入量进行了许多理论研究,多数研究都是通过半经验公式预测计算处注醇量.根据某油田天然气处理厂的实际工艺流程,建立贴近于现场的模型,分... 相似文献
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大牛地气田注醇工艺系统优化 总被引:1,自引:1,他引:0
大牛地气田地处鄂尔多斯高原,全年最低气温可达-40℃。气井产量多为1.1×104m^3/d以下,平均万方产液量为0.5 m^3。由于气井产水,极易在井口附近的油管和地面采气管线内形成天然气水合物甚至冰堵管线,严重阻碍正常生产。为彻底解决这一难题,通过生产实践优选出甲醇作为水合物抑制剂。但甲醇具有中等毒性,因此需要对原有的简单投注方式进行改善。优化了注醇系统特别是对泵和计量仪表进行优选。经过长时间的工业性试验,证明优化后的注醇工艺系统实现了甲醇的零泄漏和精准注入,同时还大大降低了气田产出水的处理成本。现已取得明显的经济利益和社会效益。 相似文献
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榆林气田新旧低温分离工艺的对比分析 总被引:5,自引:4,他引:1
榆林气田天然气中含有微量凝析油,在管输中有液态烃析出,不能满足下游用户的要求。为彻底解决该问题,先后在榆总站建设了两套大面积换热、节流、低温分离工艺装置,并在现场进行了工业性试验。试验从换热效果、装置所用的甲醇量、外输的烃露点等方面进行,取得了技术上的成功。为此,对新旧低温分离工艺运行参数以及换热器的性能等进行了对比分析,在相同的压差下,管翅式换热器比板翅式换热器的换热效果更好,且运行费用低,操作难度降低。同时,在节流后一定的温度条件下,需要的节流阀前后的压差较小,说明低温分离工艺不仅能合理利用天然气自身的能量,而且对微含凝析油气田的地面工艺具有借鉴意义。 相似文献
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针对川渝气田冬季生产过程中的水合物堵塞问题,中国石油西南油气田公司在天然气水合物防治及管理技术方面开展了大量研究工作,取得了重要研究成果和较好的冰堵防治效果。结合近年来川渝地区含硫气田冬季生产水合物堵塞现状,分析总结了发生水合物堵塞的主要原因,介绍了川渝气田在天然气水合物形成预测、天然气水合物动力学抑制剂产品开发与现场应用、水合物堵塞防治措施、天然气水合物防治和管理技术方面的研究与应用进展,提出了发展方向。 相似文献
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金光浩 《石油与天然气化工》2021,50(4):24-32
在克深处理厂天然气处理过程中,因J-T阀及低温分离器析蜡导致系统堵塞,致使装置处理量受限,同时外输气烃露点不合格.针对此问题开展防蜡工艺研究,通过实验及HYSYS软件模拟分析蜡堵的具体原因后得出,克深区块的天然气组分不连续,C5~C8组分缺失,多环芳烃类物质存在于气相中,无法被溶解分离,在进入低温环境后容易凝结析出,最... 相似文献
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油气混输管道中天然气水合物的形成和堵塞过程研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为研究油气混输管道中天然气水合物的形成和堵塞过程,采用自行设计的高压环道装置,以去离子水、柴油、天然气为管输介质,在含水率70%、液相初始流量2 000kg/h等条件下进行水合物堵塞实验。研究结果表明:实验时水合物在管道中各处同时生成,但初始生成量并不相同;在实验含水率70%的条件下,水合物主要在管道气相空间壁面和液相主体中生成;水合物的生成会导致管内流量降低,在未添加乳化剂的情况下,油水混合液会因流量的降低而产生分层,此时水合物颗粒集中分布在混合液下层,造成流体黏度和管段压降的急剧升高,进而引发管道堵塞。 相似文献
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固体自生热解堵技术是一种适用于解除井筒内水合物堵塞的创新技术。针对自生热解堵剂反应时的放热量扩散及损耗问题,建立了水合物生成相平衡、分解速率及分解传热数学模型。开展了不同含量、不同管径时的热量扩散模拟研究,获得了不同条件下井筒内温度、水体积分数、天然气体积分数、水合物体积分数的分布云图。研究发现:随着自生热解堵剂含量的增加,释放热量的速率加快,向周围传递的热量增加,且热量扩散时呈不规则状;随着井筒内径的增加,解堵时间增加,自生热解堵剂用量也随之增加。本实验开展的模拟计算值与现场实际值的吻合度大于85%,为现场解堵施工提供了理论指导。 相似文献
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榆林气田储层成岩作用与烃类充注期次研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过薄片鉴定、X衍射分析、扫描电镜分析等手段,对榆林气田二叠系山西组山2段砂岩储层成岩作用进行了研究。研究表明,压实作用和胶结作用是榆林气田储层物性较差的主要原因。根据包裹体测试结果,结合埋藏史综合分析认为,榆林气田烃类充注主要有4个时期,分别为中三叠世晚期—晚三叠世晚期、晚三叠世晚期—早侏罗世晚期、早侏罗世晚期—晚侏罗世晚期和晚侏罗世晚期—早白垩世晚期。 相似文献
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榆林气田气井废弃条件的确定 总被引:2,自引:0,他引:2
榆林气田是典型的低渗透气田,要准确计算其采收率和可采储量,必需确定气井的废弃条件。传统方法对气井的废弃地层压力进行计算时,由于忽视了开发过程中产能方程的变化,造成计算结果存在一定的误差。根据气井废弃地层压力的相关理论和计算方法,考虑了对气井产能方程影响较大的参数的变化,结合榆林气田气井矿场实际,推导出了适合榆林气田计算气井任意时刻二项式方程系数的公式,进而得到气井废弃时的稳定二项式方程。根据垂直管流法计算得到废弃井底流压,从而得到可靠的气井废弃地层压力,再结合经济评价即可确定气井的废弃产量。实例计算表明,新方法实用、有效,更切合气田实际。 相似文献