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由于增压透平膨胀机膨胀端入口前空气夹带杂质,导致空气冷却时固态杂质累积在膨胀机的导流器和喷嘴叶片,发生了“冰堵”现象。长期运行下,膨胀机前后温降减少,增压机出口与膨胀机进口压差增大。通过膨胀机在线加温吹除“冰堵”后,膨胀机恢复制冷效果,空分装置工况恢复正常。介绍“冰堵”形成的原因和危害,相应的处理步骤及效果,并对此提出预防措施。 相似文献
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介绍了增压透平膨胀机发生喘振的现象和原因,通过在增压透平膨胀机增压端出入口之间增加防喘振阀,并使用压力控制和压比、流量双参数控制这两种方法来控制该阀门,达到调整增压透平膨胀机增压端内部流量及压比,有效防止增压透平膨胀机进入喘振区的目的,保证了增压透平膨胀机的正常工作。 相似文献
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汪家温 《化工自动化及仪表》1981,(1)
流体流向的选择对旋转式调节阀(如凸轮绕曲阀、蝶阀等)不存在问题。这里主要是指直行程调节阀。在直行程调节阀中,按流体流通方式,一般可分为直通、角式、三通、多通等几种。其中三通、多通阀一般常取流开式流向。直通式又有双座与单座之分。双座阀的流向通常是从中间流道进入,通过上、下阀座后合流而出,流体静压力对调节阀运动部分的作用力,由于方向相反大部分互相抵消,也不存在流向选择问题。因此问题归结为直通单座阀与角阀(通常都是单座)的流体流向选择。从多年现场工作中,体会到流体流向的合理选择,也是使调节阀正常工作的重要因素之一。为此试图谈一些粗浅的看法。 相似文献
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CO_2压缩机防喘振调节阀的改造沈新群,程汝华(乌鲁木齐石油化工总厂化肥厂,乌鲁木齐,830019)尿素CO2压缩机防喘振调节阀FCV-104是意大利生产的高压差角型套筒单座阀。开车时,由合成氨工段生产的CO2气体(压力为0.06~0.068MPa(?.. 相似文献
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乐定琪 《化工自动化及仪表》1982,(5)
我厂为了充分挖掘煤气发生炉的生产潜力,着重对制气影响很大的进造气工段蒸汽的压力提出了要求。从生产及安全角度出发,不但要求压力调节平稳,而且要求调节阀关闭时泄漏量很小。因此,我们就使用了一套YVZ—042型气动指示压力调节器的装置,配用了泄漏量小的直通单座气开式调节阀,并用QFD—M67型阀门定位器来克服高压差,高静压对大口径直通单座阀所产生的不平衡力。 相似文献
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用PLK透平膨胀机代替PZK活塞膨胀机,降低进塔空气的露点,延长空分塔的运转周期,减少空分塔的冷损,用13X型分子筛对空气进行净化,完善分析化验工作,可确保空分机组运行的安全性、可靠性和经济性。 相似文献
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开封空分集团与西安交通大学联合设计研发的全液体透平膨胀机2012年5月上旬通过权威部门评审,开封空分成为全球第二家拥有此项设计技术的空分设备制造企业。据了解,开封空分集团自 相似文献
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透平膨胀机是空分设备中极其重要的机组,是制取冷量的心脏设备,其产冷量约占装置产冷量的80%-90%,该机运行的稳定性直接影响到空分装置的正常运转。本文主要分析了透平膨胀机失控超速、转速表指示偏高或偏低、共振、转速突然升高、制动风机喘振及带液等六种常见故障的原因及处理方法。 相似文献
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当前我国空分设备的国产化步伐进一步加快,空分设备的制冷系统对于一套空分设备的正常运行至关重要,在一定程序上也是国产空分先进性的保障。有了先进的透平膨胀机设计,整套空分设备才会更加安全稳定可靠地运行。 相似文献
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增压透平膨胀机是一种高速旋转的热力机械,在空分、天然气加工行业中应用广泛。长期以来,我们的膨胀机叶轮零件,在其最后加工中,都要由钳工修刮叶片来达到设计要求,时期密封性达到最好。本文从增压透平膨胀机的密封性影响因素入手,对迷宫密封、叶轮叶片修形等解决措施进行了深入阐述。 相似文献
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简介了黑化集团尿素厂KDON12000/24000空分装置中增压透平膨胀机的工作原理、工艺流程及设计参数。针对发生的膨胀机烧瓦事故进行了原因分析,找到了增压透平膨胀组安全保护系统存在的缺陷,并进行了改进,从而有效避免了此类事故的再次发生。 相似文献
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两台透平膨胀机进行切换时,发现Ⅰ号机在投入运转后出口压力偏高,转数下降,制冷量不足,导致空分装置无法正常运转。经分析原因并对设备进行解体查验,首次发现导流器压盖厚度的微小偏差是产生故障的原因。通过更换处理后,膨胀机运转恢复正常。 相似文献
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山西兰花集团化肥厂尿素装置原P4阀采用气动薄膜单座调节阀(ZMBS-320型),阀体结构为单座角式,材质为316L;执行机构采用反作用气动薄膜式,气源压力为0.14MPa,流量特性为直线。在运行过程中,该P4阀使用寿命仅6个月,因无法控制合成塔而被迫停车。拆检后发现阀芯、阀座几乎被腐蚀完。更换后,连续几次出现同样的问题。经对该调节阀的选型分析,决定更 相似文献
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《化工自动化及仪表》1979,(1)
随着化肥生产的发展,氧气用量越来越大。我厂于一九七五年安装建成一套KFS—21000型制氧设备,并于当年底胜利投产。其中,为防止透平膨胀机超速(>26000转/分),设计方案是在膨胀机进口采用低温气动薄膜调节阀、三通电磁阀、气动遥控装置等组成的紧急切断系统,但在试车中紧急切 相似文献
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本文主要介绍增压透平膨胀机在运行中出现故障原因,并且针对该故障寻找应对原因。借助增压透平膨胀机压缩端口,不断提升防喘振阀,使得设备压力保持在平稳位置上。阀门控制方式的借助、流量双参数控制法以及内力压缩控制法,提升阀门控制效益。使得设备机内压力流量满足设备运行需求,从而保障增压透平膨胀机运行效率。 相似文献
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空分装置工艺流程采用四川空分设备有限公司的预冷纯化系统、常规分子筛净化系统、增压透平膨胀机系统、精馏系统、氩系统和液体储存系统,采用DCS控制系统的内压缩流程.在运行过程中发现预冷系统冷冻水流量下降,影响空冷塔出口温度,分子筛无法正常运行,严重时CO2超标造成主换冻结,导致空分装置停车.对预冷系统冷冻水流量下降,主要因... 相似文献
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正现代大型化工装置建设中都要用到调节阀,在调节阀安装之前,施工单位必须对其进行单体试验,其中泄漏量试验越来越被建设方看重。那么试验中每1台调节阀的泄漏量是如何确定的呢?下面将结合气动调节阀标准GB/T4213—2008举例说明调节阀泄漏量的计算。泄漏量试验的试验程序有2种:采用试验程序1,试验介质压力应为0.35MPa,当阀的允许压差小于0.35MPa时,用设计规定的允许压差;采用试验程序2,试验介质压力应为阀的最大工作 相似文献