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我公司5000t/d水泥熟料生产线改用无烟煤后,原窑头燃烧器不太适应无烟煤。改用TJB燃烧器后,熟料质量明显改善,产量提高10%,热耗降低,一次风用量减少,点火容易升温较快。仔细观察发现,该燃烧器在用风、结构和尺寸上不同于原燃烧器。 相似文献
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我公司2500t/d回转窑配用丹麦史密斯公司生产的双调节可伸缩式DUOFLEX燃烧器,其特点是位置、风、火焰形状都可以调整,熟料的产质量较高。在多年的使用中,我们针对燃烧器出现的一些问题,采取有效的修复及改进措施,收到了较好的效果。 相似文献
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我公司使用的DUOFLEX燃烧器起初很不正常,后在操作工和技术人员积极的探讨下,终于摸索出一套适合此类燃烧器的操作方法。该燃烧器有轴流风和旋流风,因为直线射流角α=20,°仅有外部回流,与周围空气混合速度慢,旋转射流角α=20 ̄180,°既有外回流又有内回流,传质速度快,内回流是 相似文献
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我公司4500t/d生产线于2009年8月建成投产,回转窑燃烧器浇注料厚度为80mm,采用AS-B低膨胀新型浇注料。由于燃烧器头部经常积料,需用钢管捅料,致使燃烧器头部浇注料裂开或掉块,为避免燃烧器头部外风套烧坏,只好停窑更换燃烧器,一般3个月左右就得更换一次,影响了窑系统的稳定运转。 相似文献
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我公司在前几年建成二号窑2000t/d水泥熟料生产线,煤粉燃烧器采用丹麦史密斯公司的Swirlax型旋流式三风道煤粉燃烧器,新建成的新一号窑2000t/d水泥熟料生产线,燃烧器采用法国皮拉得公司开发的Rotaflam型旋流式四风道煤粉燃烧器,两种燃烧器在使用中都取得了良好的效 相似文献
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四通道煤粉燃烧器的实际应用 总被引:1,自引:1,他引:0
我公司Φ3.2m×52m五级旋风预热器窑在原三通道燃烧器磨损严重,多处漏风和窜风的情况下,使用了襄樊大力工业控制有限公司的SR型四通道燃烧器,通过近2个月的试烧,取得了一些效果。1工作原理如图1所示,煤粉由气流携带从煤风管按一定的扩散角度向外喷出,由外邻的旋流风传给相当高的动量和动量矩,以高速度螺旋前进,并继续径向扩散,与高速射出的轴流风束相遇。轴流风束的插入,进一步增强了煤风的混合(包括周围的二次风),并可调节火焰的发散程度、长短和粗细。中心风的作用是促使中心部分的少量煤粉及CO的燃烧更为充分,并… 相似文献
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燃烧器作为工业窑炉节能降耗优质高产的利器,在生产使用中,火焰旋流强度越用越高,其头部结焦越来越多,越来越快。有的轴流风使用表压已经达到45kPa以上,燃烧器端面几个小时结焦就厚达4~5cm,使内外风表压升高4~8kPa。端面结焦影响火焰形状和熟料质量,严重时会导致火焰偏心甚至烧掉窑皮和损坏耐火砖。现场岗位工清理端部结焦时,大多采用人工从窑头罩点火孔对燃烧器端面除焦。但受到高温环境和方法的限制,存在钢管容易烧弯、结焦清理不彻底、容易捅伤燃烧器头部浇注料等弊端。清理工作难度大、效果差。鉴于上述情况,我公司针对性地研制出了目前国内常用燃烧器的清焦器,有效地解决了燃烧器端部结焦问题。 相似文献
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我公司窑头采用四通道燃烧器,燃烧器与窑门之间存在漏风问题,从两者之间的缝隙灌入大量的冷风,并且在回转窑正压时向外反火,易烫伤人。 相似文献
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我公司回转窑从2007年5月开始使用南京圣火KBN双通道燃烧器,在此之前使用三风道燃烧器,由于调节手段较少,火焰长短只能靠调节内外风的大小解决,当时使用100%无烟煤,Qnetad仅为22154kJ/kg左右,Aad达30%以上,Vad在6%左右,煤粉燃烧速度慢,火焰长窑尾温度高,窑内容易结后圈,为了提高煤粉的燃烧速度,采用了可以通过调节截面和旋流风角度及中心风量来控制火焰长短、 相似文献
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从当前的工程设计来看,回转窑煤粉燃烧器一次风的配风都过大,一般都要大20%-40%,个别大约50%~60%,其中有许多生产线煤风比实际需要的甚至大100%,压力的选择也过大。燃烧器的配风,实际上就是一次风的合理配用,本文对此进行探讨。 相似文献
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我公司3000t/d的熟料生产线于2002年4月6日点火试生产,2003年4月初步实现达产达标。其后,对窑系统进行了不断的改进和完善,尤其是窑的燃烧器和冷却系统,使窑的产量基本稳定在3300t/d左右。1窑燃烧器投产初期,由于我厂所使用的四风道燃烧器受高温影响,结构严重变形,破坏了火焰形状,使火焰发飘发散、分叉和上燎窑皮等,严重影响了窑衬的使用寿命和窑的产质量。后来,购进丹麦史密斯公司生产的新型Duoflex燃烧器,由于其结构简单坚固,调节方便,火焰强劲有力,只经短期调试后熟料的产质量便有大幅度的提高。在随后的使用过程中发现,此燃烧器火焰也… 相似文献
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我公司3 000 t/d生产线窑头燃烧器为常规四通道燃烧器,燃烧器头部端面由外到内的通道依次为外轴风、煤风、外旋风、内旋风,如图1。在生产过程中,由于原煤中含有塑料袋、纤维毡、塑料瓶碎壳、薄铁片等轻质杂物,杂物随原煤皮带进入煤磨机进行粉磨,部分轻质杂物进入煤粉仓,然后在煤风的带动下进入燃烧器煤粉通道,部分杂物无法通过煤粉通道沉积在通道内壁。随着运行时间的增加,杂物沉积越来越多,使煤风方向改变,导致通道磨损加剧,严重至磨穿,最后燃烧器损坏,无法使用,只能停机返厂维修,而维修费用通常较高、耗时长。且平均每两个月要对煤风通道进行清堵,煤风通道内壁磨损严重,每两年需返厂维修一次,维修费用约20万元。为避免此类事故出现,我公司自主研发燃烧器防堵装置,彻底解决了四通道燃烧器煤粉通道因进杂物导致磨穿的难题,达到了预期效果。 相似文献
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我公司2 500t/d生产线回转窑的规格为Ф4m×60m,窑尾采用单系列五级旋风预热器和TSD型分解炉,窑头采用皮拉德四通道燃烧器,窑尾采用天津博纳三通道燃烧器。 相似文献
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自制ROTAFLAM型四风道燃烧器头部件 总被引:2,自引:0,他引:2
1998年底,我公司建成投产1条600t/d五级旋风预热器窑生产线,为充分利用当地矿源,降低熟料成本,在项目设计时选择烧100%无烟煤,燃烧器选用了Pillard公司制造的Rotaflam四风道燃烧器。从投产到2002年,公司已更换2次头部件。由于配件较贵,供货时间较长,因此我们决定将其自制。 相似文献