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《中国石油和化工标准与质量》2017,(15)
连续重整装置中的重整进料产物换热器为该工艺装置的核心设备,传统的工艺一般采用板壳式换热器,板壳换热器对开工、停工要求较高,并在运行中容器产生多种失效模式。本文介绍了高效绕管换热器的特点及在河北鑫海化工集团有限公司连续重整装置60万吨/年轻烃改质装置重整进料产物换热器改造为绕管换热器的成功应用情况。 相似文献
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我厂40 kt/a冶炼烟气制酸装置转化工序采用ⅢⅠ-ⅣⅡ"3+1"转化换热流程。2005年10月对换热器进行了改造,采用空心环急扩加速流缩放管管壳式换热器,缩放管材质为φ51 mm×3.5 mm的20 g钢。改造后转化工序实现自热平衡,2台加热电炉停开。2006年9月25日焖炉检修,发现SO2风机管道内积酸过多,Ⅲ换热器内大量积酸, 相似文献
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保康磷肥有限责任公司 1 5kt/a硫酸装置始建于 1 988年 ,采用文—泡—文水洗净化、一次转化流程。 1 994年底 ,对该系统进行了扩产改造 ,生产能力提高到 2 0kt/a ,增加了 1台热换热器。改造后 ,基本上能达到工艺要求 ,后来因部分列管堵塞未能及时处理 ,加之进热换热器的气体温度过高 ,换热器上管板变形突起 ,部分列管靠近上管板的地方断裂 ,当时采用 38mm钢管内插的方法维修 ,以维持生产。 1 999年底 ,设计制作了双圆缺型折流板管壳式换热器替代原热换热器。换热器的设计参数为 :管程气量 6 89m3/s、管内气速 2 3m3/s、列管规格… 相似文献
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以高通量管换热器在乙苯装置中的应用为例,进行了传质、传热过程的参数对比与工艺设计优化,通过高通量管换热器与普通管壳式换热器在传热效率、节能降耗、投资占地等方面的综合对比,证明了高通量管换热器具有明显应用优势,能够达到提升能效、节能降碳和增强乙苯装置竞争力的效果。 相似文献
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通过分析合成气制烯烃合成单元运行问题,对其热交换方案进行优化,并减少了热交换器数量。根据传热条件,选型缠绕管式换热器并开展热工计算设计。结果表明,在传热推动力约降低至原来的1/9时,缠绕管式换热器传热系数依然可以达到同外形尺寸管壳式换热器的2倍左右,而换热面积更是达到4倍左右,因此可以采用缠绕管式换热器代替原管壳式换热器。中试装置的改造思路及缠绕管式换热器的热工计算设计适用于其他各类单相流缠绕管式换热器的选型设计及优化。 相似文献