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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 234 毫秒
1.
钱镜清 《化肥工业》2011,38(1):11-15,20
介绍水溶液全循环法尿素工艺在我国45年(1966~2010年)的应用、技术发展和Q-1100节能型水溶液全循环法尿素新工艺.Q-1100节能型水溶液全循环法尿素工艺的技术特点:在循环中压段降低一段分解加热器的汽耗,提高一段蒸发加热器热能利用段的热能回收率,使吨尿素汽耗降至900kg.  相似文献   

2.
水溶液全循环法尿素装置一段系统改造为预分离-预蒸馏流程后,通过调整与优化工艺指标,吨尿汽耗进一步下降。  相似文献   

3.
介绍了Q-1100工艺技术的发展历程和Q-900节能型水溶液全循环法尿素生产工艺的技术支撑,阐述了现有水溶液全循环法尿素装置降低氨耗的技术,分析了具有中国特色的节能型水溶液全循环法尿素工艺与Stamicarbon公司工艺的本质区别。Q-900工艺的吨尿素汽耗已达900 kg,与国外CO2汽提法尿素装置的汽耗相当。  相似文献   

4.
梅树美 《小氮肥》2015,(3):21-22
<正>安徽昊源化工集团有限公司(以下简称昊源公司)2#尿素装置原采用传统型水溶液全循环工艺,公称设计能力为400 kt/a,2007年建成投产。由于传统型水溶液全循环工艺吨尿素汽耗、氨耗偏高,解吸废液中尿素含量也偏高。为此,对该尿素装置进行了节能优化技改。投产运行至今,尿素装置运行稳定,消耗大幅下降。1工艺优化技术方案1.1尿素合成塔塔盘改造尿素合成塔塔盘原先采用普通塔盘,随着尿素合成塔生产负荷的逐渐提高,物料返混加重,塔壁效应导致产生内环流现象,物料停留时间加长,合成转化率偏低,致使物料消耗升高。通过改造  相似文献   

5.
WWS型尿素合成塔组合内件的研究开发与使用   总被引:1,自引:0,他引:1  
探讨了二氧化碳转化率在尿素生产中的重要性。以UTI公司的等温合成塔和卡萨利公司开发的高效塔板为例,介绍提高合成塔二氧化碳转化率的技术开发情况。并介绍了综合UTI和卡萨利优点的WWS型尿素合成罄组合内件的开发思路、结构特点及实际使用情况。实践证明,采用WWS型组合内件改造尿素合成塔后,在工艺条件基本不变的情况下,可以增加尿素产量,二氧化碳转化率提高6%左右。  相似文献   

6.
《小氮肥》2015,(4)
<正>兖矿鲁南化肥厂尿素Ⅱ系统采用水溶液全循环尿素生产工艺,存在着氨耗高、汽耗高及产量较低等问题,主要表现:1合成转化率低;2蒸发系统只有1套蒸汽喷射系统,出现问题只能停运,影响了系统稳定运行;3水解负荷过大,水解泵不能长周期运行。1改造内容1.1双高压系统改造(1)增加高压甲铵冷凝器、第1尿素合成塔和汽提塔,原有尿素合成塔作为第2尿素合成塔。(2)中压系统增加预分离器,其气相引入一  相似文献   

7.
意大利斯耐姆公司(Snamprogetti)氨汽提工艺400t/d尿素装置中,尿素合成塔的塔板数原设计为10块,为了提高合成转化率,有效利用塔底部混合区容积,斯耐姆公司将后来的塔板数由10块增加为12块。针对这种情况,1998年8月对我厂的合成塔内件进行了改造,增加了2块塔板,经过实际使用,效果很好。  相似文献   

8.
<正>安徽昊源化工集团有限公司(以下简称昊源公司)现有4套尿素装置,其中2套水溶液全循环法尿素装置、2套CO2汽提法尿素装置(其尿素合成塔直径均为Φ2 680 mm)。3#尿素装置于2010年投入运行,尿素合成塔采用传统的多孔板塔盘,CO2转化率约为58%,吨尿素平均氨耗570 kg、吨尿素平均汽耗1 040 kg;4#尿素装置于  相似文献   

9.
刘孝弟  刘志臣 《化肥工业》2010,37(1):17-24,50
从尿素合成塔内件和尿素合成工艺的发展及改进入手,详细论述了尿素合成塔内的反应过程。通过分析,得出了影响尿素合成塔内CO2转化率的主要因素。着重对UTI工艺的特点进行了剖析,指出了该工艺所体现出的较高优越性的核心所在。针对尿素合成塔内的混合问题,提出了新的思路,以期提高水溶液全循环法尿素生产工艺的水平。  相似文献   

10.
《中氮肥》2016,(1)
中型尿素厂在技改为预蒸馏工艺流程及预分离—预蒸馏工艺流程的过程中,往往由于缺乏对原小尿素装置采用预蒸馏工艺流程工艺设计的了解和认识,在操作时仍采用预分离工艺的技术参数,没有达到应有的效益。结合尿素合成塔、一吸塔、一吸外冷却器、一蒸加热利用段的工况及改造历程,阐述水平衡原则的运用及增产改造不应增加系统运行压力的重要性,并介绍Q-1100工艺(吨尿汽耗1 100kg)、Q-900工艺(吨尿汽耗900 kg)中系统余热利用的进展情况,为业内提供参考和借鉴。  相似文献   

11.
分析水溶液全循环法尿素装置能耗高的原因,介绍改进型溶液法的特点,推荐了几种可提高水溶液全循环法尿素竞争力的技术,改进合成塔塔板结构,采用新钝化防腐技术,改进低压循环分解工序,尿素洗涤回收与解吸液水解气提技术。  相似文献   

12.
针对水溶液全循环法尿素装置消耗偏高的问题,实施尿塔塔盘更新、分解气热能充分回收、水解流程改造、蒸汽分级利用等举措后,实现了装置的节能降耗、增产增效。  相似文献   

13.
针对水溶液全循环尿素装置存在的蒸汽和液氨消耗较高的问题,采取了相应的改造措施.扩能改造后,吨尿素氨耗降低4~5 kg、蒸汽耗降低150 kg,效果明显.  相似文献   

14.
刘兆伟 《化肥工业》2005,32(3):60-61
在水溶液全循环尿素工艺中,蒸汽压力波动不仅影响系统的生产能力,而且会影响产品质量。采用水抽真空系统,不仅确保了产品质量,而且降低了尿素消耗。  相似文献   

15.
王文善 《化肥工业》2001,28(2):8-11,26
在回顾尿素生产的工业化及工艺流程演变的基础上,提出不同尿素工艺评价的原则,认为我国现有水溶液全循环法尿素装置的改造必须在降低蒸汽和电耗上下功夫,并给出降低消费的主要措施。  相似文献   

16.
对2套分别采用二氧化碳汽提法和水溶液全循环法工艺技术的尿素装置的主要参数、运行数据和生产成本进行了对比。比较结果表明:二氧化碳汽提法尿素装置除了投资稍高外,无论运行稳定性还是吨尿素消耗都优于水溶液全循环法工艺。  相似文献   

17.
介绍了高效冷凝、低安装高度CO2汽提法尿素生产工艺在扩产改造传统水溶液全循环法尿素装置上的应用。改造后,尿素装置的生产能力由原100kt/a提高至150kt/a,生产吨尿素节约蒸汽0.4t、冷却水50t、电30kw·h。通过对投资、装置消耗和经济效益等方面进行分析,项目总投资约5400万元,投产后3.3年即可收回全部投资。  相似文献   

18.
彭鹏 《河北化工》2011,34(8):48-50
平煤神马集团飞行公司老尿素装置采用水溶液全循环工艺,随着前系统合成氨装置的扩能改造,尿素系统存在着CO2转化率偏低、蒸汽消耗较高、产品质量不能保证等问题。对装置实施了系统扩能改造,使产量达20万t/a以上,氨耗能耗大幅降低,取得了增产降耗的效果。  相似文献   

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