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一、原氯气处理工艺流程(见图1) 我厂原氯气处理是与年产1万吨烧碱配套的,其工艺流程是:电解过来的高温湿氯气先经二个卧式钛管冷却器进行一段冷却,冷却水为井水,然后进入与一段同样的二个卧式钛管冷却器进行二段冷却。二段冷却器冬季用井水冷却,夏季用±5℃盐水冷却。二段钛管冷却器冷却后的氯气经除雾器除雾 相似文献
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介绍了优化的氯气处理(包括冷却、干燥和液化)工艺,并对其主要设备(氯水洗涤塔、除雾器、干燥塔、氯气压缩机等)的选用提出了参考意见. 相似文献
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一、我厂氯气冷却、干燥的工艺简介及试投产中发现的问题本厂于1990年4月下旬进行试车投料,32台16—ⅡDSA(初27台运行,后增至32台),生产的湿氯气经Dg200 PVC(外包三层玻璃钢布)氯气导管先入缓冲器,再导人间接冷却器,第一段用水冷却,第二段用 相似文献
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1氯气的干燥1.1目的从电解槽来的湿氯气温度较高,含有大量的水气,并夹带盐雾等杂质。这种湿氯气对金属有强烈的腐蚀作用,所以湿氯气必须除水干燥。一般采用的方法是先冷却气体,使湿氯气中大部分水蒸气冷凝脱水,然后用浓硫酸干燥脱水,使氯气中水质量分数低于5×10-5。1.2氯气的洗涤、冷却和除雾洗涤氯气的主要目的是洗去氯气中的机械杂质和盐雾,避免杂质吸附聚集在冷却器管壁,影响换热效果,导致干燥效果差。氯气冷却的主要目的是降低氯气温度,冷却去除氯气中的部分水。一般氯气进入洗涤塔的温度在80~90℃,出冷却器温度控制在12~14℃。饱和湿… 相似文献
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氯气干燥过程中冷却工艺的改进及讨论 总被引:1,自引:0,他引:1
湿氯气干燥流程通常是将电解工段送来的约80~90℃的湿氯气先冷却到15~20℃,除去大部分水份后进入泡沫干燥塔或填料干燥塔,进一步用硫酸干燥,达到含水小于0.05%的指标。但是各厂家采用的冷却工艺却不尽相同。我厂以前采用的是两段钛冷却器冷却。笫一段用自来水,第二段用-10℃左右的冷冻 NaCl 盐水冷却。由于湿氯气在9.6℃以下产生水合结晶(Cl_2·8H_2O)。在第二段钛冷却器内冷冻盐水入口附近,氯气温度接近或低于9.6℃而经常出现氯水结晶,并且不断扩展结晶范围,堵塞裂管,减少换热面积。而处理结晶的办法只能是提高出第二段 相似文献
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一、冷却部分 (本段节录,详见衢化“技术通讯”1977年第1期) 湿氯气冷却采用钛管冷却器取得良好效 1.流速对传热系数的影响对于水膜传热系数 相似文献
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宜宾天原化工厂烧碱车间原采用两台 F=110m~2钛管冷却器按两段(第一段并流、第二段逆流)流程间接冷却氯气。在30,000吨 NaOH/年的设计能力以内,使用是正常的。1983年以来,由于烧碱产量突破了35,000吨/年,氯气冷却能力,特别是第一段钛管冷却器能力明显不足,氯气因温度降不下来而流速高、阻力大,产碱最只要超过4.8吨/时,干燥塔出口负压就高达1500mmH_2O 以 相似文献
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浅谈我厂氯气处理系统的技术改进 总被引:3,自引:2,他引:1
改造氯气处理工序,将氯气间接冷却改为闭路循环氯水间接冷却;氯气压缩和输送由纳氏泵系统改为透平压缩系统;并更新部分设备。改造后工艺合理、流程简单、能耗降低,且设备的腐蚀减弱。 相似文献
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间接冷却与直接冷洗相结合的工艺流程的优点曾作小结。本文仅就筛板塔用于氯气冷却、干燥时的优化措施进行探讨,是对“探索合理工艺夺取高效低耗”一文作若干补充说明。一、氯气冷洗塔之优化采用筛板塔直接冷却氯气的工艺流程时,由于受到进塔氯气温度、冷却水量及水温的影响,使得氯气体积流量变化很大。尽管各层筛板的开孔率不同,但维持合理的孔速事实上并不容易。特别是塔底第一层筛板常呈“干板”状态,致使 相似文献