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相似文献
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1.
2012年7月17日中午,一辆满载页岩气的大型罐车徐徐驶出西南油气田公司蜀南气矿宁201—H1井站。这是从这个井站驶出的第一辆页岩气罐车,标志着西南油气田宁201—H1井放空天然气回收工程成功试运行。长宁—威远页岩气国家级产业化示范区的宁201—H1井,是目前我国自主开发产量最高的页岩气井。为尽  相似文献   

2.
借鉴于美国长水平段页岩井实践,目前我国川南长宁地区页岩气丛式井就水平段延长进行尝试。基于长宁地区已完钻1 800~2 000 m水平段长页岩气井的实钻情况,通过模拟分析工区长水平段试验井CNH24-5井与N201H1-10井在钻进及下套管过程中的施工难易程度与管串摩阻,展开井身结构与井眼轨迹方案比选以完成钻井可行性研究。研究结果表明:技术套管下深层位由目前韩家店组顶部加深至龙马溪组顶部或A靶,其模拟管串摩阻虽有所改善但并未如期大幅降低,而同时施工难度较大;双二维井眼轨迹模式较之传统底部集中增斜扭方位轨迹而言,其设计完钻井深更浅、最大狗腿度更小、各工况最大模拟管串摩阻更小。结论认为,在维持技术套管下至韩家店组顶部以及采用双二维井眼轨迹模式的条件下,实施长宁地区2 500~3 000 m长水平段页岩气井钻井作业可期。相关结论可为长水平段页岩气井工程设计及施工提供借鉴与参考。  相似文献   

3.
英买力气田群部分井出砂原因分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
英买力凝析气田群地理位置位于新疆维吾尔自治区新和县与温宿县境内,构造位置处于库车前陆盆地前缘隆起带西端。该气田群包括英买7-19、羊塔1、玉东2、羊塔5等8个油气田,油气藏类型复杂,除羊塔5为挥发性油藏外,其余均为凝析气藏。根据组合模量法计算,该气田群内所有区块均不应出砂,然而测试及生产中却发现部分井存在出砂的情况。为此,对该气田群部分井出砂原因进行了分析,结果认为:英买力气田储层物性好,孔隙度大,岩石胶结不致密,老井地层在完井液长期浸泡后会对近井地层的岩石胶结物造成一定程度的破坏,从而造成地层出砂,但这种出砂与岩石骨架出砂有着本质的区别,只是发生在近井地层的小范围之内,不会造成大面积出砂,更不会引起地层垮塌堵塞井筒或影响产能。通过现场放大生产压差试验,证实了上述结论的可靠性。  相似文献   

4.
长宁威远地区页岩气高密度水基钻井液现场应用中存在低密度固相容纳量低、流变性调控困难、起下钻摩阻大、防塌性能待完善等问题,在分析以上问题原因基础上,通过适当提高钻井液的膨润土含量、选择具有"双疏"和"插层"特性的抑制剂及采用具"膜效应"的合成脂润滑剂,对长宁威远地区页岩气高密度水基钻井液进行了优化。评价实验表明,优化后密度2.10 g/cm~3的钻井液流变性能稳定、岩屑滚动回收率达96.6%、极压润滑系数0.076、滤饼黏滞系数0.114,可抗10%易分散岩屑的伤害,为水基钻井液在长宁威远地区页岩气钻井中的推广应用提供了可能。  相似文献   

5.
长宁威远地区页岩气大斜度水平井钻井技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
页岩气藏为致密的非常规气藏,国外在页岩气钻采上取得了较好成绩一我国的页岩气资源丰富,开发利用页岩气资源具有广阔的前景,但国内页岩气藏的研究程度和认识程度都很低,目前仅在四川的长宁、威远地区进行了页岩气实验性勘探.由于页岩气资源多属于低渗透致密地层,常规钻进产能低,经济效益差,不能形成工业规模开发利用,为了提高产能,将以大斜度、长段水平井勘探方式为主.文章通过对威远、长宁区块地质特点的研究,采用了以理论为基础,与实钻资料统计分析相结合的研究方法,对蜀南区块页岩层大斜度水平井钻井技术进行研究,形成包括直井段快速钻进技术、钻井液体系研究及性能控制、防垮塌技术等相关技术体系,有效减少威远、长宁区块页岩气井钻井的事故复杂,缩短了页岩气钻井周期,有助于安全钻进和提高钻井速度,降低钻井成本,对开发利用页岩气等低效资源具有现实意义.  相似文献   

6.
四川盆地长宁地区龙马溪组页岩气具有厚度大、有机质含量高、区域构造断裂系统局部发育、工区山地地貌复杂、地表水源分布不均等特点,为进一步提高该地区页岩气开发效率,降低开发成本,开展了工厂化压裂先导性试验,通过该地区前期改造,初步探索形成了集设计、工具、液体、分簇射孔、钻磨"一体化"的页岩气工厂化压裂改造技术。目前完成2个页岩气井组7口井的压裂实践,均获较好测试产量。实践表明,采用水平井丛式井组、工厂化压裂改造可有效地提高页岩气单井产量和开发效率,可为今后山地地区页岩气藏高效、规模开发提供参考。  相似文献   

7.
注水井出砂原因分析及防治措施   总被引:2,自引:0,他引:2  
为治理出砂油藏注水井出砂严重的现象,从地面管理到地下工艺,探索了一系列防治措施:小套管二次固井工艺技术、滤砂管防砂技术、化学固砂技术、注水井智能监控装置的应用等,现场应用表明,小套管二次固井工艺技术有效地遏制了套损井的出砂,几种措施配套应用,使注水井出砂现象减少一半,效果显著。  相似文献   

8.
随着页岩气等非常规资源开发的规模化和国家相应补贴、环保政策的逐步收紧,开发效益日渐微利
化。除利用新技术、新工艺降低开发成本外,创新开发模式也是重要手段,由于大量采用丛式水平井与分段压裂的
技术组合开发页岩气,工厂化的钻井、压裂模式得到积极探索和完善,在节约土地、水源、材料、人工,提高作业效率
和废物利用率,保护环境等方面发挥了关键作用。提出了工厂化作业的内涵、条件与方法,介绍了四川长宁页岩气
开发中工厂化作业的经验与效果,提出了有待进一步改进的建议。  相似文献   

9.
目前,页岩气压后返排闷井时间与油嘴制度主要依靠经验来确定,缺乏科学和系统的理论依据。为了实现页岩气的效益开发,选取长宁地区五峰组-龙马溪组页岩气藏H36平台9口已开发的水平井进行分析,对3口控压返排井进行压后返排优化模型评估。结果表明:实际与理论的返排结果在闷井时间及油嘴制度方面存在差异,最终可采储量存在5%~10%的潜力提升空间,建议采用返排优化模型来确定合理闷井时间以及油嘴制度,从而提高单井阶段最终可采储量及平台井整体开发效果。  相似文献   

10.
为了准确评价川南长宁地区五峰组—龙马溪组海相页岩气的含气量,将页岩气分成吸附气和游离气单独进行计算再求和,以等温吸附实验数据为基础,提出并构建了基于微孔充填理论和D-A(Dubibin-Astakhov)方程相结合的吸附气量评价模型,模型中的可变参数微孔最大吸附量V0、与吸附体系对气体的亲和力有关的常数B、与吸附体系表面非均质性相关的参数t的计算中均考虑了影响吸附气量的关键参数,如地层压力、总有机碳(TOC)含量和孔隙度等;以含气饱和度法为基础,结合吸附态甲烷对孔隙体积的影响,构建了对游离气量进行定量校正的评价模型。结果表明:新建立的吸附气与游离气含量评价模型在研究区页岩含气量评价中具有良好的应用效果,计算的含气量与实测数据相关系数超过0.90。该研究成果为页岩气资源潜力评价和"甜点"预测提供了依据。  相似文献   

11.
水力压裂是改造地层,提高单井产量的重要生产措施,但是压裂施工后返排及采油(气)过程中,常常存在出砂的现象,这将导致支撑缝宽变窄,产生的人工裂缝的导流能力下降,也会给压后排液、测试、生产带来诸多不利的影响。根据大庆油田一些压裂井出砂现状,选取了一些可能的影响因素。分析表明,全井加砂量、树脂砂量对于出砂无明显必然联系,对于聚驱井随着采出液聚合物浓度的增加,出砂量明显增大;砂堵和地层闭合压力高使出砂量明显增大;起下管柱会引起出砂量增大;下泵工序不当会造成出砂量增大。通过出砂原因分析,制定了三方面防砂、固砂措施,优化工艺、优化施工参数、应用新工艺。  相似文献   

12.
四川盆地长宁地区页岩气水平井组“拉链式”压裂实践   总被引:14,自引:0,他引:14  
经过几年的探索和实践,在四川长宁—威远国家级页岩气示范区内相继完成一批直井和水平井体积压裂改造并获得工业产能,初步形成了自主页岩气储层改造技术,下一步需要探索解决的就是如何通过"工厂化"模式来提高压裂作业效率的问题。为此,介绍了我国第一个页岩气丛式水平井井组长宁A平台的部署情况,针对该平台压裂改造工艺要求和四川盆地山地地形特点,对该平台"工厂化"作业模式进行了优化设计,在国内首次采用"拉链式"压裂作业模式对该平台开展了"工厂化"压裂。通过地面标准化流程、拉链式施工、流水线作业和井下交错布缝、微地震实时监测,实现了每天平均压裂3.16段,最大限度增加储层改造体积,充分体现了"工厂化"压裂对页岩气丛式水平井平台大规模体积压裂改造的提速、提效作用。同时还针对该井组"拉链式"压裂的施工工艺、作业模式、地面配套以及压后初步评价进行了综合研究分析,"拉链式"压裂实践表明:2口井的"拉链式"压裂相对于该地区前期水平井单井压裂作业而言,效率提高78%、增产改造体积增加了50%。  相似文献   

13.
小井眼钻井技术是页岩油气勘探开发过程中节约钻井成本的关键措施之一,有效应用该技术可降低约30%的勘探开发成本。为进一步缩减与国外先进技术差距,持续降低我国页岩油气开发成本,针对四川盆地长宁页岩气田地质工程特征,借鉴国内外小井眼钻井技术成果,深入分析了长宁小井眼钻完井技术实施难点,并充分考虑储层改造和生产等后期措施,论证了长宁页岩气田小井眼钻井的技术及经济可行性。研究结果表明:小井眼技术有利于提高钻井速度,并节约钻完井物料和经济成本,是进一步促进页岩油气效益开发的有效手段;应用小井眼技术可实现水平段专打将解决同一井段多压力系统优快钻井难题,且可缩短钻井周期,节约经济成本;全井筒瘦身大约可节约成本11.62%;只在?215.9 mm井段瘦身,可节约成本7.82%左右。所得结论可为长宁区块小井眼钻井提质增效提供理论及技术指导。  相似文献   

14.
<正>2014年6月30日,四川长宁—威远国家级页岩气示范区重点工程长宁H2—7井仅用48.83 d完钻,实现零等停、零事故,标志着目前所用钻井模板已经成熟。长宁区块页岩气水平井单井平均钻井周期是67 d,而国内第1口页岩气水平井威201-H1井用时长达133 d。我国还处于页岩气勘探开发初期,钻井生产更是处在探索阶段,如果不在提速提效上下功夫,很难实现规模  相似文献   

15.
页岩气单井的EUR对指导页岩气井经济评价和后期开发方案调整至关重要。为此,对比研究了经验产量递减法、RTA分析法、线性流分析法、解析法等多种方法的适用条件和优缺点,基于长宁页岩气田页岩气井的生产方式和特点,优选出适用于长宁页岩气单井可采储量的计算方法,并且提出了页岩气单井可采储量的评价流程。即:①数据诊断,去除生产数据中的异常点,并且核实气井的生产方式,定井底压力生产、定产量生产或者是变压力变产量生产。②流态判断,不同的方法适用的流动状态不一样,可利用流动物质平衡法结合线性流分析法判断气井的流态。③根据流态判断和气井的生产制度,选择合适的计算模型,尽可能多选择模型进行计算。计算结果取各种方法计算的平均值以减小误差。研究成果为页岩气井EUR的计算提供了技术支撑。  相似文献   

16.
四川长宁地区作为我国第一个实施新钻井技术进行页岩气开采的地区,因此其对于我国钻井技术而言是一个新的突破,并且可以有效的解决我国页岩气提取效率。因此本文即页岩气开采难度等方面进行了分析,并提出了一些提速方案。  相似文献   

17.
通过对渤海湾中部地区海上平台的现场调研发现,生产井出砂严重会造成分离器、电脱水器等设备的严重沉砂甚至砂堵,以及泵类设施的磨损破坏。为了检验现场单井的出砂量,评价防砂措施的合理性,建立了加热真空过滤实验装置,以渤中A油田为研究对象进行了室内油砂分离测试及分析。结果表明:现有防砂方式中砾石充填的挡砂效果优于独立优质筛管;部分生产井出砂量较大主要是由生产压差大于储层临界生产压差引起的。研究成果为海上油田生产制度的制定、工程设计的优化提供了良好依据,也为同类油田的开发生产提供了参考依据。  相似文献   

18.
针对长宁-威远地区页岩气开发存在的压裂返排液无害化处理难、现场施工配液用水缺乏等问题,分析了该地区页岩气压裂返排液的主要成分,明确了细菌、悬浮物以及高价金属离子的浓度是影响压裂返排液回用的主要因素。通过杀菌剂灭菌、絮凝沉降悬浮物、化学沉淀高价金属离子以及过滤絮体和沉淀等措施,开发出了适合长宁-威远地区页岩气压裂返排液回用的处理方法及处理工艺单元化的撬装处理装置,并在W204井区集气站进行了成功应用。处理后的压裂返排液清澈透明,水质满足行业标准要求,并成功回用于W204H4平台施工,施工性能稳定,实现了节能减排。  相似文献   

19.
长宁和泸州地区是四川盆地南部页岩气勘探的重点区块,分别位于盆—山结构的不同部位,其自元古代以来遭受多期构造改造作用,构造变形特征复杂。通过对研究区龙马溪组底界构造的精细地震解释和岩心裂缝统计分析,对比了长宁和泸州地区的构造变形特征和多尺度断层、裂缝发育特征的差异性,恢复了古生界以来的构造演化过程,为页岩气保存条件评价提供了依据。研究表明:长宁地区构造样式以断层传播褶皱为主,主要构造变形时期为燕山晚期,并在喜山期遭受大规模抬升剥蚀;泸州地区为典型隔档式褶皱,主要构造变形时期为燕山早期,构造形迹在喜山期受到一定改造。泸州地区变形强度总体低于长宁地区,其断层级次和裂缝发育程度较低,页岩气保存条件较好。上述结果丰富了页岩气保存条件的理论研究,为下一步四川盆地页岩气开发提供了帮助。  相似文献   

20.
页岩气作为一种非常规油气资源,实践证明,做好井身结构设计与优化,是保障页岩气规模效益开发的基础.在进行页岩气井井身结构设计时,除了满足基本设计要求、后期大规模压裂要求之外,还需要充分考虑区域地质特征.根据页岩气开发的施工工艺特点,以长宁区块为例,开展了页岩气井身结构设计与优化技术研究.分析了页岩气井身结构设计的原则和需...  相似文献   

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