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相似文献
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1.
钢丝磷化工艺技术研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
介绍钢丝浸渍磷化、在线磷化与电解磷化的反应机制、工艺流程和工艺控制要点,分析影响磷化膜涂层厚度和质量的因素,控制连拉直进式拉丝机的拉拔速度为6~8 m/s,磷化膜的厚度为8~12μm。给出选择磷化处理方式的建议:(1)盘条选择浸渍磷化;(2)水箱拉拔的1.5~2.5 mm半成品钢丝选择在线磷化;(3)直进式干拉的2.5~4.0 mm半成品钢丝选择电解磷化。  相似文献   

2.
张华明 《金属制品》1991,17(5):50-52
<正> 我厂钢丝采用水浴淬火取代铅淬火已有十几年的历史。航绳车间承担直径1.6毫米以下规格钢丝的热处理及拉拔。长期以来经水浴淬火后的钢丝都得运往相距150米远的拉丝车间逐项进行酸洗、磷化、涂肥皂液、烘干,暴露的问题较多,质量波动大,中间迥  相似文献   

3.
常秋 《金属制品》2014,(4):32-34
为解决热处理后钢丝在水箱拉丝机拉拔时速度低、叫模、模耗高、钢丝跑号等问题,以6.5 mm 65钢盘条拉拔到2.6 mm,再从2.6 mm拉拔至1.0 mm为例,给出热处理连续生产作业线生产过程的控制要点:(1)钢丝温度由原来的(890±10)℃提高到(920±10)℃;(2)酸洗温度55℃,时间32 s;(3)磷化温度80~95℃,酸比9~12。通过连续生产线过程控制改进,提高了水箱拉丝机的拉拔速度,基本解决了拉丝叫模、钢丝跑号等问题,拉丝产量提高了75%,模耗由原来的3.5块/t降低到1.3块/t。  相似文献   

4.
光伏太阳能硅片切割用钢丝生产   总被引:1,自引:0,他引:1  
崔影 《金属制品》2013,39(2):15-18
切割钢丝一般选用碳质量分数为0.80%~0.92%的专用盘条,对钢材冶炼水平尤其是各类非金属夹杂物的数量、尺寸等有较高质量要求。介绍常用规格切割硅片用钢丝的生产工艺流程,给出切割钢丝的主要规格及相应的技术指标。分析对切割钢丝质量有重要影响的因素:半成品钢丝热处理采用水浴淬火,焦磷酸盐电镀铜,硫酸盐电镀锌,并通过热扩散形成黄铜组织;盘条及中丝的拉拔采用直进式拉丝机,最终热处理后冷拉采用水箱拉丝机;水箱拉丝机成品拉拔前1~3道次选用聚晶模,其余选用硬质合金模具,并严格控制润滑液的成分,将润滑液温度控制在最佳温度区间。生产直径小于0.100 mm的金刚石线锯是切割钢丝未来的发展方向。  相似文献   

5.
胡波 《金属制品》2012,38(5):29-32
针对架空绞线用热镀锌钢丝在生产过程中断裂的问题,对断裂原因进行分析。65钢盘条含碳量较高,轧制后易产生成分偏析,在晶界生成网状渗碳体,在拉力作用下,盘条易在渗碳体晶界处产生巨大的应力集中而形成微裂纹;表面处理采用机械除锈,氧化铁皮去除不彻底;拉拔过程中,部分压缩率过大,钢丝拉拔后不能有效降温。提出改进措施:不同直径的镀锌钢丝采用不同规格和材质的原料;采用酸洗磷化取代机械除锈,盐酸质量分数为15%~20%,酸洗时间约10 min,亚铁离子质量浓度≤200 g/L,磷化采用中温磷化,酸比为10~15,时间为10~15min,磷化膜厚度≥9μm;采用水箱拉丝机取代直进式拉丝机,改进配模工艺;控制脱脂温度,使成品钢丝的抗拉强度不超过标准值150 MPa。  相似文献   

6.
<正> 在钢丝生产中,热处理工艺仍是近代研究和开发的问题之一。拉拔前钢丝热处理常用的是铅淬火和控制冷却以及少量的轻微球化退火。当拉拔高拉伸形变的钢丝时,公认的最合适的热处理工艺是在温度500~600℃范围内进行铅淬火。过冷奥氏体在550℃左右分解  相似文献   

7.
钢丝磷化质量差异原因浅析   总被引:3,自引:3,他引:0  
陈健民 《金属制品》2000,26(5):21-24
用扫描电镜对邯钢和某厂粗拉后的和经铅淬火、磷化处理的钢丝表面进行检验 ,对比分析在同等热处理制度和磷化条件下的钢丝出现质量差异的原因 ,证实钢丝表面残存的拉丝润滑粉是导致磷化质量恶化的主要原因。指出要保证良好磷化质量 ,磷化前钢丝表面需清洗干净。  相似文献   

8.
梁荣 《金属制品》2001,27(4):15-16
1 问题的提出65钢线材在拉拔过程中由于各种原因会导致拉拔断裂。通常对于因盘条或钢丝内部存在淬火组织或存在较高级别的夹杂物而导致的脆性断裂较易于判断 ,因为这时断口多数是脆性平齐断口或斜角状断口 ,但是对于因其它因素造成的不规则断口 ,用肉眼和简单工具判断其断裂原因则比较困难。现举一例与制品界同仁共同分析探讨。某金属制品厂用 65钢线材拉拔胶管用钢丝 ,由 6 5mm盘条经酸洗、磷化后在滑轮积线式拉丝机经 6道拔成 3 3mm钢丝。各道均出现程度不同的拉拔断裂现象 ,其中第一、二道以“笔尖”状断口居多 ,其余各道为“斜楔…  相似文献   

9.
对原有滑轮式拉丝机进行拼装组合,改造为LW10/550拉丝机,主要用于拉拔?6.50 mm盘条生产?2.40 mm的钢丝。根据要求成品钢丝收线速度为500 m/min,通过工艺计算可得出各道次钢丝抗拉强度、线速度、拉拔力和拉拔功率,选用各卷筒电机功率为45 kW,各卷筒传动方式为三角带+减速箱。经生产试用,该拉丝机满足半成品钢丝生产,设备运行平稳,达到了设计要求。  相似文献   

10.
胡坚石 《金属制品》1992,18(2):35-39
采用明火加热铅淬火——磷化联合作业线对高速拉拔的线材进行前处理作业,已越来越为人们所重视。然而,在线快速磷化的原理和设备与传统的周期式磷化作业有许多不同之处,有必要对其反应机理,基本要求、设备特点及产品缺陷作介绍。文章介绍如何采取各种措施,使钢丝始终在符合要求的澄清磷化溶液中通过,从而获得满意的效果。  相似文献   

11.
无酸洗拉拔工艺探讨   总被引:2,自引:2,他引:0  
介绍无酸洗拉丝技术 ,从拉拔钢丝的力学性能、生产效率、辅料消耗、生产成本等方面对有酸洗拉拔和无酸洗拉拔进行比较 ,结果显示线材不经酸洗直接采用机械除锈 ,氧化铁皮去除率可达到 90 %以上 ,并可进行顺利拉拔。两种拉拔工艺生产的钢丝抗拉强度无明显差异 ,无酸洗拉拔和有酸洗拉拔所用润滑剂不同 ,拉拔道次压缩率分布也不同 ,采用无酸洗拉拔可节约生产成本 14 5元 /t,并可避免对环境的污染  相似文献   

12.
对影响弹簧钢丝产量的因素进行分析,并以生产4.50 mm弹簧钢丝为例对生产工艺进行改进。部分压缩率由原来的17.96%减小到15.91%;拉丝机卷筒冷却水用硬度较低的井水,水压为0.2~0.3 MPa,温度不超过30℃;酸洗、磷化时钢丝的高压水冲洗压力不小于0.60 MPa;中和工艺石灰质量分数为5%~8%,温度大于75℃,并将钢丝在池内摆动3~5次;烘干时要求钢丝表面干燥,但表面磷化层不得烘焦;采取在线涂油方式;给出酸洗、磷化工艺参数,以及成品模具公差、旧模重新改制范围。改进工艺后拉拔速度由3.0 m/s提高到3.5 m/s。  相似文献   

13.
利用气炉热处理酸洗磷化连续生产线对直径2.0~4.0 mm 72A钢丝进行热处理和表面处理,成品钢丝出现直径超差和表面质量较差等问题。SEM分析发现酸洗后钢丝出现"瘤包",影响磷化效果,其原因主要是热处理过程中,钢丝表面生成过多Fe2O3而影响酸洗效果。改变热处理和酸洗工艺参数,Dv值由60 mm.m/min改为55mm.m/min,线温由940℃改为930℃,盐酸质量浓度由120~150 g/L变为140~160 g/L,酸温由(50±5)℃变为(60±5)℃,热处理和表面处理效果明显改善,拉拔速度由200~300 m/min提高到400~500 m/min,每吨钢丝拉丝模耗由12只降到4只,成品钢丝表面质量较好。  相似文献   

14.
钢丝热处理—表面处理生产线表面处理工艺参数的确定   总被引:6,自引:6,他引:0  
房义平  林德均 《金属制品》2010,36(3):36-37,40
钢丝热处理—表面处理生产线工序复杂,在生产时钢丝要经过热处理、电解酸洗、电解碱洗、热水洗、化学酸洗、磷化、皂化、烘干等工序,各个环节的工艺参数都对钢丝拉拔性能有较大影响。经过反复试验,探索出使钢丝在38 s完成清洗、磷化的工艺参数:电解酸洗时,ρ(H2SO4)为200~300 g/L,ρ(FeSO4)<200 g/L,电流密度为10~17 A/dm2;电解碱洗时,ρ(NaOH)为220~320 g/L,温度为40~60℃,电流密度为21~35 A/dm2;磷化时,ρ(ZnO)为20~30 g/L,ρ(NO3-)为30~40 g/L,ρ(PO43-)为20~30 g/L,总酸度为75~95点,游离酸度为7~15点,温度为85~95℃。用处理后φ2.8 mm钢丝拉拔φ1.0 mm钢丝,总压缩率为87.2%、拉拔速度为800~1 000 m/min,拉拔结果均达到要求。  相似文献   

15.
王宝玉 《金属制品》2011,37(4):29-33
对钢帘线生产工艺进行研究,并应用到胎圈钢丝产品。主要对3条连续生产线进行研究:(1)机械剥壳热盐酸在线连续酸洗涂层生产线,采用热盐酸代替电解酸洗,机械剥壳由两向改为三向,粗拉由滑轮拉丝机改为直进式拉丝机,生产线产能由4 500 t/a提高到10 000 t/a,吨钢丝能耗下降约35 kW.h。(2)水浴热处理、热盐酸洗连续化钢丝生产线和在线涂硼,产品质量稳定,操作简单,为企业节省成本45.6万元/a。(3)镀铜线铅浴回火温度430℃,并使用温控精度为±1℃的PID调功器;镀前表面处理使用热盐酸酸洗,利用水封技术避免酸雾溢出;采用置换镀低锡青铜工艺,钢丝镀后涂专用库马龙防锈剂。最终生产线Dv值达到400 mm.m/m in,钢丝与橡胶黏结力超过1 200 N根/,覆胶率达到85%。  相似文献   

16.
影响盘条表面处理质量的主要因素   总被引:7,自引:6,他引:1  
论述高碳钢丝所用盘条拉拔前进行表面处理过程中,酸洗、高压水冲洗、磷化、皂化等工序的不同工艺参数及其对盘条表面处理质量的影响,给出最佳参数及调整范围,同时给出磷化膜厚度和面质量关系的对应表。实践证明拉拔速度6~7 m/s,磷化膜厚度10~15μm时拉拔效果最佳。  相似文献   

17.
介绍钢丝表面润滑涂层的机制、种类及润滑涂层工艺方案的选择要求,指出盘条的表面准备及润滑涂层是钢丝拉拔前的重要工作,正确选用润滑涂层是提高拉拔速度的关键;介绍高效、节能、环保预处理作业线,并与集中式酸洗、磷化进行分析对比。  相似文献   

18.
77MnA盘条试制高强度热镀锌钢绞线   总被引:1,自引:1,他引:0  
电力电讯用热镀锌钢绞线要求钢丝强度较高。采用77MnA盘条经过原料生产及表面处理、拉拔、脱脂、热处理、助镀、热镀锌和绞制等工序,进行高强度镀锌钢绞线生产试制。表面处理采用常温盐酸洗,中温磷化工艺;拉拔采用较小的道次压缩率;热处理温度715~730℃,加热时间约124s,收线速度8.5m/min;热镀锌时锌液温度为455~465℃,镀锌时间12s,锌层厚度按照标准控制;捻制时7根钢丝放线张力应一致。实践表明,采用试制工艺生产的高强度镀锌钢绞线用钢丝技术指标满足GB/T3428—2002的要求。  相似文献   

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