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介绍偏心炉底出钢电炉的结构特点及主要技术,并以涟钢60t/25MVA电炉改造为例,分析各参数的确定原则及60t/25MVA电炉的改造效果。 相似文献
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去渣技术能够提高钢液的纯洁度。在10年的电炉钢炉外精炼生产中,我厂对四种去渣方法的去渣率、温降及其冶金效果进行了探索。1.四种去渣方法电弧炉内去渣法就是在电弧炉的氧化末期,采用机械耙子把炉渣从炉门口扒出。工艺流程为:电弧炉熔料→全熔分析→氧化去磷、 相似文献
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南通钢厂自1992年4月加入宝钢集团,就开始使用宝钢提供的渣钢。由于渣钢是一些包底钢、炉底钢和事故钢,其块度大,形式不规律,有的表面有一定不导电的渣或耐火材料,所以在冶炼过程中有一定的困难。但渣钢价格低廉,钢水的收得率高,具有很大的经济效益,同时解决了废钢资源紧缺的矛盾。两年来,渣钢配比从5~10%提高到35~45%的水平,在渣钢冶炼的全过程中摸出了一条新路。 相似文献
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针对一钢厂EBT电炉用钢铁料回收率较低问题,主要分析了在造泡沫渣过程中流渣带铁造成钢铁料损失的各种原因,并探讨了相应的针对性措施,对生产操作提供了指导性的理论依据。 相似文献
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增大供氧强度,增加铁水热装比是缩短冶炼周期,减少电耗、铁损的有效途径。介绍了70t直流电炉在供氧流量增加后,增加铁水热装比快速脱[C]的实践。 相似文献
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八钢70t电炉通过生产工艺优化和技术改进,进行了电炉炼钢流程高效化实践,开发了品种钢生产工艺技术,实现了普碳钢、优特钢生产集成一体短流程生产线。 相似文献
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文章介绍了八钢70t直流电弧炉生产预应力钢丝82B各工序控制要点.电炉采用留碳操作,要求电炉终点碳含量控制在0.50%~0.70%,减少出钢过程增碳剂加入量,稳定钢包中碳的含量和减少增碳过程钢水增氮;在合金和脱氧剂的选择上,使用硅锰合金、硅钙钡和电石,避免使用含铝的合金和脱氧剂,控制钢水中酸溶铝含量;LF精炼炉遵循少增碳和快速配碳的原则,要求进LF精炼炉前钢包碳含量控制在0.68%~0.80%,LF精炼炉增碳操作要求在25min内完成,同时保证钢水软吹时间和钢水镇静≥30min,促进钢水的夹杂物充分上浮;连铸工序采用低过热度和低拉速操作,要求中包过热度控制在12~23℃,连铸拉速稳定在1.7~1.9m/min,同时通过优化比水量0.46L/kg,结晶器电磁搅拌频率为4Hz,电流为320A,末端结晶器电磁搅拌频率为8Hz,电流为260A,使82B小方坯中心偏析和中心疏松显著减轻,中心质量得到了明显改善. 相似文献
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对莱钢50 t电炉特钢流程研究与应用铁水热装工艺进行了较为系统的介绍,经过实践获得了最佳的热装铁水比.对于以齿轮钢为代表的低碳钢,最佳铁水比为30%;对于以轴承钢为代表的高碳钢,最佳铁水比为40%.经过对该项技术的系统优化,使得电炉与连铸机的生产节奏匹配,提高了莱特50 t电炉流程的生产效率,缩短冶炼周期5~10 min,降低冶炼电耗80~110 kW·h/t,降低过程温降、中间包钢水过热度15~25℃,并且有效地稀释了钢中残余元素,提高连铸机连浇炉数至162炉,实现了电炉与连铸的小时产量匹配与均衡生产. 相似文献
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介绍了八钢70t电炉生产60Si2Mn钢的工艺技术优化及冶炼的效果,分析了电炉生产弹簧钢的技术要点及影响因素。通过采取相应的技术措施确保了电炉产品的质量。 相似文献
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利用复合精炼渣脱氧工艺来替代原有脱氧工艺 ,提高炉渣碱度 ,从而达到提高炉渣脱硫、脱氧效果 ,保证钢的品质以满足冶炼要求 ,并降低生产成本。 相似文献