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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 124 毫秒
1.
赵大虎 《变压器》2014,(3):71-72
正1引言电力变压器是电网运行中重要设备之一,变压器内部油色谱总烃上升将直接影响变压器的安全运行。定期对变压器油色谱进行监测能及时有效保障变压器的安全运行。2故障概况2号主变型号为SFSZ9-180000/220,于2003年12月投运,在2013年5月例行预防性检测时发现主变油样中的总烃含量达到180.33μL/L,超过电  相似文献   

2.
为了实现220kV主变压器的安全经济运行,就220kV主变压器日常运行中遇到的常见问题,如油中总烃超标、瓦斯保护动作、冷却器全停、变压器温度和油位不正常、变压器故障预防进行了介绍和分析,提出了相应的处理措施及预防措施,对电站管理与维护工作有所借鉴。  相似文献   

3.
陈伟锋 《华中电力》2007,20(2):69-70,74
流溪河水电厂1号主变压器油自2005年7月11日发现总烃超标以来,对其进行色谱试验跟踪检测.通过采用油中溶解气体色谱分析法诊断其内部存在的潜在故障、分析判断故障的性质和类型,在此基础上对1号主变压器进行维护和检修.此外,还介绍了1号主变压器吊罩检修处理情况.  相似文献   

4.
通过执行主变油色谱分析的定期工作,发现某发电公司3号主变油色谱中总烃超标,运用三比值法及时判明了内部有导电部分接触不良故障,导致786℃的高温过热现象,对3号主变进行吊罩检修,成功消除了无载调压分接开关C相动触头接触不良的重大隐患,对今后油浸式变压器总烃超标如何分析、如何判断处理具有一定的指导意义。  相似文献   

5.
对某电厂主变压器本体油色谱进行季度技术监督定期化验时发现变压器内部油总烃超标,总烃体积分数在1000×10-6以上。将发电机停运后,经过内检、吊罩、局放、空载、负载、反充电空载运行等相关检查、试验,发现故障是由于变压器冷却器潜油泵电机故障造成的。更换了电机后变压器油指标恢复正常,并制订了相应的检查措施,以避免再出现同类问题。  相似文献   

6.
闪点是可燃液体的重要物理性能,其准确测定对于电力设备的安全稳定运行具有重大意义。通过实验室模拟实验和高海拔实地实验进行变压器油开、闭口闪点的测试,同时结合理论分析,对变压器油闪点与环境气压的关系进行研究。结果表明:变压器油开、闭口闪点均随环境气压的升高而升高,闪点的倒数与环境压力的对数之间存在着良好的线性关系。  相似文献   

7.
1引言青海桥头铝电有限公司5号主变为SFP9-150000/330的电力变压器,2003年投入运行。该变压器于2007年10月检修时,对其取油样进行色谱分析,发现油色谱中总烃含量超标且增长较快。针对这一情况,加强了对该变压器的监视,缩短跟踪检测周期,并不断对5号主变轻瓦斯信号进行巡检。历次油色谱分析数据如表1所示。  相似文献   

8.
胶囊式储油柜排气方法的改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
孙增福 《变压器》2007,44(9):35-35,69
胶囊式(隔膜袋)密封的主变压器在安装或检修注油后,常因排气不彻底,导致运行时储油柜的假油位,甚至造成呼吸器或管式油位计冒油,严重时导致安全阀动作,危及主变压器的安全运行.  相似文献   

9.
利用油中溶解气体分析,预测运行中的充油变压器是否处于良好状态已是对变压器技术监测的必备手段。通过对内蒙古国华准格尔电厂2号主变压器油色谱中总烃超标分析,应用三比值法初步判断变压器内有726℃的高温过热故障。结合2008年变压器春检试验中发现低压侧直流电阻不平衡率超标现象,通过专家分析,决定对国华准电2号主变压器进行吊罩检查大修。通过前期周密的筹备和检修过程中的科学管控,成功查出并处理了2号主变压器低压侧一引线断裂导致过热隐患。该项目对电力同行变压器故障判断有指导意义。  相似文献   

10.
城南一次变电所主变压器油色谱异常分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对城南一次变电所主变压器定期试验发现总烃气体含量超标的问题,经多点油色谱分析,查清了变压器的故障原因,准确判断出故障点。介绍了故障检出过程,分析了总烃气体组分变化原因,并提出了相应的建议。  相似文献   

11.
对一起220kV主变压器油中总烃含量超标的故障进行了分析,并介绍了处理方法.  相似文献   

12.
通过对变压器油中溶解气体的色谱分析,根据总烃增长的速率,可以判断变压器内部是否存在故障及故障性质。据所得数据可以正确判断变压器现状及发展趋势,这样可以做到合理安排生产和检修。  相似文献   

13.
田家庵发电厂所属的变压器多数为油浸式设备,多年来变压器渗漏油现象时有发生,影响设备的外观,严重的渗漏不但降低了变压器的使用寿命,影响系统的安全、稳定运行,并且长期困扰着电气设备的创星达标。我们在对8台总容量为1035MVA的主变压器(以下简称主变)及几十台容量为630~16000kVA等级的厂用变压器的检修维护过程中,发现变压器渗漏油的主要原因如下。  相似文献   

14.
黄达永 《广东电力》2008,21(6):50-52
电力变压器油色谱分析是检查变压器内部故障的重要手段。广东粤电流溪河发电有限责任公司1号主变压器通过油色谱分析发现总烃超标,吊罩检查找到引线绝缘击穿故障点,采用磷铜补焊的方法修复烧断引线,及时消除了重大安全隐患。  相似文献   

15.
唐劲军  李继初 《广西电力》2012,35(6):29-30,69
磨东变电站2号主变压器绝缘油总烃超标,结合油色谱、油介损等试验结果判断该变压器石蜡基绝缘油油质劣化。对该变压器本体的石蜡基绝缘油进行全部更换,换油后相关试验结果显示该变压器绝缘水平明显提高。  相似文献   

16.
针对主变绝缘油总烃含量超标情况,利用三比值法初步判断变压器内部存在低温过热故障,结合变压器检修,排查出主变内部低压侧引线连接处连接螺栓松动是导致低温过热故障的原因,最后通过更换不合适螺杆将问题解决.  相似文献   

17.
吕安璞 《变压器》2005,42(12):34-35
1前言 我局七营变1号主变,型号为SFSZ-10000/110,是三相有载调压电力变压器,于1995年12月投运(该变压器是20世纪70年代无励磁调压变压器,后于1990年由银川变压器厂改造成为有载调压变压器).投运后,该主变一直运行正常.但在2004年的周期性色谱分析中发现主变油中总烃含量超过了注意值150μL/L,达259μL/L.又对其进行跟踪,发现确实油中有大量总烃产生,但无C2H2产生且再无明显增长,但跟踪到4月21日时分析发现总烃竟达679μL/L.由此看出,故障发展得很快.期间安排高压试验班对该变压器做了绝缘和红外线成像等试验,试验数据合格.后经局里研究决定,将主变进行停运检修.具体的色谱分析数据如表1所示.  相似文献   

18.
变压器绝缘油的色谱分析是判断变压器内部故障的重要手段,通过分析连城电厂2号主变压器绝缘油总烃量突然升高的原因,找出了影响2号主变压器安全运行的隐患,并加以解决。  相似文献   

19.
变压器油色谱分析与闪点测量的探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
洪贞贤  郑义胜 《变压器》2003,40(2):45-46
1前言测闪点(闭口)与油色谱分析都是DL/T596—1996(以下简称《规程》)规定的变压器油试验项目,而油色谱分析是目前检测和诊断变压器等充油电气设备内部潜伏性故障的有效手段之一。由于两者均能及时反映设备内部的故障,且与油中低分子链烃的含量高低有一定关系,因此有必要加以探讨。2变压器油中溶解气体分析2.1油中溶解气体的来源油色谱分析中总烃含量的高低在一定程度上取决于油中溶解气体量的多少。油中溶解气体量是指在充油电气设备内部溶解在油中的气体组分,其来源主要有以下几种。2.1.1空气一般变压器油中…  相似文献   

20.
通过对宁波电业局投运2年的110 kV变压器油色谱跟踪分析,发现H2、总烃、C2H2等特征气体超标.为消除此故障,检修人员结合油质分析、高压试验与运行工况的状态诊断方法,准确地判断出主变故障类型,并找到了故障的原因是C相高压侧第5调压绕组T型焊接不良,经处理后该主变运行正常.  相似文献   

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