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由于煤灰铝含量的激剧增加(从20.70%增加到46.45%),导致生料配料困难,熟料质量难以控制。通过采取调整配料方案,从原材料补充高硅沸石、生料配料停加黄泥、熟料f-CaO放宽至≤2.0%、处理好窑系统的通风等措施,并下调出磨生料和煤粉筛余指标,最终生产出优质熟料。 相似文献
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1引言在水泥的生产中,配制生料质量的高低,将直接影响到熟料质量,同时也关系到高标号水泥的生产及水泥成本等问题。为了进一步提高生料质量,消除手工误差,1993年我公司从瑞士ABB公司引进了计算机控制生料自动配料系统。经调试,该系统于1993年10月投入试运行。2原配料量参 相似文献
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众所周知,入窑物料 (煤粉和生料 )流量的稳定与否,将直接影响窑的热工制度,进而影响熟料产、质量。冲板流量计因其体积小、重量轻、精度高和可靠性能好等优点,被广泛用于水泥生产中的物料计量和定量控制。我厂 600t/d SP窑生产线入窑物料 (煤粉、生料 )的计量和输送采用了冲板流量计定量控制的气力输送系统,本文就该系统在生产过程中出现的问题及解决措施作一介绍。 1入窑煤粉计量输送系统的问题及对策 1.1流程及其控制设置 我厂入窑煤粉计量输送系统主要由调速螺旋输送机、冲板流量计和螺旋气力泵组成,其流程见图 1。 图 1… 相似文献
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0引言在磷石膏制硫酸联产水泥的生产过程中。水泥熟料的三个率值、生料碳硫比(生料中固定碳与SO3的摩尔数之比,本文写作β=及熟料中的有害成分(如P2O5、MkO等)的质量分数均对生产过程的稳定和产品的产、质量有很大影响。目前我国运行的几条磷石膏制硫酸联产水泥生产线,其生料配料均采用人工计算、微机计量。由于以磷石膏制水泥时生料的配料参数较多,人工计算不仅费时,而且计算出的结果与设计值差距较大,为了节省时间和解决生料配料准确性问题,需用微机进行生料配料计算。本文应用非线性规划方法,为磷石膏生料微机配料建立了数… 相似文献
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在新型干法生产中,生料配料率值的稳定性对窑系统的安全稳定运行起着关键的作用,尤其是n值,其大幅度波动,最容易破坏窑的工况稳定性,使窑砖的安全运行周期缩短。在日常生产中,各种进厂原材料都经过堆场预均化,各堆物料的成分均匀性得到大幅度地提高,当所取石灰石的硅含量与辅助材料硅、铝、铁含量匹配不良时,出磨生料n、P值将发生失控现象。在常规配料模式下,当窑情发生变化或要改善熟料物理性能时,却难以快捷地调整好熟料n、P值。 相似文献
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预分解窑操作的体会(三) 总被引:1,自引:0,他引:1
15熟料中fCaO高的主要原因1)生料成分的均匀性差原料的预均化、配料电子皮带秤、出磨生料X荧光分析仪控制和生料的气力均化4个关键环节相互衔接,紧密配合,是预分解窑窑速快、产量高、质量好、热耗低的基本条件和前提。但生产线上工艺生产环节不配套或某些缺陷,致使入窑生料化学 相似文献