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建35-3井是建南南高点低压易漏地质构造上的一口开发井,该井在φ311.2 mm井眼采用空气钻井技术钻至井深2 690 m,然后下入φ244.5 mm技术套管.为了解决空气钻井达到设计井深后,替入钻井液再下套管、注水泥固井面临井壁水化失稳和井漏等问题,决定在该井直接进行空井固井作业.通过分析固井技术难点,并采取非插入武正注反灌注水泥固井作业,选用双凝双密度水泥浆体系,用增韧防漏水泥浆作尾浆,该井实现了低压易漏地层全井封固,而且施工顺利,固井质量合格,值得借鉴和推广. 相似文献
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目前,国内外使用最广泛的大口径套管固井的方法是插入式内管柱固井方法。采用这种方法,可以节约水泥,减少套管内的水泥浆与钻井液的混窜,从而达到提高固井质量的目的。 相似文献
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大斜度井和水平井的尾管固井的难点:一是斜井段注水泥顶替效率差;二是尾管悬挂工具在斜井段座挂困难,三是水泥浆析水控制难度大,通过两年多的尾管固并实践,认为有效的办法是围绕优化水泥浆体系,加强失水及密度的控制;要求钻井液要有一定屈服值,要求采用不找中和点悬挂器,在注水泥施工中严格控制工艺措施。 相似文献
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根据流体力学理论,研究了定向井注水泥的顶替机理,并提出了反映垂直井、水平井及定向井注水泥过程的数学模式。利用数值方法求解了垂直井、水平井的顶替模式,得出一些有用的结论。利用前人的实验数据,对本文的部分数学模式进行了验证,其吻合程度满足工程要求。 相似文献
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大庆油田调整井防漏固井施工技术 总被引:1,自引:0,他引:1
大庆油田调整井固井施工的难度主要是多压力层系共享,封固段短,无法对不同地层采取措施,从“八五”以来,有针对性地开展薄油层固井技术现场试验和易漏区块固井技术专项试验,形成多项防漏固井施工技术,较好地保证了易漏井的固井质量。 相似文献
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近几年,超深井逐年增多,由于井下落物、井斜超标、封隔高压层等原因,超深井注水泥塞也在增加。文章分析了超深井注水泥塞存在井下高温对水泥浆性能要求高;井下高压气层使水泥塞质量不好保证;井眼小、注灰量少,易混浆;井深替浆量大,准确计量困难等技术难点。针对以上问题进行研究,并根据川东北和塔里木注超深井水泥塞的现场实践经验,从做好水泥塞设计、水泥浆化验与损害试验、现场施工控制等方面介绍了注超深井水泥塞的技术对策,以川东北超深井YB3井(井深7450m)和塔里木超深井YQ6井(井深7510m)为例介绍了注超深水泥塞施工的技术措施与实施效果,并提出了注超深井水泥塞的建议,为今后超深井注水泥塞施工提供重要的借鉴作用。 相似文献
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龙17井是中国石油天然气集团公司川庆钻探工程公司和中国石油西南油气田公司在九龙山构造的一口重要预探井,设计井深为5 850 m。为解决Φ177.8 mm套管悬挂固井前钻井液漏失严重的难题,经固井专家对固井方案和工艺设计的研究,决定采用西南石油大学研制的具有高效抗污染和提高界面胶结质量的前置液体系。应用结果表明,前置液在改善界面胶结质量和保证有效层间封隔的效果明显,不仅能保证固井施工安全,而且还避免了因顶替效率低、界面胶结质量差导致的测井质量差和潜伏的环空油气水窜问题。 相似文献
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尾管固井工艺在水平井BP1井的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
水平井固井难度大,宝平1井更是一口井眼极其不规则、井下情况异常复杂的高难度的水平井,给固井施工带来了很大的难度。固井施工中采用了尾管固井工艺技术,这是该项技术首次应用于高难度的水平井。该井的施工成功为定向井、水平井的固井探索出了一个新方法,并提供了良好的范例和宝贵的经验。同时表明,川局井下作业处生产的XG—7悬挂器结构先进、性能可靠,能适用于定向井、水平井固井施工。 相似文献
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大庆深层气井具有地温梯度高、封固段长、固井后环空易气窜、套管及水泥石腐蚀等技术难点,在近年成功开发高效冲洗隔离液、 DHL丁苯胶乳抗高温防窜水泥浆体系、套管及水泥石防腐技术的基础上,针对环空气窜开展了"庆深气田防气窜固井技术研究"等重大新技术科研攻关,开发了抗高温微膨、增韧防气窜水泥浆体系和环空气窜阻断工具,并优化了固井施工工艺,发展了大庆油田深层气井固井技术,取得了良好效果. 相似文献
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尾管固井最大的缺点就是要钻水泥塞,为此,辽河石油勘探局钻井一公司和华北油田钻井研究院合作,进行碰压固尾管工艺的研究和深井现场试验,达到了固尾管后不留水泥塞的目的。文中介绍了尾管悬挂器的改进和碰压固尾管工艺,认为悬挂装置挂得住、倒得开、大小胶塞组合好、密封套密封好、能顺利提出,是碰压固尾管成败的关键;小钻杆通径、称重、测扭矩、计算收缩距等是成功的保证。 相似文献
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为了探索川型液压式悬挂器在承受较大轴向载荷时的工作情况,对川型液压式Ф177.8mm单卡瓦和改型的Ф177.8mm双缸双卡瓦悬挂器,在承受1960kN轴向载荷作用时其工作及主情况等进行了探索试验。文章论述了川型液压式Ф177.8mm单,双卡瓦悬挂器能否承受1960kN的轴向载荷和在1960kN的轴向载荷作用下液缸,锥体是否变形;悬挂器剪钉,液缸剪钉剪切能否被剪断使液缸上移;倒扣头能否正常倒扣以及对 相似文献