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介绍了采用微电子技术实时控制铝电解系列生产过程,它改善了工人劳动条件和电控及计量技术并节约能源。取得了明显的经济效益。 相似文献
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铝电解生产是根据物料平衡和热量平衡理论来进行的工艺化的操作流程。通过生产实践 ,结合铝电解的一些基本知识 ,对 6 0kA侧插自焙阳极电解槽降低电耗从 5个方面进行了探讨 相似文献
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铝电解生产要消耗大量的电能,生产1t电解铝实际耗电约1.4~1.8万kW·h,降低电耗是铝工业生产的一项重要研究课题。采用微机控制铝电解生产,使电解槽实现优质、高产、低耗成为可能。 我厂60kA铝电解系列共有40台槽,1990年5月1日起采用计算机控制,经过9个多月 相似文献
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马志成 《有色金属(冶炼部分)》1992,(5):1-4,11
介绍侧插自焙铝电解槽角部保温和小头配棒技术的工业试验及生产效果。综合测试并分析了铝电解槽的散热损失和阳极电流分布规律,取得了少投入多产生的技术经济效果。 相似文献
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最近两年以来,我公司60KA自焙铝电解槽阳极由于受到阳极糊质量的影响,造成了数台槽子阳极大断层。经过我们的正确处理,这些阳极均未报废,并且很快投入了正常生产,大大降低了由此引起的损失。 相似文献
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本文探讨了侧插自焙铝电解槽的主要工艺技术条件的选择问题,对相应的电流效率密切有关的电解温度,电解质成分等问题提出了一种经生产实践中认为较好的工艺技术控制值,并指出侧插自焙铝电解槽的极距有进一步降低的必要性和可能性。 相似文献
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主要介绍我厂在196台60kA侧插自焙槽上取得九六年全年平均直流电耗14242.51kWh/TAl,所做的技术改造、工艺技术条件优化、生产组织管理、人员素质提高等几项实践。 相似文献
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近几年来,随着原材料和电价上涨及环保部门和政府对环境条件的严格要求,使传统的侧插自焙阳极电解生产的前途产生了一系列的问题,为了适应新的形势,本叙述了对侧插自焙阳极电解槽的综合改造,论述了在不停产时对自焙阳极电解槽进行改造过程的经验,提出改造过程是应重点抓住的几个环节。 相似文献
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预焙槽炼铝是目前国内外铝行业中,能有效地减少环境污染,进行自动控制的生产方式。本文提出两种自焙阳极电解槽预焙化的改造方案,从经济上进行分析,并着重探讨小型槽的预焙改造技术。 相似文献
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70kA侧插自焙槽改用干型阳极糊,使沥青烟排放浓度降低35%-40%,再配合用氧化铝吸附氧化氢的干法净化来综合治理电解铝排放烟尘,全部有害物排放浓度达标。本文还讨论了我省首家电解铝厂干阳极糊的试 制应用状况、经济效益,并对应用前景进行了研讨。 相似文献
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本文根据湘乡铝厂生产实践情况,介绍了电解质添加剂、阳极和阴级的改造、微机控制及焙烧启动方法的改进等技术进步及对降低电耗的作用,实践证明依靠科技进步是降低电解铝能耗的主要途径。 相似文献
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通过对42KA电解槽在条件如:槽电压、铝水平、炉膛内型、电解质分子比、阳极疚系数、漏电等方面的探讨,从理论和实践方面,简要分析了如何通过保持最佳的技术条件而取得降低成本,增另企业经济效益的目的。 相似文献