首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 171 毫秒
1.
赵冰 《冶金自动化》2007,31(6):26-26
基于TIA平台的转炉控制系统主要包括散状料控制系统、铁合金控制系统、本体和公用控制系统、炉底吹氩控制系统、余热锅炉控制系统、干法除尘控制系统、二次除尘控制系统、循环水控制系统、煤气回收加压站控制系统、铁水预处理控制系统(脱硫控制系统、混铁炉控制系统)、精炼炉控制系统。  相似文献   

2.
丛林  逄亚男 《冶金动力》2006,(4):76-77,80
采用SIEMENS公司的WinCC/S7-400开放式控制系统完成了莱钢银山前区1#80t转炉生产线的转炉本体、汽化冷却、散状料上料、铁合金上料、循环水泵站、干法除尘、煤气回收等各子系统的控制功能;保证了转炉炼钢的安全性、快捷性,达到了较好的控制精度;采用顶底复吹、溅渣护炉、定温定氧、转炉平滑倾动、干法除尘等新工艺、新技术,节约了大量的电能和水资源,减少了环境污染。  相似文献   

3.
贾秀英 《山东冶金》2012,(6):52-53,58
采用二级文氏管净化处理、煤气回收或布袋除尘等技术对济钢120t转炉生产中辅原料及铁合金上料,倒罐间烟气,铁水预处理烟气,转炉一次、二次烟气,炉外精炼等烟尘进行治理,除尘效率达99%以上,转炉一次外排烟尘含量控制在80mg/m3以内,回收一次除尘污泥、除尘灰中氧化铁作为原料使用,年节约成本500余万元。  相似文献   

4.
上钢一厂二转炉车间原系侧吹转炉,1983年6月改为3座15t氧气顶吹转炉投产后,3座炉子的煤气回收已于1984年10月投产。 煤气回收系统采用“未燃法”净化工艺。转炉煤气经汽化冷却烟罩、两段文氏管净化除尘、脱水器和除尘风机送至10000m~3煤气柜,用煤气加压机送到使用部门。在新技术使用方面,用了椭圆矩形可调文氏管及背包式重力脱水器,系统阻损降低。在热工  相似文献   

5.
转炉煤气作为转炉工序重要的二次回收能源,高效回收是实现负能炼钢的关键。邢钢在实施转炉一次除尘新OG法改造后,从转炉煤气回收操作、回收时间、自动监控和优化转炉工艺等方面进行了攻关,实现了在不同铁水条件和工况下保持较高转炉煤气回收量的目标。  相似文献   

6.
智能动态炼钢系统用于莱芜钢铁集团有限公司银山前区80t转炉过程控制。整套系统包括转炉本体、散状料、铁合金、精炼炉、混铁炉等14套PLC,实现了转炉炉体倾动角度、氧枪升降、氧枪精确定位、干法除尘模糊控制、铁合金称量、散状料加料、自动换枪控制、汽包水位自动控制等的数学模型控制,采用操作跟踪技术和变频器网络同步控制技术,以及工艺参数的采集和监测,完成了上位集中监控、统一管理、生产报表、报警打印、系统联锁保护等功能。  相似文献   

7.
2008年,一大批先进适用的节能技术将推进太钢实施升级置换改造的新跨越。焦炉将全部配备干熄焦装置;烧结机全部配备热废气回收及余热回收系统;高炉采用外燃式高风温热风炉,炉项均配备均压煤气回收及煤气余压透平发电装置(TRT),并采用全干法除尘;转炉将采用干法除尘,配备有汽化冷却装置,在回收转炉煤气的同时,加大蒸汽回收;轧钢加热炉配备汽化冷却装置,  相似文献   

8.
根据永钢集团转炉煤气回收系统加压机的负载特性,完成变频器的选型与电气系统设计。基于S7-400PLC、MM440变频器构成Profibus DP总线网络,完成程序设计及WINCC7.0人机界面组态开发,实现了煤气加压机控制系统的实时性、安全性。  相似文献   

9.
针对莱钢炼钢厂转炉煤气系统扩容后回收量增加带来的煤气含尘浓度高、煤气输出能力有限、管网系统设计不合理等问题,对系统进行了适应性优化设计,完成了转炉煤气自产自用、系统管网改造、煤气精除尘改造、煤气加压机升压改造,使吨钢煤气回收量达到60m3,煤气含尘量降至1 4mg/m3,年直接经济效益达1053万元。  相似文献   

10.
讨论铁水质量、转炉冶炼、运行方式、检测等对转炉煤气回收的影响,结合三座钢厂实际情况对比分析了以上因素对转炉煤气回收的具体影响情况,对提高转炉煤气回收工作具有一定参考。  相似文献   

11.
喻林 《四川冶金》2012,34(4):33-37
本文针对攀钢半钢炼钢条件下的干法除尘系统进行煤气回收的实践和应用。通过规范转炉冶炼操作和干法除尘主控操作,对装入制度、加料制度、造渣制度、控制系统等进行了调整和优化,成功地在干法除尘上进行煤气回收,达到了国内先进水平。  相似文献   

12.
210t转炉干法除尘煤气净化回收分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
包钢薄板厂210t转炉一次除尘改造为干法除尘后,转炉煤气质量和煤气回收量相对于湿法除尘均有了明显的改善,介绍了干法除尘煤气回收系统的可靠性和安全性。  相似文献   

13.
宋士超 《鞍钢技术》1990,(10):15-20
鞍钢炼钢平均工序能耗60kg/t钢标准煤,其中转炉钢工序能耗32kg/t钢标准煤,一炼钢厂氧气顶吹平炉钢76kg/t钢标准煤,二炼钢平炉和双床平炉钢79kg/t钢标准煤。钢铁料消耗、铁水质量、平炉用氧、余热回收和转炉煤气回收等都影响炼钢工序能耗。转炉应进行煤气回收,鞍钢3号转炉煤气回收已转入正常生产,用氧平炉节能措施包括加强烟道系统密封,减小排气系统阻力,提高热效率,如取消格子砖、采用喷淋塔代替余热锅炉等;双床平炉减少铁水消耗,降低累计能耗,减少油氧消耗,降低工序能耗。  相似文献   

14.
本文从氧气顶吹转炉炼钢过程的能量平衡出发,阐述了转炉煤气形成机理。从转炉出来的煤气温度高于1600℃,一氧化碳含量高达90%。为其利用,人们进行过长期反复的研究。在引用氧气顶吹炼钢法初期,是将产生的转炉煤气送入完全燃烧式锅炉入口,使其烧尽以产生蒸气。尔后,为简化煤气除尘过程,逐步采用了转炉煤气部分燃烧工艺。也就是在缩短了的部分燃烧锅炉里使转炉煤气的显热得到利用,而化学能尚未烧失。蒂森钢铁公司为提高能量回收率并减少环境污染,开发了此项转炉煤气回收新技术。其基本特点是:在原有锅炉上增大了对流部分,以尽可能产生最大量的蒸气;为有效地除掉细粒粉尘,而建立了一套完整的由汽化冷却装置和静电除尘器组成的干式除尘系统,为尽可能最大量地回收煤气,还建立了一个高速输送、转换和贮存煤气的系统。与采用这项现代化措施以前的情况相比,新系统具有以下优越性: (1)由于转炉煤气得到回收和利用,同时还产生出大量的蒸气,且用于煤气冷却和除尘的水电消耗也较低,因而节省了能量; (2)由于使用静电除尘器,而提高了除尘效率,加之还有一套新的二次除尘装置作补充,因而更有利于环保。而采用粉尘压块工艺,那笔用于粉尘处理的很高的费用就可全部免掉。本文第一部分将论及转炉煤气回收利用的基本可能性,接着介绍迄今为止转炉煤气处理技术的发展情况;第二部分主要介绍布洛克豪森氧气顶吹转炉车间转炉煤气处理的新装置。  相似文献   

15.
转炉煤气回收的主要影响因素有煤气产率、回收时间以及回收装置的效率。煤气产率与原料条件有关,原料条件主要是铁水装入量/出钢量、铁水成分、铁水温度、生铁配比等等;回收时间是指开始收集到终止收集时间段,与原料条件和工艺参数有关,煤气合格时间提早,回收时间增加,回收量增大;回收装置的效率与转炉冶炼操作、设备能力以及设备状态有关。  相似文献   

16.
天津天铁冶金集团有限公司燃气厂在高炉、焦炉、转炉煤气的除尘净化回收、加压输送的技术改造中,降低了高、焦、转炉煤气的放散率,提高了自动化操作水平,确保了生产操作的安全性和可靠性,为用能分厂提供了有力保障。  相似文献   

17.
介绍了菜钢120 t转炉干法除尘煤气净化回收自动控制系统的应用,详细叙述了莱钢120 t转炉干法除尘系统煤气回收的自动控制过程,并对影响煤气回收的几个因素进行了分析。  相似文献   

18.
为回收用转炉吹炼过程产生的高温烟气热量,利用高温烟气对石灰炉窑内的石灰石进行焙烧,系统组成主要包括蓄热室、石灰炉窑、一次除尘换热器、二次除尘器、煤气风机、冷却风机、换热风机、煤气切换站等。高温烟气焙烧石灰系统应用后,实现了转炉一次高温烟气除尘、净化、降温,烟气所含物理热70%、化学热100%得到回收再利用。  相似文献   

19.
简要介绍了转炉煤气回收干、湿二种除尘工艺。结合国内钢厂实践经验,分析了影响转炉煤气回收有关因素,以及提高转炉煤气回收量的途径。  相似文献   

20.
针对转炉煤气回收柜前、干法除尘工艺中电除尘装置后煤气浓度分析的重要性和目前分析系统的不足,结合冶金行业大力推行节能减排、绿色炼钢的可持续发展模式,介绍济南钢铁股份有限公司第三炼钢厂新炼钢转炉的煤气浓度分析仪,详细说明激光分析仪工作原理,重点介绍单光路激光气体分析仪在转炉干法除尘中的应用问题。实践证明激光分析仪能够满足在转炉煤气回收利用中煤气浓度的监测功能要求。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号