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相似文献
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1.
2.
国内第一套DSM工艺三聚氰胺装置评述   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘宏宇 《川化》2005,(3):7-10
川化股份有限公司三聚氰胺厂化工一车间的三聚氰胺装置始建于1981年,1983年建成,1984年开始试生产。该装置以尿素为原料,生产能力为40t/d,是当时我国最大、最先进的三聚氰胺生产装置,也是目前国内唯一一套DSM工艺的三胺装置。该套装置由两大部分组成:三聚氰胺部分和尿素部分。三聚氰胺生产采用荷兰DSM公司开发的低压催化法工艺,尿素生产采用Stamicarbon水溶液全循环法。  相似文献   

3.
具有高效热能回收的水溶液全循环尿素新工艺   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了一种具有高效热能回收的水溶液全循环尿素新工艺以及用新工艺改造传统尿素装置的优势。用此工艺对已经预分离一预蒸馏流程改造的传统工艺装置高压循环圈进行改造,可使吨尿素汽耗进一步下降。  相似文献   

4.
应用寰球公司开发的具有自主知识产权的水溶液全循环尿素节能增产新工艺,对国内现有的中小型尿素装置的高压系统进行节能增产改造,并对后续单元进行消除瓶颈和降低氨耗,消除污染的改造,改造后,中小尿素装置将取得明显的经济效益和社会效益。  相似文献   

5.
川化股份有限公司第二化肥厂尿素装置是20世纪70年代从日本东洋工程公司(TEC)引进的大型尿素生产装置,生产工艺为水溶液全循环改良C法,日产尿素1620t,1976年6月建成投产。随着装置运转时问的增长,设备开始老化、故障增多,装置能耗偏高,特别是结晶造粒工段,结晶器真空蒸发出的NH3、CO2、H2O等气体经循环水吸收后,在凉水塔风冷过程中排放到大气,造成卒气中氧含量严重超标.对环境造成很大影响。  相似文献   

6.
陈鹏  陈立春  冯晓华 《小氮肥》2010,38(5):20-24
<正>0前言河南煤业化工集团中原大化公司年产30 kt三聚氰胺装置,采用高压尿素法生产工艺。自2000年7月投产以来,经过近10年的实际运行,该装置总体上性能良好。现对这10年来高压尿素法三聚氰胺生产装置所出现的主要问题进行分析,并就其有关的针对性技术改造进行总结,以更有效地确保三聚氰胺装置稳定运行。  相似文献   

7.
中原大化集团于2005年建成投产三聚氰胺尾气联产尿素装置(以下简称联产尿素装置),尿素产能为11万t/a,采用水溶液全循环法尿素工艺。与传统的尿素生产工艺相比,本套装置的最大特点是尿素生产的原料中没有加入新鲜CO2,其主要原料来自三聚氰胺装置所产生的尾气,其设计值是φ(CO2)=36.35%,φ(NH3)=43.65%...  相似文献   

8.
水溶液全循环尿素工艺中合成塔与一段分解塔腐蚀的处理   总被引:1,自引:0,他引:1  
王西栋 《小氮肥》2006,34(1):24-25
我厂现有2套水溶液全循环尿素装置,在运行过程中,合成塔与一分塔都发生过严重的腐蚀现象。现简述事故产生的经过和处理方法,并浅析原因。  相似文献   

9.
屈秀兰 《小氮肥》2007,35(10):12-14
0前言 兖矿鲁南化肥厂原一版和二版设计的水溶液全循环尿素装置,随着合成氨生产能力的不断增加,尿素的生产能力也相应得到了提高,目前尿素产鼍已分别达到了300t/d和350t/d以上(原设计值分别为145t/d和180t/d)。随之而来,尿素解吸系统负荷也相应加大,必须对现有的解吸系统进行改造,使其既能满足生产要求,又能符合环保要求。现仅针对一版设计解吸系统的改造加以叙述。  相似文献   

10.
水溶液全循环法尿素装置为配套联产三聚氰胺,需消化吸收三聚氰胺装置副产的尾气,打破了尿素装置原有生产的水平衡,导致系统水碳比高、存在尿素合成塔处理能力不足,需提高生产能力的问题.从尿素合成转化率、系统热平衡等方面分析了该尿素装置的处理能力,提出解决水平衡的办法.通过双尿素合成塔并联操作,提高尿素合成转化率,中压系统分解、吸收能力的改造等措施,解决了上述问题.结果表明,改造后顺利实现尿素与三聚氰胺联产,尿素装置在高水碳摩尔比下生产运行良好,消化吸收了46 t/d三聚氰胺装置来的全部的甲铵液,装置生产能力达到750 t/d,尿素消耗降低,氨耗等与CO2汽提法尿素工艺相当.  相似文献   

11.
水溶液全循环法尿素装置中压分解"三种工艺"的比较   总被引:1,自引:0,他引:1  
唐文骞 《中氮肥》2003,(6):10-13
以生产数据结合理论计算的方法系统地比较、分析了水溶液全循环法尿素装置中中压分解“三种工艺”的热能利用、甲铵分解率、总氨蒸出率、水平衡量、一分加热器生产能力等方面的情况,提出应用和配置预分离-预蒸馏工艺的方法,评论该工艺在水溶液全循环法中的地位和作用。  相似文献   

12.
余慧俐  李剑 《川化》2006,(1):16-18
0前言第二化肥厂尿素装置是20世纪70年代从日本东洋工程公司(TEC)引进的大型尿素生产装置,日产尿素1620t,采用水溶液全循环改良C法生产工艺。随着科技的发展和时代的进步,这套装置的环保状况、消耗、产量已不能适应现代化大工业生产的需要,于是公司在2003年至2004年初采用TEC公  相似文献   

13.
《川化》2006,(2):15-15
中原大化集团公司是我国规模最大的三聚氰胺生产企业之一。该公司在引进意大利欧技公司高压法工艺技术相继建成2套年产共计30 kt三聚氰胺装置的基础上,2003年12月又开工建设另一套年产30 kt三聚氰胺装置。为了彻底解决三聚氰胺生产中的尾气处理问题,该公司决定不再采用意大利欧技公司的尾气分离技术,而是依靠自身技术力量成功开发出与高压法三聚氰胺生产工艺相配套的尿素生产工艺。新工艺是在水溶液全循环尿素生产工艺技术基础上,借鉴氨汽提法尿素生产工艺自主创新而成。该工艺以三聚氰胺装置副产品甲铵液为原料,经多道工序生成尿素溶液和液…  相似文献   

14.
介绍了山东华鲁恒升化工股份有限公司应用中国寰球化学工程公司开发的"水溶液全循环尿素高压系统节能增产新工艺"对2#尿素装置各系统的改造情况。改造后装置运行良好,产能增加了1倍,取得了明显的增产、节能降耗效果。  相似文献   

15.
官伟 《中氮肥》2004,(6):39-40
我公司尿素生产装置采用水溶液全循环工艺,在1998年完成“四改六”技术改造的基础上,于2000年1月又进行了“六改十”的技术改造,实现了330t/d的尿素生产能力,获得了很好的经济效益。现将尿素装置技改情况总结如下。  相似文献   

16.
传统尿素工艺装置增产节能技术改造须与蒸发造粒工序的技术改造同步,应将蒸发工序设备与前面工序的设备结合起来考虑.既提高蒸发系统的生产能力,又使一段循环系统的热能回收率和生产能力得到提高。  相似文献   

17.
本文叙述的尿素生产方法,是作者总结了尿素基础理论和生产实践经验之后新开发的一种低能耗尿素生产工艺流程。它与国内业已引进的各种气提法尿素生产先进工艺流程相比,在节能降耗、减轻设备腐蚀和改善环境等目标上同样可以达到技术进步的目的,而该法的(界区内)硬件投资却与同规模全循环法不相上下。该新流程阐述的全部技术论点和细节,已分别在国内大中小型尿素装置中付诸实施,并通过多年实际运行证实其确实有效。  相似文献   

18.
牟思军 《中氮肥》2007,(6):22-25
0引言 自尿素生产实现工业化以来,如何确保尿素装置安全运行一直是科研、设计、行业安全主管部门,特别是生产企业关注的话题,尤其国内2台尿素合成塔的爆炸更加引起了尿素生产厂家的极大重视。我公司现有的2套尿素装置分别在1981年和1994年发生过中压系统惰性气体洗涤器、氨冷凝器、液氨缓冲槽爆炸的恶性事故。  相似文献   

19.
冯桂晓 《中氮肥》2010,(2):17-18
烟台巨力化肥有限公司(原莱阳化肥厂)现有2套尿素生产装置,原设计1号系统生产能力为40kt/a,2号系统为60kt/a,均采用水溶液全循环生产工艺。近年来为稳定生产工况,降低生产成本,提高产品质量,对2套装置相继进行了技术改造。几经挖潜,现2套装置的生产能力已达到150kt/a,取得了良好的经济效益。本文将2号系统的尿素合成塔和一吸塔的技术改造情况做一简单介绍。  相似文献   

20.
牟思军  王献 《中氮肥》2006,(3):48-50
1概述 刘化集团公司B套尿素装置是原A套装置的二期改扩建项目,1992年投入生产运行。该尿素装置采用水溶液全循环工艺,中压系统为预分离+预蒸馏流程,设计生产能力为130kt/a,当时受限予合成氨生产能力,蒸发系统配置为80kt/a。经过多年的摸索和调整,2002年前装置生产能力达到370~380t/d。  相似文献   

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