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含氟废水的混凝沉淀处理 总被引:10,自引:0,他引:10
研究了FeCl3,Al2(SO4)3,PFCS和APAM对含氟废水的混凝沉淀处理。结果表明:石灰乳,PFCS和APAM对废水中的氟及COD具有较好的处理效果,处理后水质达到国家二级排放标准。 相似文献
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水解——好氧——混凝沉淀工艺处理涤纶厂聚酯废水 总被引:4,自引:0,他引:4
报道了用上流式厌氧污泥床和生物接触氧化池对涤纶厂聚酯废水所进行的中试。当上流式厌氧污泥床进水CODcr浓度为1200mg/L,经水解-好氧工艺处理后,好氧池出水的CODcr浓度为169.1mg/L,进一步混凝沉淀处理后,出水CODcr达80mg/L。 相似文献
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混凝沉淀工艺处理玻璃纤维生产废水试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
通过多种混凝剂对玻璃纤维生产废水进行混凝沉淀处理试验,结果表明,FeSO4.7H2O对玻纤废水具有较好的处理效果,并且探索了其处理的最佳工艺条件,在FeSO4.7H2O投加量为500-800mg/L,PH为6-11时,出水各项指标均达到国家排标准。 相似文献
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化学-混凝沉淀处理含氟含重金属废水研究 总被引:2,自引:1,他引:2
为解决某铝材电镀工业园含氟含重金属废水达标排放的问题,研究了化学混凝沉淀法同时处理该废水中氟与金属的效果及影响因素,采用正交和单因素实验确定了最佳工艺条件。结果表明,当CaCl2投加量与废水中氟离子摩尔比为5∶1(即CaCl质量4 782 mg/L),聚氯化铝(PAC)用量为500 mg/L,pH为9.5,聚丙烯酰胺(PAM)用量2 mg/L时,出水中残留F离子浓度可降至8 mg/L,Cu2+、Ni2+、Cr6+和Zn2+出水浓度分别降至0.05、0.07、0.3和0.1 mg/L,出水能达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准,且最为经济。 相似文献
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介绍了混凝—水解酸化—接触氧化—混凝气浮处理印染废水的工程应用。结果表明 ,印染废水经该工艺处理后 ,CODCr去除率达 95 % ,色度去除率达 90 % ,该工艺具有占地面积小 ,脱色效果好 ,处理效率高等特点 ,能广泛应用于纺织印染废水的实际工程中 相似文献
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混凝沉淀—厌氧折流板反应池—两级好氧生化工艺处理毛毯废水 总被引:3,自引:0,他引:3
采用混凝沉淀-厌氧折流板反应池-两极好氧生化工艺处理毛毯废水。在废水pH为4.63-6.95、CODcr为966-1990mg/L、BOD5243-497mg/L、SS焚344-436mg/L、色度400倍时,处理出水达到一级排放标准。该处理技术先进、可靠。 相似文献
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水解酸化—接触氧化—混凝气浮工艺处理高浓度漂染废水 总被引:2,自引:0,他引:2
本文介绍了水解酸化-接触氧化-混凝气浮工艺在处理高浓度漂染废水中的工程应用。结果表明,漂染废水经该工艺处理后CODCr去除率为95%,色度去除率为90%。该工艺具有占地面积小,脱色效果好,处理效率高等特点,能广泛应用于纺织漂染废水的实际工程中。 相似文献
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化学混凝对UASB工艺处理低浓度生活污水的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
UASB工艺处理低浓度生活污水中,未充分降解的悬浮物易在UASB反应器中堆积,导致已颗粒化厌氧污泥的活性降低,影响处理效果。作者采用化学混凝预处理法来探讨对UAsB工艺运行的影响。通过实验得知化学混凝实现了去除进水中的SS,在FeCl3的投量为70mg/L,t(HRT)为2h时,UASB工艺的COD去除率达50%~600%。 相似文献
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基于UASB-缺氧好氧-混凝沉淀工艺处理印染废水的中试研究 总被引:1,自引:0,他引:1
《环境工程学报》2017,(3)
采用UASB-缺氧好氧-混凝沉淀组合工艺处理以印染纯棉纤维、涤纶、腈纶和棉混纺织物为主的综合性印染废水。结果表明,控制UASB反应器水力负荷为0.4 m~3·(m~2·h)~(-1)冬季反应器温度低于15℃时降至0.3 m~3·(m~2·h)~(-1))、UASB进水pH=7.0~8.0、活性污泥A反应器D0=0.5~0.8 mg·L~(-1)、B反应器DO=0.2 mg·L~(-1)、接触氧化反应器采用渐减曝气且气水比12:1、混凝剂PAC(配制浓度10%)和PAM(配制浓度0.1%)投加1.2 mL·L~(-1)和0.9 mL·L~(-1)、絮凝30 min,可以实现COD、色度、氮和硫化物的同步去除,出水指标达到并优于《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB 4287-2012)表2的直接排放标准,处理效果好。同时,工艺直接运行成本仅为0.624元·m~(-3)废水,普遍低于同类印染废水处理 相似文献
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铁刨花预曝—沉淀—好氧工艺处理印染废水 总被引:3,自引:0,他引:3
涤纶经编织物印染废水处理过程中,在调节池内加入铁刨花并予以曝气,一方面形成原电池反应,使进入生化池内的废水B/C比从0.22提高到0.35;另一方面在初沉池内可减少混凝剂用量,降低运行成本,使传统的接触氧化演变成生物铁接触氧化法,提高了去除污染物的效率。 相似文献
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采用混凝沉淀法去除丙烯酸丁酯废水中的浊度物质,比较6种混凝剂的去除效率,确定聚合氯化铝为适宜混凝剂,并选用阳离子型聚丙烯酰胺作为助凝剂。研究结果表明,聚合氯化铝和阳离子型聚丙烯酰胺的优化投加量分别为150 mg/L和20 mg/L,优化pH值为4~5,水温20~40℃,快速搅拌速度200~400 r/min,搅拌时间1~3 min,慢速搅拌速度50~80 r/min,搅拌时间5~15 min。在以上条件下,可使出水浊度从3 000 NTU左右降至1 NTU左右,同时也实现了废水中胶体物质的大量去除。 相似文献
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光催化氧化-混凝工艺处理化工废水 总被引:16,自引:0,他引:16
探索了光催化氧化-混凝工艺处理废水的工艺条件,最佳光催化氧化处理条件为PH=3,催化剂为铁盐,氧化剂H2O2,低压汞灯,光照时间1.5h,废水温度45℃,温凝剂选用PAC和PAM(混凝剂的投加量为原水CODcr:PAC:PAM=7:1.5:0.01),混凝PH6,沉降时间0.5h,在该工艺条件对CODcr为173-70144mg/L的十二烷基苯磺酸钠废水、苯酐废水、富马酸废水、邻苯二甲酸二辛酯废水 相似文献
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石化废水具有成分复杂、生物毒性和可生化性差等特点,废水中的高浓度耗氧有机物(以COD计)以及有毒物质会抑制生物活性,传统厌氧/好氧工艺在处理此类废水时难以达到理想效果。为强化生物处理效果,构建了一种新型电化学强化厌氧膜生物反应器(AnEMBR)与基于悬浮生物载体的生物膜与活性污泥复合工艺(IFFAS)处理实际石化废水。通过AnEMBR构建的生物电化学系统去除COD,并通过IFFAS内的改性载体实现同步硝化反硝化(SND)以去除NH4+-N和TN。运行期间COD去除率大于95%,在-1.2 V的外加电压下缓解不可逆膜污染并回收沼气 (CH4占比90.7%) 。稳定运行阶段的COD、NH4+-N、TN的平均去除率可达到97.9%、93.1%和72.2%,平均出水COD为52.11 mg·L−1、NH4+-N为3.70 mg·L−1、TN为15.19 mg·L−1,达到了《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571‐2015)。以上研究结果可为石化废水强化生物处理提供参考。 相似文献
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湖北西北部某工业园已建成污水处理厂(反应沉淀/水解酸化/MBR工艺)以处理合成制药废水为主,由于其预处理段处理效果难以满足后续MBR工艺要求,导致出水水质不能达到国家相关标准,急需升级改造。针对该合成制药废水污染物成分复杂、污染当量大、冲击负荷高、可生物降解性差以及水量水质变化大等特点,采用铁碳微电解/水解酸化两级预处理工艺对该制药废水进行强化预处理,并建立两级预处理/MBR工艺进行小试实验,实验结果表明,铁碳投加量为400 g·L-1,铁碳质量比为4:5,HRT=3 h,pH=4,曝气量为3 L·min-1时,一级预处理效果较好,铁碳微电解对COD去除率达47.50%,废水可生化性由0.23提升到0.38;二级预处理水解酸化将废水可生化性由0.38提升至0.46,促使MBR工艺运行效果大幅提升,最终出水达到《化学合成类制药工业水污染排放标准》(GB 21904-2008)。 相似文献
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复合式MBR处理印染废水 总被引:4,自引:0,他引:4
采用复合式膜生物反应器(MBR)对印染废水进行处理研究,系统在不同的停留时间下,各运行了一段时间,试验结果表明,复合式MBR与水解酸化预处理联用工艺处理印染废水,出水水质良好,而且比较稳定.系统出水COD、氨氮、色度较低,无SS.该工艺的特点是在MBR中加装了填料,既保证了微生物对有机物的去除效率,又大大降低了混合液中进入膜分离的悬浮物,有效控制了膜污染. 相似文献