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我单位一台BAS1400E型拖式砼泵在施工中,操作人员反映该泵在运行过程中存在主液压缸无换向和换向缓慢的故障,其他功能均正常。 相似文献
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通过对混凝土泵分配阀不动作故障的分析,运用故障树理论,建立了混凝土泵分配阀不动作故障的故障树模型,通过对故障树模型的定量计算,找出了故障发生的部位,可以得出故障树在分析机械设备故障方面是十分有效的。 相似文献
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试管水压机主推力油缸的内径、活塞杆尺寸、额定压力是其设计时的基本参数。合理地设计油缸即需满足生产要求,也需节约了材料、降低费用。文章介绍了根据钢管试压要求如何确定主推力油缸的结构尺寸,合理选取油缸工作压力和材料;并介绍了主推力油缸的类型、安装方式、试验压力计算公式。 相似文献
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针对单箱打包机产量不高的现状,该文在实践经验的基础上,分析了主要原因,通过对主压油缸的改进,产量得到大幅提高,并对液压控制进行了基本设计。 相似文献
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某企业的万能轧机功能是轧制高精度钢轨的重要设备.万能轧机属于开式轧机,由传动侧和操作侧两部分机架牌坊组成,更换辊系时两机架牌坊分离,更换完辊系后两机架牌坊在轧线上合拢并锁紧,两机架牌坊在轧线上合拢并锁紧是依靠四件预应力拉杆在四个油缸的牵引力作用下实现的.即就是两机架牌坊分离时四件油缸要释放牵引力,两机架牌坊合拢后四件油... 相似文献
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针对混凝土输送泵主泵送回路换向冲击问题,深入分析和研究了产生换向冲击的根本原因,并提出了3种解决方案。增加阻尼器,充分利用摆缸换向所需的大约0.2 s时间,将主泵送油缸的高压油通过阻尼器来进行预卸荷。合理选用换向阀,充分考虑换向阀的过渡机能对换向冲击的影响。并接蓄能器,利用蓄能器的吸振功能来减小回路在换向时所产生的液压冲击。分别对这3种方案做了详细的理论计算,并进行了计算机动态仿真和实验研究。结果表明,这3种方案对减小主泵送回路换向时产生的液压冲击都具有显著的效果。 相似文献
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针对连续挤压机主轴轴向液压缸超高压系统(350 MPa)的密封特点,建立了轴向液压缸液压系统,分析了密封件密封机制、密封件结构和受力情况,采用Y型和U型密封圈的组合结构,解决了连续挤压机轴向液压缸超高压的密封问题。讨论了超高压下密封件的破坏形式及解决办法,指出超高压下胶料挤出是密封件破坏的主要形式,提出了采用紫铜垫或其它相应材料作衬垫来防止密封件胶料的挤出,并成功地用在生产实践中。 相似文献
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非对称泵直驱液压挖掘机斗杆特性研究 总被引:2,自引:1,他引:2
与阀控系统相比,泵控闭式系统具有无节流损失、驱动与动势能回收一体化的优点,是电液控制技术的发展方向,但对于目前广泛应用的单出杆液压缸,采用传统的进出口流量对称型液压泵,需要附加复杂的流量补偿回路平衡液压缸的面积差,在负载方向改变时会产生压力和速度突变,影响系统运行品质。为解决这些问题,提出一种能够匹配单出杆液压缸面积差的非对称泵闭式系统方案,在对称型轴向柱塞泵的基础上,将原配流窗口由2个修改为3个,其中与原泵出油口连通的窗口不变,连通单出杆液压缸的无杆腔。将原吸油窗口修改为2个,其中1个窗口与单出杆液压缸的有杆腔连通;第3个配流窗口为补偿窗口,与蓄能器或液压油箱连通。建立系统试验台,测试验证该新型系统方案的有效性,进一步将新回路原理用于控制液压挖掘机的斗杆,并对采用新方案后斗杆的运行和能效特性进行联合研究。研究表明,与传统对称泵控系统相比较,新系统具有良好的控制特性,可消除负载方向改变造成的速度波动,同时也显著降低了系统能耗。 相似文献
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单缸熄火工况下船舶柴油机主轴承润滑分析 总被引:1,自引:1,他引:0
多缸大功率船舶主机在一缸熄火后继续工作,将偏离设计工况,工作性能参数将发生较大变化。通过构建多体动力学计算模型,对比分析船舶主机在额定工况与一缸熄火工况下的主轴承润滑状况。在4#缸熄火状况下,其两侧主轴承MB4与MB5在其正常发火时刻,即曲轴转角188°附近载荷变化较大,由下瓦受力变成了上瓦受力;此时两轴承油膜压力分布也随之发生变化,高油压区分布于上瓦;轴承间隙高度与油膜压力相对应地变化;两轴承轴心运动轨迹出现明显改变,皆有剧烈的离心和向心运动,若长时间运行,轴承有发生穴蚀破坏的危险。 相似文献
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