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对 A 柱内饰件模型进行分析,得出浇口应选择潜伏式侧浇口,选择四点进料,模具设置成“一模两腔”结构。对熔体温度、保压压力、保压时间、冷却时间进行研究,得出在熔体温度232 ℃、保压压力 105 MPa、保压时间7 s、冷却时间29 s时,塑件平均体积收缩率为3.42 %。对该组工艺参数试验验证后,得出 A 柱内饰件音响口特征成型完全,没有因为内流道细长而产生缺陷,整体轮廓与检具间隙在允许范围内。 相似文献
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针对汽车扬声器保护罩生产中出现的填充不足、缩痕、熔接痕、毛刺等缺陷,从注塑材料、注塑设备、工艺条件等方面进行分析.对填充不足重点从温度条件上进行改善;对缩痕从工艺条件方面增加注塑压力、提高注射速率来改善;对于熔接痕通过提高螺杆转速和模具温度来改善;对于毛刺通过确认锁模力和模具的状态,根据具体原因来解决. 相似文献
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通过对目前大腔体压机液压系统存在的问题进行剖折,指出更换开启压力较小的回油单向阀以及取消回油过滤器或更换回程管能消除背压现象;采用φ16mm通径插装阀组,使流量达100 L/min,能较好地满足φ460mm缸径大腔体压机的需求;取消增压管,全由超高压油泵保压、补压,可以满足超长时间保压、补压的需要. 相似文献
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本文研究了等静压成形工艺过程中氧化铝造粒粉料成形后的坯体相对密度和强度随着各成形参数的变化而变化的规律,并进一步研究了其对烧结收缩的影响。实验表明:随着压力的增大,坯体密度逐渐提高,强度也相应增大;保压时间对坯体的相对密度影响不明显;在成形压力范围内,坯体相对密度对烧结之后的试样致密度影响不大。 相似文献
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基于质量的注塑保压过程建模方法研究:最优保压压力曲线设定 总被引:7,自引:0,他引:7
质量控制是注塑过程控制研究的重要内容,而保压过程是决定最终制品质量的一个重要阶段。在大量实验结果的基础上探讨了最优保压压力曲线的设定。实验结果表明,递减型线性保压压力曲线有利于减小模腔压力差和制品粗糙度,而递增型保压曲线则可能加大制品粗糙度。另外,阶跃型保压曲线与线性保压曲线相比,没有任何质量优势,还可能造成熔体倒流。 相似文献
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当注射机进入保压状态时,压力、温度对原料的比容的影响,其数据转而应用到注塑加工的控制系统中,西德塑料加工研究所(IKV)开发了此新技术。这种新技术被称为 pmT 优选法,它可以应用到任何安装有独立控制程序装置的注射机上。该装置首先使设备可以在最佳的保压状态下,很短的生产循环中“学习”,然后根据生产中加工参数的变化而改变保压状态。这种 pmT 控制系统是在 pvT 技术(压力、容积、温度)的基础上发展起来的,可用来表示热塑性塑料的特性,由此获得的数据 相似文献
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为提高褐煤脱水率,以锡林郭勒褐煤为研究对象,采用高温反应釜进行了褐煤热压脱水实验,考察了温度、压力和保压时间对褐煤脱水率的影响,并利用静态氮吸附仪对热压脱水前后煤样的孔隙结构进行测定。结果表明:温度250℃、压力3 MPa、保压60 min时褐煤脱水率最大可达到93.67%。在热力协同作用下,加压可使褐煤实现"攥拳式"脱水,压缩褐煤碳骨架的同时,挤出内水,改变褐煤孔隙结构及分布。热压脱水后,褐煤比表面积、总孔体积、平均孔径分别降低了0.70192 m2/g、0.00405 cm3/g和1.38593 nm,煤样孔径分布明显改变,微孔比例增加5.57%,中孔比例增加4.97%,大孔比例减小10.54%。实验证明以气体加压方式进行褐煤热压脱水可行。 相似文献
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以空调面板为研究对象,制品顶出时体积收缩率为质量指标,在等效保压压力及保压时间下,比较了恒定保压与分段保压方案对制品质量的影响;并结合Taguchi实验设计方法进行CAE模拟实验,通过实验数据进行极差分析,研究了3段保压方案中各段压力大小及保压时间对制品质量的影响.结果表明,3段递减保压方案在降低制品顶出时体积收缩率方面最为有效,第1段保压压力和保压时间对体积收缩率的影响最显著.当3段保压压力依次为85,70,55 MPa,且3段保压时间依次为1,3,2 s时,制品顶出时的体积收缩率比恒定保压降低了37.46%. 相似文献
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本文研究了注射成型保压冷却阶段与制品质量的关系,运用TaitPVT方程和等密冷却原理,建立了此阶段聚合物的压力、温度、时间、模温及型腔厚度的关系模型,提出了控制制品质量和提高生产率的简便而又行之有效的办法。 相似文献
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在日前闭幕的2007中国国际塑料橡胶展览会上,标有“穆格技术”的震德最新非线性全电动注塑机SM50P在1E塑机展厅显得格外引人注目。这台运用穆格全电动 相似文献