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抚顺石油化工研究院开发的3824加氢裂化催化剂,1988年试用于荆门炼油化工总厂250kt/a中压加氢裂化了得较好结果。1990年2月正式用于茂名石油化工公司引进的800kt/a加氢裂化装置上,截至1994年10月第一个运转周期共加工2656kt原料,1993年9月又用于镇海炼油化工股份有限公司加氢裂化装置上,至今已加工原料260多万吨,催化剂提温速度≤0.023℃/d,几年来的工业应用结果表明, 相似文献
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FC-34催化剂是为满足国内炼化市场对清洁燃油和优质化工原料的需求而开发的新一代单段多产清洁中间馏分油和高质量尾油(可用作蒸汽裂解制乙烯原料)的加氢裂化催化剂。该催化剂以改性Y型分子筛和纳米无定形硅铝复合材料为主要酸性组分,采用DURM均匀混合技术制备,活性组分可以在催化剂中均匀分散。性能评价结果表明,FC-34加氢裂化催化剂具有裂化活性适宜、加氢性能优良、中间馏分油选择性高,开环能力强等特点,其活性和中间馏分油选择性两者的综合性能达到了FC-14催化剂的水平,尾油BMCI值得到极大改善,可以作为理想的蒸汽裂解制乙烯原料。 相似文献
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一种高活性并多产中间馏分油的FC—16加氢裂化催化剂由中国石化抚顺石油化工研究院和金陵分公司共同开发成功并实现工业应用。该项目于2008年6月中旬通过中国石化股份有限公司主持的技术鉴定。 相似文献
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以改性Y型分子筛为主要酸性组分,改性β分子筛为第2酸性组分,钨镍为加氢组分,采用浸渍法制备出中间馏分油型加氢裂化FC-48催化剂。采用减压蜡油为原料,在200 mL小型固定床加氢裂化实验装置上,考察了FC-48催化剂的反应性能,与同类型FC-50催化剂进行对比评价,并进行了工业放大试验。结果表明:与FC-50催化剂相比,FC-48催化剂由于改性β分子筛的加入,引入了更多的B酸中心,在相同条件下,反应温度降低4~5 ℃,中间馏分油选择性提高约1.1个百分点;FC-48催化剂经1 100 h运行后,反应温度升高1 ℃,升温速率仅为0.022 ℃/d,各馏分产品性质保持不变,具有良好的稳定性;工业放大FC-48催化剂产品质量稳定,物化性质和反应性能与实验室所制催化剂相当。 相似文献
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高抗氮多产中间馏分油型加氢裂化催化剂3976的研制 总被引:2,自引:1,他引:1
新一代高抗氮并能多产中间馏分油型加氢裂化催化剂(商品牌号为3976),经实验室研制、工业放大、性能评价及应用研究,结果表明,3976催化剂活性和中间馏分油选择性与3903催化剂相当,而抗氮能力明显高于后者。在裂化段进料氮含量为20~50μg/g的条件下,不仅能保持高活性,而且稳定性好,甚至在进料中氮含量高达80~100μg/g的条件下,仍能稳定运转,各种性能指标可满足现有加氢裂化装置扩能改造需要 相似文献
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由于原油重质化和劣质化的趋势加剧,市场上中间馏分油需求日益增大,加氢裂化已成为发展较快的深度加工工艺。我国加氢裂化近几年在生产能力、中压加氢与缓和加氢裂化工艺开发、热壁反应器试制、催化剂国产化、器内再生等方面有了很大发展。但是,存在着催化剂频繁撇头、事故多、开工不足、负荷率低等问题。今后必须改进原料质量,加强工艺与设备管理,实现生产装置“安全、稳定,长周期”运行,最大限度增产中间馏分油和石油化工原料。 相似文献
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采用改性Y分子筛、无定型硅铝粉体和助剂TiO2粉体与铝凝胶制备载体,经浸渍钨镍金属组分制备出中馏分选择性加氢裂化催化剂,并在小型固定床加氢裂化装置上评价其催化性能.结果表明,较低总酸量和较高L酸比例的Y分子筛有利于提高催化剂的中馏分选择性,并保持较好的活性;在产物(<370℃馏分油)转化率为60%时,中试定型催化剂HC-670的中馏分(150~370℃馏分油)选择性为68.3%,而同类工业催化剂的中馏分选择性仅为61.8%. 相似文献
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单段加氢裂化催化剂F4402B的工业应用 总被引:1,自引:0,他引:1
大庆石化分公司炼油厂260kt/a高压加氢裂化装置首次采用抚顺石油化工研究院开发的F4402B加氢裂化催化剂进行了工业应用试验。试验结果表明,该催化剂具有较高的加氢脱氮和异构化能力及中间馏分油选择性,以大庆常三线和减一线混合油为原料,石脑油馏分、中间馏分油和大于350℃尾油的产率分别为17.1%、71.0%和11.1%,能大量生产十六烷值为59.8、凝点为-41℃的-35号低凝柴油组分和十六烷值为76.3、凝点为-1℃的0号柴油组分,石脑油及尾油可分别作为催化重整和裂解的优质原料。 相似文献