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通过对当前国内几种浓硝酸生产方法的分析与比较之后,提出超共沸酸精馏法制取浓硝酸的生产新方法,该法可实现装置大型化,同时实现质量分数40%~45%,55%~60%和68%的稀硝酸与浓硝酸联合生产。与同规模硝酸镁法制取浓硝酸相比,超共沸酸精馏法可节省建设投资约20%,吨酸节能30%、减排CO20.37 t、制造成本降低14%,是今后我国浓硝酸发展可供选择的生产方法。由于对硝酸质量分数在70%~90%区域的相关理论数据研究力度不够以及在该浓度下对设备材质的选用仍存在一定的疑虑,望今后以此作为课题进行研究,使超共沸酸精馏法制取浓硝酸早日实现工业化。 相似文献
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主要针对硝镁法浓硝酸生产过程中发生的硝酸灼伤人身伤害事故发生的原因进行了分析,找出了在生产过程中存在的安全问题,如流程设计缺陷、管理缺失、安全防护不到位等,并针对这些问题进行了整改. 相似文献
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兰州石化公司化肥厂硝酸车间新版《浓硝酸装置操作规程》是在Q/SYLS(CG)-15-2008版的基础上,根据中国石油天然气股份公司《炼化企业生产装置操作规程管理规定》及兰州石化公司《炼化装置操作规程编制标准》的要求进行修订的。浓硝酸装置新版操作规程自2009年11月1日颁布实施,结合本装置安全生产实际,对该操作规程的指导性及实用性进行分析并得出结论。 相似文献
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本文介绍了1.5万吨/年丁腈橡胶装置腈水提浓系统技术改造及应用情况。改造主要是通过对脱气回收后腈水中丙烯腈和水充分分离所用时间的计算,对新装置腈水提浓系统进行工艺改造,使丙烯腈和水充分分离,解决原装置遗留的问题,稳定工艺操作,降低装置的物耗。 相似文献
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根据重庆当地水质及其他实际情况,为重庆某轮胎厂设计了240t/h反渗透脱盐水车间。介绍了反渗透除盐工艺,详细叙述了设备控制方案、系统结构及软硬件配置,并对反渗透脱盐水工艺及其控制系统进行优化和展望。系统采用三菱Q系列PLC对脱盐水各种设备进行控制,通过WINCC组态软件实现上位机监控。系统利用“时林”平台实现了MES整合与远程监控功能。 相似文献
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化学实验室要大量使用浓硫酸、浓硝酸、浓盐酸、浓氨水.由于售市的上述试剂大多装在3000毫升的玻璃瓶中,因瓶子较大而给取用带来诸多不便,并有一定的危险性.基于上述,我们设计了一套简单、实用、安全的取用装置,较好的解决了这一问题. 相似文献
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李晓波 《齐齐哈尔大学学报(自然科学版)》2010,26(1):22-22
<正>1低变炉催化剂结盐的原因(1)脱盐水质量不好。低变炉内的主要反应为:CO+H2O=H2+CO2+9.84进入低变炉的气体,水汽比要求大于20,因此在入低变炉前气体经过淬冷器将脱盐水直接喷入,已达到水气比大于20的要求。由于设备改造后系统中工艺气量加大,导致脱盐水的用量增加。因而造成一次脱盐水的质量下降。脱盐水的质量时有波动,这是导致催化剂结盐的主要因素。(2) 相似文献
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兰州石化公司浓硝酸装置塔尾水泵在运行过程中频繁发生轴断裂,针对该问题进行了故障原因分析,结果表明,泵轴断裂的主要原因为疲劳断裂,并提出了相应的改进及防范措施,取得了良好的效果. 相似文献
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以浓硝酸与纯Cu片反应产生的NO为媒介探究浓、稀硝酸的氧化性,并探讨使浓硝酸与纯Cu片反应溶液颜色呈绿色的原因.实验结果表明:浓硝酸可以把NO氧化为NO2,具有强氧化性,而稀硝酸不能把NO氧化为NO2,其氧化性弱于浓硝酸;浓硝酸与纯Cu片反应溶液颜色呈绿色是由于溶解了NO2气体,可以通过加热或通入氮气等将NO2气体赶走使溶液由绿色变为蓝色. 相似文献
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浓硝酸装置储罐内挥发出来的氮氧化物,造成产品损耗高,对环境有一定的危害,必须制定相应的治理措施,确保清洁储存。 相似文献
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研究了利用海水淡化剩余的浓盐水经过进一步晒制浓缩来灌注太阳池的相关问题.通过不同浓度盐水蒸发量的实验,结合当地的气象条件,利用彭曼-蒙特斯经验公式,拟合出适合不同浓度盐水的蒸发量模型,进而计算出浓缩不同盐度溶液所需海水淡化剩余浓盐水用量及时间.提出应根据升温热稳定性要求采取多次补水的方法完成太阳池灌注,提高了太阳池的蓄热性能. 相似文献
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通过对天津石化公司乙烯厂蒸汽凝液系统的改造,将凝液进入脱盐水系统的入口由混床入口变更至阳床入口,同时增加反洗水箱、冷却塔、储水池等设施,有效的解决了原凝液系统存在的问题,提高了蒸汽凝液的利用效率,获得了良好的经济效益。 相似文献
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通过对DBP装置脱醇系统的分析及模拟计算,提出了扩产改造方案,消除了原脱醇系统存在的问题,提高了产品质量,系统能力增加一倍,达到了改造目的。 相似文献
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73泵房肩负着对催化装置和连续重整装置的原料输送任务以及常减压装置渣油储存任务。为了确保输送到装置的原料符合安全生产工艺要求以及各项生产工艺指标,因此原料要经过严格的加温脱水、脱砷处理。脱砷效果的好坏直接影响连续重整装置的正常平稳运行。本文针对铂料脱砷罐脱砷原理、流程进行了分析。并对新旧脱砷罐的脱砷效果进行了对比,还从脱水罐的角度分析了影响脱砷效果的因素。通过计算脱砷率提出了改进建议。 相似文献