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1511、1515型自动换梭织机在换梭的瞬间,梭子大约以13.5米/秒的速度由梭床换入梭箱,此时梭子撞击梭箱的力高达1229牛顿左右,它所具有的动能几乎全消耗在梭箱中。如果梭箱受冲击的有关零部件事先安装不慎或自身强度不够,都很容易造成不同程度的损坏。前凸边板(k64)就是其中易遭损坏的零件之一。 相似文献
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校正1511M 型织机前闸轨高低位置时,先将梭子放在前闸轨(K13)与前凸板(K64)之间,校正前闸轨外托脚(K61)调节螺钉与 K13上平面有1.6毫米间隙。再压下K64使 K13顶面与 K61上的螺钉相接触,查看 K13下边沿比梭箱盖板(K202)下平面低0.8毫米(即 K202下平面比梭子上边沿高出0.8毫米)。对于这一规格的校正,过去我厂两个车间各自采用一种不同的校正方 相似文献
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梭子是有梭织机的一个重要机物料,消耗量大.梭子的不正常磨损对于织机的机械设备状态和产品的产、质量有着很大关系.所以,从节约梭子的消耗量和减少不必要的梭子磨损,提高棉布产品质量来说,搞好梭子维护保养工作是很重要的. 下面我想把实际工作中摸索到的普遍造成磨梭的原因作一介绍: 一、梭子90°面不正常磨损梭子在织机上90°面与探纬针J 27、梭箱前板K12、前闸轨K13、前凸板K64、前凸板内托架K66、推梭框N_2(以下均用 相似文献
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1511型自动织机在换梭过程中,常易发生Q6×7阻挡梭子自梭箱顺利换出而引起换梭故障,这种挡梭现象的产生,主要是由于 Q6×7扬起高度不足所造成。由于织机在运转中,梭子高度和前闸轨 K13的厚度都是变量,即使 K13安装高度符合工作法规定,也会发现 Q6×7仍有发生扬起高度不足的可能。现在就从梭子高度、K13厚度和 K13安装高度三者的关系,分析形成 Q6×7扬起高度不足的原因。在图1、2中设: 相似文献
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击梭是投梭机构对梭子进行加速,使梭子以较高的速度(一般为0.8~1.2米/秒)和正确的方向飞过梭口,进行导纬。梭子在完成导纬后进入对侧梭箱时,仍具有较高的速度和动能,制梭机构的作用是在极短时间内,吸收梭子剩余动能,使梭子静止在梭箱 相似文献
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H212毛织机的经纱保护装置,在织机有故障,梭子不能进入梭箱时,能迅速地使织机停止回转。它的机构在筘座上装一根长轴(1200- 3),两端各装有一套压指(1213)、制梭外簧(1219)、垫片(1218A)、依靠撞嘴拉簧(1210)的拉力,使之经常与制梭板接触,特别是多梭箱时,随着织机运转,梭箱升降不断的运动,制梭板与压指之间为摩擦运动,而使压指与制梭板接触之处易磨损,压指、制梭外簧、垫片易断碎,引起经纱保护装置不灵。如梭子轧在梭口中或梭子定位不准确时,撞嘴与撞铁不能准确相接触,导致织机不能迅速停车,造成经纱大量断头或单侧撞击过猛,造成墙板、筘座… 相似文献
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织机换梭落梭通常是以K67皮舌托脚上装R9皮舌作依托连上一块大帆布,落梭箱上装一块挡梭帆布,落梭箱横头装一块R42斜皮,就这样使换下空梭落在落梭箱内。我厂由于车弄狭窄,来往车辆频繁,往往将落梭箱碰得歪斜,损坏较多,同时空梭落地也比较严重,以致梭子撞毛。针对这一情况,我厂于1981年3月采用了两项措施:一是加固落梭箱,在落梭箱两侧用L型3~#三角铁装在P_1上,下面M22拆去;二是设计一种换梭落梭导轨(附图)。经一年多 相似文献
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固装式K64-1初试于1974年,经不断改进,已有60台布机在车间试验运转,效果较好.现将简要情况介绍如下: 一、试改固装式K64-1 原K64组合部件多,易磨损,安装维修不方便,在保养过程中,发现待换梭进入梭箱,梭子底部运动有一条轨迹线,因此,通过实践逐步证实,固装K64-1是可 相似文献
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织机上左右手梭子互换,在色织行业多梭箱织机上使用较普遍,其最大优点是能减少断纬和拖边纱。我厂在1511型75英寸自动织机上,用塑料梭子织造涤粘中长25~S×25~S 80×60 47英寸织物时,断纬和“梭箱油泥”织疵较严重。“梭箱油泥”是指塑梭在投梭运动中,与梭箱铁件撞击摩擦发热产生的粉末状粘附物,形似橡皮泥,粘附在塑梭或铁件上,颜色呈黑色, 相似文献
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长期以来,1511和1515型织机的梭子都按导纱位置的不同,分为左、右手梭子。梭子导纱器一头(梭尾)朝向换梭侧,这种用法存在一个弊端——易断纬。究其原因,外侧梭箱零件多,梭子进入梭箱时,留在梭外的纬纱长,给梭箱各机件、螺丝提供了钩挂纬纱的机会,稍有毛刺便会增加断纬;再则,当纬纱退绕到中纱时,退绕的纬纱气圈,扭缩在梭腔中受惯性作用被甩向后面,有时会落入梭子嵌纱斜 相似文献
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GA615型、1515型自动换梭织机在生产过程中,由于落梭箱的损坏,不但影响到车间的美观,还会造成梭子毛疵及油渍次布的增多,我公司根据这种情况对落梭箱进行了几项改进。(1)织机落梭箱的改进有梭织机一般落梭箱都是长方形,镀锌钢板厚0.8mm~1mm,经过几年的运转基本上无法使用。针对这种情况,我们对落梭箱进行了改进,将落梭箱方底改为圆底,其优点:①螺钉一次紧固后,几年内不易松动;②使用寿命可达15年左右;③落梭箱不会变形、不影响美观;④梭子不易掉地面可减少油渍次布;⑤减轻劳动强度。(2)落梭箱改用竹底网原落梭箱的方形底部是用一块牛… 相似文献
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梭库中加装N22毛刷,可以防止换梭后纬纱在前闸轨(K13)里侧托脚(K60)处拉断;同时使梭子换入时纬纱纱尾得到缓冲,不致使纬纱受到过度张力被拉断造成毛边;在边剪剪纱前绷直纱线,便于剪断,边剪剪纱后,使纬纱弹回落入梭库下,防止纱尾滑入梭子与梭库脚(N16 相似文献
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我厂使用的是1515-75英寸自动换梭织机,在生产过程中,皮结、皮圈、投梭棒的损耗量很大,影响了产品的产质量,增加了织物的成本。要想降低织物成本,首先应设法减少设备的机物料消耗。而制梭机构的机物料消耗在布机的机物料消耗中占有很大的比重。改进自动换梭织机的制梭机构是有其重要意义的。通过对1516-75英寸自动换梭织机制梭机构的分析得知,梭子进入梭箱后的制梭运动是分三个阶段完成的。第一阶段是梭子进入梭箱后至与制梭铁接触时止的自由减速过程。第二阶段为梭子与制梭铁撞击,相对滑移过程。第三阶段是梭尖与皮结接触,撞击投梭棒带动皮圈作滑移运动至梭子静止时的缓冲减速过程。上述三个阶段的制梭过程中,前两个阶段吸收 相似文献