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相似文献
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1.
李晶 《石化技术》2023,(6):131-133
为了推动炼油化工企业催化汽油加氢工艺技术的发展,首先对催化汽油加氢工艺技术的概况、技术优势以及实际应用情况进行介绍,对催化汽油加氢工艺技术进行研究,以此提高催化汽油加氢工艺技术的先进性。  相似文献   

2.
为了降低催化汽油中的烯烃含量、硫含量,进行了催化汽油加氢精制加氢异构化的研究。结果表明.采用KT加氢异构化催化剂,通过加氢精制加氢异构化反应,液体产品收率在99%以上,脱硫率在80%以上,汽油的硫含量降到了50μg/g以下,汽油烯烃含量降低了7.25%,辛烷值损失0.8。  相似文献   

3.
为解决中海石油惠州炼化分公司5 Mt/a催化汽油全馏分加氢脱硫装置中出现的加氢脱硫催化剂再生后汽油辛烷值损失较大、加氢脱硫反应器入口温度过高的问题,采取了增加脱硫醇反应器和加氢脱硫催化剂HDOS-200与加氢脱硫醇催化剂HDMS-100组合工艺的措施。改造后,催化裂化汽油加氢处理后的硫含量达到10μg/g以下,汽油辛烷值损失从2.9降至1.9,加氢脱硫反应器入口温度从263℃降低至255℃,延长了装置运行周期。  相似文献   

4.
中国石油化工股份有限公司广州分公司60×10~4 t/a柴油加氢装置通过增加循环氢脱硫系统改造,利用RSDS-Ⅲ全馏分加氢技术进行催化汽油脱硫生产国Ⅴ汽油调和组分。结果表明,精制汽油中硫质量分数在13.0g/g以内,辛烷值损失为1.5~2.0个单位,可以满足检修期间生产国Ⅴ汽油的要求。  相似文献   

5.
《宁夏石油化工》2013,(11):128-128
由石油化工研究院自主研发的催化汽油选择性加氢脱硫技术(简称DSO技术),在哈尔滨石化年90万吨催化汽油加氢脱硫装置应用成功,汽油中硫含量从每千克108毫克下降到7.5毫克,达到车用汽油国V标准。这是中国石油首次采用自主研发的DSO短流程技术成功生产出符合国V标准的汽油。  相似文献   

6.
抚顺石油化工研究院开发的OCT—M催化汽油选择性加氢脱硫技术,将催化汽油切割为轻、重馏分汽油,仅对硫大量存在的重馏分汽油进行加氢脱硫处理,解决了传统催化汽油加氢脱硫工艺中脱硫率和辛烷值损失存在较大矛盾的问题。该技术在中国石化股份有限公司广州分公司首次工业应用,处理后混合汽油的总硫约为100μg/g(经碱洗后硫含量小于100μg/g)、φ(烯烃)为21.8%,RON为90.6,混合汽油收率大于99%。  相似文献   

7.
《石油知识》2013,(6):40-40
加氢脱硫技术。由于FCC汽油是汽油的主要成分,也是汽油中硫的主要来源(占86%以上)。因此,降低汽油硫含量的关键是降低FCC汽油的硫含量。目前选择性加氢脱硫、较少降低辛烷值的加氢技术有4种。  相似文献   

8.
综述了催化精馏技术及其在汽油改质中的应用研究与进展。介绍了催化精馏技术的原理及特点,对催化精馏塔及催化精馏催化剂装填技术进行了总结;同时介绍了催化精馏技术在汽油改质中的研究现状和应用。  相似文献   

9.
基于脱硫工艺原理,分析了催化汽油M-DSO(芳构化-选择性加氢脱硫)与溶剂抽提脱硫联合工艺的实际应用情况,并提出了联合工艺优化方案。结果表明:M-DSO单元加氢改质重汽油经加氢脱硫(HDS)后,脱硫率达97.7%,研究法辛烷值(RON)损失2.3个单位;溶剂抽提脱硫单元抽余油含硫量为4.5μg/g,脱硫率达91.9%;联合工艺优化方案即将催化汽油切割成轻、中、重汽油馏分,轻汽油直接作为汽油调和组分;中汽油先经溶剂抽提脱硫再经加氢改质处理,在脱硫、降烯烃的同时尽量保留辛烷值;少量重汽油直接进行HDS处理,避免了因部分含硫有机化合物加氢改质后导致HDS难度的增加。  相似文献   

10.
焦化汽油进DCC改质技术分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
汪石发 《安庆石化》1998,20(3):13-14,18
分析了焦化汽油进DCC反应器后,对DCC装置的操作条件,产品分布及质量的影响,说明了在提升管加床层反应器的高荷刻反应条件下,焦化汽油作为DCC进料,改质量效果良好。  相似文献   

11.
12.
催化裂化汽油脱硫技术的研究进展   总被引:6,自引:5,他引:1  
我国成品汽油中90%以上的含硫化合物来自催化裂化汽油,降低成品油中硫含量的关键是降低FCC汽油的硫含量。FCC汽油降硫技术主要有FCC原料加氢预处理脱硫技术、FCC过程直接脱硫技术以及FCC汽油精制脱硫技术。在催化裂化工艺过程中直接脱硫是一个比较经济而且行之有效的方法,其发展方向是研制新型的具有降硫性能的中孔(介孔)和高活性的活性组分的催化裂化催化剂或助剂,以达到深度降低重油催化裂化汽油馏分中硫含量的目的。  相似文献   

13.
比较和分析了小型炼油厂与大型炼油厂汽油质量现状及其差异,认为小型炼油厂必须采取如轻烃芳构化、直馏汽油异构化等技术措施才能满足汽油新标准的要求。  相似文献   

14.
This article introduces the commercial application of FCC technology equipped with a gasoline auxiliary reactor in the RFCC unit at PetroChina Harbin Petrochemical Branch Company. Test results have shown the excellent outcome for commercial application of the gasoline upgrading in the auxiliary reactor to reduce the olefin content in FCC naphtha. Application of this technology can reduce the olefin content in FCC naphtha to less than 35 v%. Adjustment of the FCC operation towards more severe conditions can further reduce the olefin content in FCC naphtha to less than 20 v%, so that the FCC naphtha can meet the current standard or meet more stringent specification requirements in the future to achieve compelling economic and social benefits.  相似文献   

15.
针对催化裂化汽油脱硫技术要求,介绍了一种以共沉淀法制备的载体负载Co、Mo活性金属组分的催化汽油加氢脱硫催化剂,考察了载体Mg/Al原子比、焙烧温度、活性金属含量对催化剂活性及选择性的影响,并对本研究的催化剂进行了1000h的稳定性试验。实验结果表明,采用Mg/Al=X 0、5、焙烧温度(y 200)℃所制备的载体,在其活性金属MoO3含量8%、CoO含量2.0%时,催化剂具有适宜的酸性中心数和最佳的脱硫选择性;本研究催化剂在1000h的试验运转过程中,具有较高的脱硫率和较低的烯烃饱和率,其活性稳定性良好。  相似文献   

16.
催化裂化汽油腐蚀不合格的原因   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过酸、碱、水洗试验分析,博士试验分析,汞洗试验分析,卤素、氮、硫含量分析及腐蚀钢片表面俄歇电子能谱分析,证实了广州石化总厂催化裂化汽油腐蚀属于硫化腐蚀,造成腐蚀的物质主要是存在于汽油中的微量活性流。  相似文献   

17.
提高汽油质量的工艺技术进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
主要介绍各种提高汽油质量的工艺技术进展情况,包括降低汽油硫含量的SCANfinin、ISAL、RSDS等工艺;降低烯烃含量的催化剂RFG、GOR系列及MGD工艺和两段提升催化裂化新技术;同时介绍了其它优质汽油生产技术的烷基化、异构化、醚化工艺的最新进展.  相似文献   

18.
提高成品汽油质量的关键是提高FCC汽油的质量 ,依托现有的FCC装置进行工艺改造是全面提高FCC汽油质量的有效技术方案 ,在进行工艺改造时采用哪种技术方案是石化企业面临的一个选择。从国内开发的几种FCC工艺技术的机理入手 ,分析了各工艺技术的特点、适用范围和工艺效果 ,各技术均具有自己独特的优点和适用范围 ,炼油企业可根据自身情况和市场需求 ,选择合适工艺方案对装置进行改造。  相似文献   

19.
2010年以来,我国车用汽油向国际先进标准迈进,逐步实现与国际水平接轨。为了适应清洁汽油生产的需要,中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院开发了催化裂化汽油选择性加氢脱硫DSO工艺技术及配套的催化裂化汽油选择性加氢脱硫催化剂。该催化剂制备流程简单,无贵金属、无分子筛,通过精细调控氧化铝载体孔结构、采用化学助剂改性、配制稳定多组元活性组分共浸液等技术手段,实现了催化剂孔结构、酸性质、活性相三者优化匹配,使其具有高活性、高选择性、高稳定性,达到深度脱硫的同时有效抑制烯烃饱和的目的。该产品已成功在玉门炼化32×104t/a、大连石化20×104t/a、乌鲁木齐石化60×104t/a催化汽油加氢装置进行工业应用,结果表明,该产品原料适应性强,反应条件缓和,脱硫率高,辛烷值损失小,液收高,运转周期长,技术成熟可靠。  相似文献   

20.
Abstract

With increasing environmental concern and stricter regulations, sulfur content is restricted in a low range. So there are many studies on the desulfurization methods to light oils. The oxidation-extraction desulfurization method for light oils provided a prospective way to reduce the sulfur content. The effects of the oxidation-extraction system were studied in this article. The results showed that the best oxidation time is 25 min, the best proportion of oil, catalyst, and oxidant is 50:5:1, temperature nearly has no effect on the oxidation desulfurization. This research provided a good prospect for the industrial application of the oxidation-extraction desulfurization.  相似文献   

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