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相似文献
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1.
以西安第四自来水厂滤池反冲洗废水为对象,进行了造粒流化床处理含铁锰反冲洗废水的生产性试验研究。该工艺优化的运行参数如下:上升流速为30 cm/min,搅拌转速为2 r/min,PAC投加量为5~7 mg/L,PAM投加量为0.7~1 mg/L,间歇排泥间隔为42 h。在上述运行条件下,当进水浊度为65~100 NTU时出水浊度小于1 NTU,铁、锰含量分别低于0.3 mg/L和0.2mg/L,出泥含水率约为93.7%,污泥浓度约为72 g/L,处理成本约为0.16元/m~3。且当进水浊度在10~600 NTU或上升流速在15~45 cm/min变化时,出水浊度仍可保持在3 NTU以下。实际工程运行效果表明,造粒流化床处理该废水具有出水水质好、抗冲击负荷能力强、污泥浓缩效果好、处理成本低的优点。  相似文献   

2.
深圳地区自来水厂的生产废水水质具有有机物含量高、沉降性能差、易发酵变质的特点,采用传统的“浓缩—调质—脱水”工艺处理时效果往往不佳。为此,开展了造粒流化床处理梅林水厂生产废水的中试研究。试验结果表明,造粒流化床用于深圳地区水厂生产废水的处理是完全可行的,且具有出泥沉降脱水性能好、出泥浓度高和出水水质好等优点。试验条件下,污泥沉降速率可由0.01 mm/s提高至5 mm/s,污泥浓度可由5 g/L增至30 g/L左右;0.05 MPa下的污泥比阻<5×1011m/kg,可以直接脱水;流化床出水浊度<10 NTU,色度为20~28倍,pH值为7.5~8.0,达到了《生活饮用水水源水质标准》的二级标准。  相似文献   

3.
造粒流化床反应器很早就被应用于水质软化过程。通过中试研究了造粒流化床反应器在不同pH值、晶种粒径、水力条件下处理效能和压力的变化。结果表明:针对当地水质,在反应器填充0.1~0.25 mm石榴石晶种、上升流速为60~100 m/h条件下,最佳投药量为110 mg/L,此时反应器出水pH值约为9.4,出水硬度为80 mg/L,去除率大于70%,碳酸氢盐为150 mg/L,出水浊度1.0 NTU,对铁、锰的去除率分别约为40%和60%。结晶颗粒增长速率约为1.96×10-9m/s,排放粒径为0.9~1.2 mm,碳酸钙质量分数99%。当水处理量为8 000 m3/d时,单位处理成本为0.65元/m3。这为实际工程建设提供了参考。  相似文献   

4.
结团絮凝工艺处理水厂排泥水的中试研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
以水厂的铁盐排泥水为处理对象,采用结团絮凝工艺进行了规模为1.3-5.4m3/h的动态试验研究,优化了处理工艺的控制条件.试验结果表明,采用静态混合器进行混合反应的处理效果优于其他混合装置;当进水SS为103-1154mg/L时,适宜的PAC、PAM[分子质量为(1-1.2)x104ku)]投加量分别为(5.1-15.3)、(0.3-2.7)gm/L,最佳搅拌转速为10r/min,水流上升流速为30-80cm/min,在该试验条件下,沉淀池出水浊度<5NTU、污泥含水率<97%、污泥颗杜沉速>10mm/s.  相似文献   

5.
本文研究了浸没式平板陶瓷膜对给水厂高浊度排泥水的处理效能。试验所用排泥水浊度范围在500-5500 NTU,平板陶瓷膜孔径平均值为60nm。结果表明,平板陶瓷膜超滤技术能够有效去除排泥水浊度,出水浊度达到0.2 NTU以下;但是,对于溶解性的COD和氨氮处理效果不明显。适宜的陶瓷膜通量为60 L/(m2·h),排泥水起始浊度为2000NTU左右,曝气量为150 L/min,过滤周期能够达到5小时以上。清水反冲洗能够使陶瓷膜通量恢复,膜污染主要是可逆性质的,主要膜污染物质是190-250 nm粒径的颗粒物。平板陶瓷膜安装简单,操作容易,耐酸碱清洗,寿命长,在给水厂排泥水处理和回收领域具有广阔的应用前景。  相似文献   

6.
采用中试模型对夏、冬两季净水厂生产废水回用进行了优化调试研究,考察了滤池反冲洗水和沉淀池排泥水在不同回用配比情况下,混合水浊度对达标投药量与节药率的影响。结果表明,在满足沉后水出水浊度达标(2.5 NTU)的前提下,夏季时最适回用比为6%∶4%(冲洗水∶排泥水),最佳混合水浊度范围为100~175 NTU,混凝剂达标投药量为4~5 mg/L,此时相应的节药率为33.3%;相比之下,冬季时最适回用比为6%∶2%(冲洗水∶排泥水),最佳混合水浊度范围为80~105 NTU,节药率为25%,达标投药量为9~10 mg/L。在连续回用过程中沉后水浊度并未出现富集现象。  相似文献   

7.
以低浊水为原水,开展生产废水回用技术研究,发现净水厂生产废水回用能够同时实现节水和节药的目的。中试结果表明,生产废水回用存在最佳混合水浊度范围。当排泥水回用时,最佳混合水浊度范围为40~60 NTU,相应的节药率为16.5%~39.5%;当排泥水与反冲洗水同时回用时,最佳混合水浊度范围为125~175 NTU,相应的节药率为13%~30.5%。生产废水直接回用不会恶化出水水质,其出水指标符合国标要求;同时与常规工艺相比,生物遗传毒性无显著性差异,不会造成常规剂量下致遗传物质的累积。因此,生产废水回用可以作为净水厂处理低浊水的有效措施之一。  相似文献   

8.
采用外压浸入式中空纤维超滤膜处理排泥水重力浓缩上清液。试验结果表明,当温度从16℃下降到2℃时,TMP从0.032MPa上升到0.055MPa。排泥水经6h重力浓缩后,上清液浊度为9.99~80.33NTU,CODMn为5.36~18.64mg/L;超滤膜出水浊度为0.08~0.11NTU,CODMn小于3mg/L,颗粒数小于1个/mL。在排泥水上清液水质波动较大情况下,经超滤处理后,出水水质优于常规处理工艺出水,加氯后可直接进入清水池。  相似文献   

9.
BAF/UF/RO联合工艺深度处理印染废水中试   总被引:5,自引:1,他引:5  
采用中试规模(5m^3/d)的曝气生物滤池/超滤/反渗透联合工艺对棉印染废水二级生化处理出水进行了深度处理。试验结果表明:当进水COD、色度、浊度、电导率分别为308—509mg/L、128—220倍、56—158NTU、5360—6580DS/cm时,相应的出水指标分别为10~20mg/L、〈2倍、〈0.5NTU、48—59DS/cm,该水质可满足印染工艺的要求。  相似文献   

10.
采用混凝沉淀-GAC吸附/过滤-紫外线消毒工艺处理西藏昌都的高原江水,设计规模为4 m~3/h。在进水浊度为190~220 NTU、高原低气压、低含氧量、气温昼夜温差变化幅度大的条件下,经该工艺处理后,出水浊度1 NTU,符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)。介绍了工艺流程,并给出了主要处理构筑物及设计参数。  相似文献   

11.
The treatment of fibreboard manufacturing (FBM) wastewaters was carried out in an industrial pilot plant, which consisted of a hybrid upflow sludge bed filter (USBF) anaerobic reactor and a coagulation-flocculation unit as a pre-treatment. COD removal efficiencies of 90-93% were attained in the anaerobic reactor operating at 37degrees C at organic loading rates (OLR) of 6.5-8.5 kg COD/m3 d. Flocculant sludges were used as inoculum, and granulation was observed in the USBF reactor after 120 days of operation. The overall linear upward velocity (result of liquid and gas flow) was the key factor controlling biomass retention and, therefore, a stable operation at high OLR. According to ecotoxicity values (measured by means of bioluminescence assays), the wastewaters were partially detoxified, being EC50 values for the liquid effluent 25 times lower than those corresponding to the influent. Besides, phenolic compounds removal efficiencies of 90% were attained. The hybrid reactor configuration is an interesting alternative to treat these wastewaters since it is less sensitive to biomass clogging or floatation.  相似文献   

12.
针对常规工艺对连云港地区受污染水源水处理效果有限的问题,进行了中置式高密度沉淀池中试研究。结果表明,增大污泥回流比和PAC投加量能够有效降低出水浊度;投加PAM可以提高回流污泥浓度,降低混凝剂用量,改善絮凝效果。当回流比为0.040,PAM投加量为0.08mg/L,PAC投加量为25 mg/L时,出水浊度为1.0 NTU。  相似文献   

13.
BAC滤池对浊度和颗粒数的控制研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
传统的贾第鞭毛虫和隐孢子虫(简称“两虫”)检测方法存在诸多不足,为此选用浊度和颗粒数作为“两虫”的替代指标,以对浊度和颗粒物的去除率来衡量生物活性炭(BAC)滤池对“两虫”的控制效果。试验结果表明:采用颗粒数表征滤后水水质比采用浊度更适宜。过滤初期颗粒数从峰值降到50个/mL以下所需的时间比浊度降到0.1NTU所需的时间多1h左右。正常过滤期间BAC滤池进水浊度一般在0.1NTU以下,经过BAC滤池处理后,浊度得到进一步降低,平均去除率为52.7%。炭层对浊度的去除率为56.4%,其出水浊度基本上都低于0.05NTU,而砂层对浊度不但没有去除能力,反而使出水浊度平均上升了约3.7%。炭层对颗粒物的平均去除率为33.3%,砂层对颗粒物的平均去除率为8.5%。  相似文献   

14.
影响MBR处理效果及膜通量的因素研究   总被引:12,自引:0,他引:12  
采用处理规模为10m^3/d的厌氧/好氧膜生物反应器(A/O MBR)处理毛纺印染废水,试验结果表明:当原子COD、BOD5、色度、浊度分别为256.5mg/L,94.8mg/L,64倍,45.65NTU时,相应的出水指标分别为20.2mg/L,1.6mg/L,25倍,0.51NTU,其水质达到《生活杂用水水质标准》(CJ25.1-89);溶解氧是影响处理效果的一个关键因素;随着运行时间的延长、膜污染的增加,温度对膜通量的影响降低;膜面流速较高时,污泥浓度对膜通量没有显著影响。  相似文献   

15.
臭氧—固定化生物活性炭工艺深度处理饮用水   总被引:1,自引:0,他引:1  
考察了以臭氧-固定化生物活性炭(O3-IBAC)工艺为核心的SY-1直饮水系统对微污染饮用水的净化效能.结果表明,在进水CODMn、DOC和浊度分别为3.0-5.8mg/L、3.54~6.35 mg/L和1.10-4.70NTU时,出水CODMn、DOC和浊度基本保持在1.5mg/L、1.3 mg/L和0.5 NTU以下;进水中检出38种有机物,而出水中仅检出15种.  相似文献   

16.
MBR和UF深度处理石化废水的比较研究   总被引:9,自引:1,他引:9  
为给某石化企业的反渗透(RO)系统提供水质良好且稳定的进水,分别采用膜生物反应器(MBR)和超滤(UF)工艺对该厂二沉池出水进行了深度处理试验,考察了进、出水的浊度及COD、SDI等指标。结果表明:UF系统的出水浊度平均为0.18NTU,COD平均为22.1mg/L,SDI平均为2.50;MBR系统的出水浊度平均为0.14NTU,COD平均为20.1mg/L,SDI平均为2.22。MBR的出水水质比UF更稳定,且具有较强的耐冲击负荷能力。  相似文献   

17.
考察了Filcore七孔超滤膜深度处理黄河水的效能。结果表明,经过3个月的中试,膜组件运行稳定,在产水量为4.2 m3/h、进水浊度约为4 NTU的条件下,七孔超滤膜的出水浊度基本在0.2 NTU以下,出水SDI值基本在1.2以下,跨膜压差保持在0.02 MPa左右,膜通量为84 L/(m2.h),产水率达91.7%以上,且电耗和药耗都较低(电耗仅为0.103 kW.h/m3),膜组件未出现气泡、断丝等现象。由此可知,Filcore七孔超滤膜具有良好的抗污染性和透水性,且膜丝的机械强度较高,出水水质满足反渗透的进水要求,用于黄河水的深度处理是可行的。  相似文献   

18.
This bench-scale study investigated the passage of particle-associated bacteriophage through a dual-media (anthracite-sand) filter over a complete filter cycle and the effect on subsequent ultraviolet (UV) disinfection. Two model viruses, bacteriophages MS2 and T4, were considered. The water matrix was de-chlorinated tap water with either kaolin or Aldrich humic acid (AHA) added and coagulated with alum to form floc before filtration. The turbidity of the influent flocculated water was 6.4+/-1.5 NTU. Influent and filter effluent turbidity and particle counts were measured as well as headloss across the filter media. Filter effluent samples were collected for phage enumeration during three filter cycle stages: (i) filter ripening; (ii) stable operation; and (iii) end of filter cycle. Stable filter operation was defined according to a filter effluent turbidity goal of <0.3 NTU. Influent and filter effluent samples were subsequently exposed to UV light (254 nm) at 40 mJ/cm(2) using a low pressure UV collimated beam. The study found statistically significant differences (alpha=0.05) in the quantity of particle-associated phage present in the filter effluent during the three stages of filtration. There was reduced UV disinfection efficiency due to the presence of particle-associated phage in the filter effluent in trials with bacteriophage MS2 and humic acid floc. Unfiltered influent water samples also resulted in reduced UV inactivation of phage relative to particle-free control conditions for both phages. Trends in filter effluent turbidity corresponded with breakthrough of particle-associated phage in the filter effluent. The results therefore suggest that maintenance of optimum filtration conditions upstream of UV disinfection is a critical barrier to particle-associated viruses.  相似文献   

19.
对吸附架桥机理主导下阴离子聚丙烯酰胺(APAM)的絮凝过程进行了研究,通过改变絮凝剂投加工况,对比分析常规絮凝与多级絮凝在污染物去除效果、絮体性能、絮体生长动力学与污泥调理能耗等方面的差异。结果表明,相同投药量下,两级絮凝的出水浊度低于三级絮凝和常规絮凝,两级絮凝在最少的APAM投加量(2 mg/L)下达到最低的出水浊度(19.53 NTU);与常规絮凝相比,两级絮凝的絮体成长速率、平均粒径和沉降速率分别增加12.67%、30μm、36.74%。两级絮凝在投加间隔为240 s、投配比为1∶1条件下絮凝效能最优,出水浊度为15.34 NTU,絮体沉降速率为1.1 NTU/s,絮体密度达到1.123 4 g/cm3。絮体破碎再絮凝过程中,两级絮凝与常规絮凝破碎后均能恢复至破碎前水平,但破碎后均出现不可逆的絮体结构破损,粒径在0~100μm的絮体颗粒增多,粒径>400μm的絮体减少,破碎后两级絮凝的絮体强度因子(68.15%)高于常规絮凝(41.63%),两级絮凝的絮体强度和抗破碎剪切能力更高。在剩余污泥调理方面,两级絮凝产生的污泥只需要投加40mg/L的APAM就可以达到最低的滤饼含水率(75.5%)。因此,两级絮凝可以显著提升除浊效能与絮体性能,是强化絮凝的发展方向。  相似文献   

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