共查询到20条相似文献,搜索用时 0 毫秒
1.
液压式单缸油管解卡装置 总被引:1,自引:1,他引:0
修井作业是排除油水井发生的故障 ,使油水井恢复正常生产必须采取的措施。在修井作业中 ,如果发生砂卡、蜡卡 ,需将油管柱从井下起出 ,传统的双缸式液压辅助强拔装置 ,存在着结构复杂、稳定性差 ,可靠度低的缺点 ,为此 ,我们同胜利钻井工艺研究院合作 ,研制成功了单缸油管解卡装置 ,应用于修井服务业中 ,提高了作业时效 ,减少了大修井次数 ,降低了作业费用。1 结构组成如图 1 ,该装置由缸体、端盖、缸座、液动体和其他联接及密封件等辅助元件构成液压动力油缸 ;其中液动体具有活塞、活塞杆和游动卡瓦座的功能 ;由盖板、液动体、弹簧和卡瓦… 相似文献
2.
对液压单缸式油管解卡装置在现场使用中存在的问题,进行了理论分析和试验研究,提出了油井用自动卡瓦可靠工作条件,进行改进设计。 相似文献
3.
液压井下拉拔打捞解卡工具 总被引:2,自引:0,他引:2
在油井生产中,因套管变形,砂、蜡、落物、水泥卡管柱,小井眼作业,大直径工具下井等原因经常造成卡钻事故,为此在油井作业时必须大力上提管柱解卡。油田投入生产的小修作业设备以配置390kN级提升系统的通井机为主,作业井架极限负荷为750kN,而解卡上提拉力往往超过通井机许用最大工作载荷,这就必须搬迁大修作业车载钻机完成解卡施工,大幅度增加了施工成本,延长了躺井时间,降低了油井产量。 相似文献
4.
为了解江苏油田CO2腐蚀套管的机理及其影响因素,制定合理的套管防腐技术措施,自主研制了新型井下动态腐蚀试验装置,并利用该试验装置进行了井下动态腐蚀模拟试验。选择1/4圆弧N80钢挂片试样,模拟实际工况条件下流体对套管的腐蚀情况,对腐蚀速率及腐蚀形态进行测试评价,并对腐蚀产物的微观形貌进行了分析。试验结果显示,在试验研究的参数范围内,N80套管钢腐蚀速率较高,不同部位的平均腐蚀速率为0.168 9~0.571 8 mm/a,并随CO2分压、温度、流速增大而增大,表现出较严重的CO2局部腐蚀形态特征。微观形貌分析表明,流速是导致抽油泵吸入口附近套管腐蚀速率最大的主控因素,其腐蚀速率达到0.5718 mm/a,这与现场腐蚀套管穿孔情况相符。研究结果表明,该试验装置具有较好的模拟性和适用性,可为油套腐蚀机理试验研究提供新的测试手段。 相似文献
5.
6.
设计了一种安全、简单、可靠、实用的评价油管腐蚀状况的挂片装置。该装置在塔里木轮南油田进行了现场试验,获得了和实际腐蚀状况相吻合的评价油管腐蚀状况的数据。 相似文献
7.
8.
9.
针对油田多数抽油机井在冬季生产时套管放气阀易冻的实际情况,研制出一种简易新型井下套管气回收装置.经现场应用证明:该技术成功地解决了冬季油井地面套管放气阀冻后套管气无法回收,甚至影响机采井泵效的问题,对保证抽油机井冬季正常生产具有重要意义,推广应用前景较为广阔. 相似文献
10.
11.
恶劣环境气井井下油管的相变诱导腐蚀研究 总被引:2,自引:1,他引:1
井下油管的使用寿命和性能与勘探开发和油气田经营效益密切相关,对于含硫气田,还有可能导致重大安全事故和环境问题。而过去的腐蚀机理研究主要集中在化学腐蚀和电化学腐蚀方面,对金属腐蚀类型、腐蚀产物膜的生成与破坏等研究较多。同一口井中处于相同腐蚀环境下井下油管各部位的腐蚀差异较大,这是由于环境因素造成的。为此,从环境因素(井下油管内的油、气、水三相的相态变化)探讨了恶劣环境下气井井下油管的腐蚀受产出流体的组分、温度、压力、油管性能等多方面影响,并针对特定的情况进行了分析。其研究成果有助于相关的决策部门和设计部门找到井下油管严重腐蚀的部位并设计合理的油管组合,可防止或减轻由于腐蚀、冲蚀等对油管造成的严重损坏,大大减少油气井的维护费用,从而取得良好的经济效益。 相似文献
12.
河口采油厂没有隔热油管专用清洗装置,多年来一直采用企业外部修复方式,维修费用高。为此,研制了一套新型的隔热油管清洗装置。该装置清洗室内部采用螺旋推进机构的传输方式,结构简单、传输平稳,符合隔热油管的传输要求。现场应用表明,该装置运行良好,清洗效果理想,至今已清洗检测隔热油管6 500 m,节约外修费用19.5万元。 相似文献
13.
14.
针对油田产能井在生产过程中发生蜡卡、砂卡,单靠普通修井机大钩载荷能力不能将油管柱从井下起出,无法继续进行修井作业的情况,研制了修井机辅助强拔装置。该装置采用液压传动及控制方式,由执行部分和控制部分组成,文中介绍了主要部件的结构特点及工作原理。试验结果表明,修井机辅助强拔装置拔升力达300kN以上,与修井机配套工作时,拔升力可达600kN,足可以满足现场使用需要。 相似文献
15.
油管漏磁现场无损检测装置的研制与应用 总被引:3,自引:2,他引:3
研制的油管漏磁现场无损检测装置采用漏磁检测原理 ,油井作业时可不清除油管表面油污 ,在井口对油管做现场检测。装置由机架总成、信号转换器 (信号放大和A/D转换 )、便携式计算机、显示打印部件和信号传输线等组成。江汉、胜利和长庆油田 10口井 10 96根油管 (包括缺陷深度在 0 5mm以上的 34 5根 ,占被检油管总数的 31% ;缺陷深度在 1 0mm以上的 186根 ,占被检总数的 17% )的现场检测表明 ,检测装置对油管缺陷定性检出率为 10 0 % ,对油管缺陷定量分析准确率为 90 %。 相似文献
16.
本文介绍了 HK-1注水井环空保护液的室内研制、性能评定和现场试验结果。该保护液具有杀菌、缓蚀、阻垢三种性能,注水井环形空间加保护液后,环空水质改善,油套管的腐蚀减缓,产生的技术和经济效果明显。 相似文献
17.
18.
19.
20.
针对油井生产过程中,分离出来的部分天然气积聚在油套环形空间,不能有效应用,同时还造成油井产能下降的问题,研制了新型套管气回收装置。该装置主要由抽气泵和配套管汇组成,利用抽油机游梁的上下运动作为动力驱动抽气泵工作,抽出气体通过配套管汇进入集输管线。该装置能够有效回收套管气,同时还可提高油井抽油泵泵效和单井集输管网效率,起到增产节能的作用。胜利油田利61井安装运行该装置近18个月,累计回收天然气1.938×105m3,创直接经济效益50余万元。 相似文献