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从理论与生产实践两个方面,分析比较了水环式真空泵加蒸汽喷射泵真空系统和全蒸汽喷射泵真空系统的特性、工作原理和生产应用情况。 相似文献
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为解决VD蒸汽锅炉无法满足生产工艺要求的问题,采用转炉产蒸汽取代天然气快装锅炉,对VD真空精炼炉及RH真空精炼炉使用转炉产蒸汽进行分析。通过改变转炉汽包的蒸汽运行压力、增加蓄热器的储存能力、加装调节装置、协调调度生产周期等措施,满足了真空冶炼生产需求,并将富余蒸汽输送到生活外网或低压发电,减少了废气外排,循环利用,创造了较高的经济效益。 相似文献
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转炉蒸汽供RH真空精炼炉使用可行性分析 总被引:1,自引:0,他引:1
由于炼钢厂转炉蒸汽大量放散,对RH真空精炼炉使用转炉蒸汽的可行性进行了分析。通过采取提高余热锅炉运行压力、增大蓄热容积、转炉汽化装置“一机两用”、改善蒸汽品质、恒定供真空泵的蒸汽压力等措施,转炉蒸汽能够充分得以利用。蒸汽平均回收量按50t/h计算,每年可创经济效益2000万元,减少外排烟气量2.8×10^8m^3。 相似文献
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转炉生产过程中产生大量的饱和蒸汽,但没有得到有效的利用;而VD精炼需要一定的微过热蒸汽。转炉蒸汽供应VD精炼的结果表明,2座100 t转炉的饱和蒸汽得到有效利用,转炉蓄热器饱和蒸汽完全满足VD使用要求,供给VD的蒸汽压力0.8~1.0 MPa,过热度10~15℃。钢水经VD 15 min精炼后,[H]≤1.5×10-6,总[O]≤15×10-6,脱氮率≥25%。文中介绍了转炉余热蒸汽在100 t VD精炼设备上的应用难点及解决方案。 相似文献
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转炉汽化冷却系统的饱和蒸汽有效利用率低、蓄热器蓄热能力不足、供汽不稳、供汽含水率高、饱和蒸汽汽轮机运行不稳定等给生产带来诸多问题,为此,我们尝试采用新工艺技术来解决这些问题,最终实现转炉汽化冷却汽水系统自动控制,提高饱和蒸汽生产及利用效率,达到生产及供汽运行稳定、操作方便。 相似文献
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针对精炼炉真空系统在实际生产中易出现的主要故障,进行了故障原因分析与处理,具有一定的参考指导和实用价值。 相似文献
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介绍水钢氧气顶吹转炉余热锅炉存在的烟道堵塞现象,并从理论上分析了造成堵塞的原因,制定了合理的防范对策。 相似文献
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介绍了太钢l549mm热连轧机技术改造后的宽度控制系统,主要包括设备的改造情况和自动宽度控制系统。 相似文献
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马钢热电总厂12#机组由于锅炉落煤管易堵和给煤控制部分问题,造成无法提升和稳定机组负荷。针对以上两个方面进行了相应整改,彻底解决了影响机组满负荷稳定运行问题。 相似文献
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分析了天津钢管公司三炼钢厂水处理的恒压补水系统的生产工艺、过程控制,系统设计原理,控制要求及实现。该系统对公司三炼钢所有闭路水系统进行系统补水,可满足各个闭路水正常运行的要求,节约了电耗和水耗。 相似文献
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转炉除尘设备冷却水及净化水为浊环水,原设计压力为0.5MPa。转炉循环水泵站按照T字形垂直合并到一趟管道并网供水,使给水压力达不到设计要求,仅为0.29MPa,除尘效果差。通过计算管道沿程阻力损失,校核泵的扬程和选配电机功率等,并对除尘系统管路进行综合优化,使系统压力提高,满足转炉出点环保要求。 相似文献
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